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31/03/2018 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GESTÃO DE ... https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_18119093_1&course_id=_293491_1&content_id=_6422517_1&return_con Atividades N1 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4H Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 Usuário CAROLLINE GERMANO BORTOLETTI Curso GESTÃO DE OPERAÇÕES E QUALIDADE (ON) - 201810.09649.01 Teste ATIVIDADE 4 Iniciado 31/03/18 21:33 Enviado 31/03/18 22:05 Status Completada Resultado da tentativa 2,5 em 2,5 pontos Tempo decorrido 32 minutos Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Feedback Pergunta 1 Resposta Selecionada: a. Resposta Correta: a. Feedback da resposta: A empresa Hewitt Ind. e Com. Automotiva Ltda., fornece painéis de carros para uma Montadora de veículos em São Paulo. Este processo exige alta tecnologia, e pouco contato manual, o que exigiu da empresa a compra de robô manipulador, para que não houvesse contaminação na etapa de pintura, que acontece na finalização do produto. Nesta etapa do processo, a não conformidade chega quase a ser inexistente, porém após a montagem, os departamentos de Produção e Qualidade, não conseguiram sanar os 6% de perda pós- processo, pois apresentam falta de uniformidade de encaixe e solda. Neste mês a empresa recebeu um grande pedido e ao fazer a análise crítica, identificou que conseguiria atender ao pedido, porém ao regular a máquina para dar início a produção, tiveram uma irregularidade na parte elétrica, o que resultou em 12% de perda na produção, além da eficiência de 85% que a empresa já possui. Levando em consideração que cada painel leva 80 segundos para ser finalizado e tendo como base, que a produção trabalha 44 horas semanais, calcule a quantidade que efetivamente será produzida para entregar ao cliente, ao final de quatro semanas de produção: 5570 peças. 5570 peças. Produção por hora: 3600 seg. / 80 seg. = 45 peças por horas. Quantidade de horas trabalhadas efetivamente = 44 hs --> 15% = 37,4 hs --> 12% = 32,92 hs. Quantidade a ser produzida nas 4 semanas = 32,92 hs x 45 peças x 4 semanas = 5.925 peças --> 6% perda = 5.570 peças. Pergunta 2 Os conceitos Kaizen buscam a melhora contínua dos processos ao longo da empresa desde o nível gerencial até o nível operativo, e seus três pilares são conhecidos como as 3Ms: Minha área FAQ Atendimento 0,25 em 0,25 pontos 0,25 em 0,25 pontos CAROLLINE GERMANO BORTOLETTI 34 31/03/2018 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GESTÃO DE ... https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_18119093_1&course_id=_293491_1&content_id=_6422517_1&return_con Resposta Selecionada: a. Resposta Correta: a. Feedback da resposta: I - Muri – que se baseia na eliminação de sobrecarga de trabalho; II - Muda – cujo fim é a eliminação de possíveis ações fora do padrão nas atividades. III - Mura – que se centra na eliminação de desperdícios de tudo: tempo, movimentação, excesso de estoque, materiais intermédios; Marque a alternativa correta Apenas a afirmativa I está correta Apenas a afirmativa I está correta Feedback: Os conceitos Kaizen buscam a melhora contínua dos processos ao longo da empresa desde o nível gerencial até o nível operativo, e seus três pilares são conhecidos como as 3Ms: Muri – que se baseia na eliminação de sobrecarga de trabalho; Muda – que se centra na eliminação de desperdícios de tudo: tempo, movimentação, excesso de estoque, materiais intermédios; e a Mura – cujo fim é a eliminação de possíveis açõesfora do padrão nas atividades. Pergunta 3 Resposta Selecionada: d. Resposta Correta: d. Feedback da resposta: No modelo de cadeia de suprimentos (SCM), um pilar usado é adotar técnicas JIT/TQC (prazo/qualidade) que ganharam relevo a partir da experiência japonesa. Assinale uma alternativa que a diferencia e caracteriza em relação ao modelo americano/europeu. Os produtos são definidos pelos clientes conforme o que precisam. Os produtos são definidos pelos clientes conforme o que precisam. Feedback: o princípio de todas as técnicas japonesas é a real necessidade de uso e produção e compra de produtos nos volumes, prazos e especificações acordados. Portanto, produção puxada. Pergunta 4 Resposta Selecionada: d. Resposta Correta: d. Deming foi um dos pioneiros a levar a qualidade a todos os níveis e processos da empresa, aumentando a visibilidade dos processos. Considere as afirmações: I - Como eles dependiam dos funcionários, acreditava-se que o investimento em pesquisa e inovação e na qualificação do pessoal era uma forma de melhorar os produtos e processos, assim como a diminuição de barreiras hierárquicas. II - A relação com fornecedores mudaria o foco e teria como base aspectos como flexibilidade, qualidade e cumprimento, além do preço dos insumos. Assim, a produtividade chegaria como resposta natural da qualidade e o resultado dessa interação geraria pro- atividade e competitividade. Responda a alternativa correta: Ambas afirmações estão corretas e a segunda complementa a primeira 0,25 em 0,25 pontos 0,25 em 0,25 pontos 31/03/2018 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GESTÃO DE ... https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_18119093_1&course_id=_293491_1&content_id=_6422517_1&return_con Feedback da resposta: Ambas afirmações estão corretas e a segunda complementa a primeira Feedback: Ambas afirmações estão corretas e a segunda complementa a primeira. Saiba que Deming foi um dos pioneiros a levar a qualidade a todos os níveis e processos da empresa, aumentando a visibilidade dos processos. Como eles dependiam dos funcionários, acreditava-se que o investimento em pesquisa e inovação e na qualificação do pessoal era uma forma de melhorar os produtos e processos, assim como a diminuição de barreiras hierárquicas. A relação com fornecedores mudaria o foco e teria como base aspectos como flexibilidade, qualidade e cumprimento, além do preço dos insumos. Assim, a produtividade chegaria como resposta natural da qualidade e o resultado dessa interação geraria pro-atividade e competitividade. Pergunta 5 Resposta Selecionada: a. Resposta Correta: a. Feedback da resposta: Uma empresa que fabrica motocicletas atualiza os dados de seus novos usuários. A produção diária é de 1170 bicicletas, 78 apresentam defeito mecânico e 12 apresentam defeitos estéticos. Calcule o percentual de defeitos e o índice de rendimento: 7,69%; 92,31 7,69%; 92,31 Feedback: São 78+12 defeitos = 90 defeitos / 1170 total representam 7,69% e 1- 7,69 = 92,31. Pergunta 6 Resposta Selecionada: b. Resposta Correta: b. Feedback da resposta: As empresas definem seus elementos estratégicos, assim como o alcance do sistema de gestão e seu estabelecimento, através de um mapa de processos. Nele, encontram-se I- As necessidades dos clientes como elementos de entrada II- A satisfação do cliente e o cumprimento dos requerimentos como elementos de retroalimentação. III- O objetivo desse mapa de processos é promover a confiança no produto, dentro dos padrões de qualidade definidos, minimizando os riscos e custos da operação. Marque a alternativa correta Apenas as afirmativas I, e III estão corretas Apenas as afirmativas I, e III estão corretas Feedback: As empresas definem seus elementos estratégicos, assim como o alcance do sistema de gestão e seu estabelecimento, através de um mapa de processos. Nele, encontram-se as necessidades dos clientes – como elementos de entrada – e a satisfação do cliente e o cumprimento dos requerimentos – como elementos de saída. O objetivo desse mapa de processos é promover a confiança no produto, dentro dos padrões de qualidade definidos, minimizando os riscos e custosda operação. Pergunta 7 0,25 em 0,25 pontos 0,25 em 0,25 pontos 0,25 em 0,25 pontos 31/03/2018 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GESTÃO DE ... https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_18119093_1&course_id=_293491_1&content_id=_6422517_1&return_con Resposta Selecionada: d. Resposta Correta: d. Feedback da resposta: O japonês Kaoru Ishikawa ganhou destaque no âmbito da qualidade, devido ao êxito na implantação dos conceitos americanos nas indústrias japonesas. Considere as afirmações: I- Já que a qualidade não era delegada a um especialista – ela estava inserida na prática de processo, devendo ser observada por todos os funcionários, de forma inerente ao trabalho II- A gerência tinha como principal função a orientação e o ensino III- Os clientes participavam dos processos subsequentes à produção, visto que eles deveriam perceber a qualidade prometida em seu produto e encontrá-la de forma garantida Responda a alternativa correta: As três afirmações estão corretas e a segunda complementa a primeira As três afirmações estão corretas e a segunda complementa a primeira Feedback: O japonês Kaoru Ishikawa ganhou destaque no âmbito da qualidade, devido ao êxito na implantaçãodos conceitos americanos nas indústrias japonesas, já que a qualidade não era delegada a um especialista – ela estava inserida na prática de processo, devendo ser observada por todos os funcionários, de forma inerente ao trabalho. A gerência tinha como principal função a orientação e o ensino. Observe que, por esse método adotado, os clientes participavam dos processos subsequentes à produção, visto que eles deveriam perceber a qualidade prometida em seu produto e encontrá-la de forma garantida. Ishikawa atribuía à observação o aprimoramento dos processos produtivos. Sua visão tinha como principais pilares a satisfação das necessidades e dos requerimentos do mercado e a homogeneidade do processo. Pergunta 8 Resposta Selecionada: a. Analise o quadro abaixo e relacione corretamente: 1D, 2B, 3F, 4E, 5A, 6C 0,25 em 0,25 pontos 31/03/2018 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 4 – GESTÃO DE ... https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_18119093_1&course_id=_293491_1&content_id=_6422517_1&return_con Sábado, 31 de Março de 2018 22h05min58s BRT Resposta Correta: a. Feedback da resposta: 1D, 2B, 3F, 4E, 5A, 6C Feedback: a sequência correta é 1D, 2B, 3F, 4E, 5A, 6C Pergunta 9 Resposta Selecionada: a. Resposta Correta: a. Feedback da resposta: Poka Yoke na Toyota Motor Company . Poka Yoke (à prova de erros) são mecanismos usados para colocar um processo à prova de erros. A ideia é assegurar que as condições são as apropriadas para dar começo ao processo e impedir que defeitos aconteçam. O Poka Yoke executa a detenção dos produtos com defeitos eliminando-os do processo o mais cedo possível. Um Poka Yoke pode ser elétrico, mecânico visual, humano ou outra forma qualquer. Podemos usar de exemplo de Poka Yoke: O caixa eletrônico não liberar o dinheiro antes da retirada do cartão magnético O caixa eletrônico não liberar o dinheiro antes da retirada do cartão magnético Feedback: O caixa eletrônico não liberar o dinheiro antes da retirada do cartão magnético, este processo visa evitar que o usuário esqueça o cartão magnético. Pergunta 10 Resposta Selecionada: b. Resposta Correta: b. Feedback da resposta: Observe a figura que se segue, onde a capacidade de produção de cada operação está representada em unidades por hora (un/h). MPA representa a matéria-prima A, que recebe, seguidamente, as operações A1, A2 e A3. MPB representa a matéria-prima B, que recebe, seguidamente, as operações B1 e B2. C1 representa a operação de montagem dos componentes produzidos a partir de 1 (uma) unidade de MPA e de 5 (cinco) unidades de MPB. C2 representa a operação que dá o acabamento final do produto. A capacidade máxima deste sistema será: 05 unidades/hora. 05 unidades/hora. Na linha MPA, o gargalo é a operação A2, com 9 unidades/hora, suficientes para a montagem de 9 conjuntos do produto final. Já na linha MPB, o gargalo é a operação B2, com 25 unidades/hora, suficientes para a montagem de 5 conjuntos do produto final. Portanto, a alternativa correta é "5 unidades/hora". ←← OKOK 0,25 em 0,25 pontos 0,25 em 0,25 pontos
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