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�������� ��PRODUÇÃO DE CUMENO�DATA: 03/04/2017���MELHORIA DE PROCESSO DE SÍNTESE DE CUMENO�RESP.: B. Silva� F. Silva�� SOLICITAÇÃO DE SÍNTESE DE PROCESSOS MELHORIA DE PROCESSO DE SÍNTESE DE CUMENO De: Eng. Manoel Méndez Diretor do Departamento de Engenharia de Processos Para: Eng. Beatriz Augusta da Silva Departamento de Engenharia de Processos Eng. Fernanda Migliorini da Silva Departamento de Engenharia de Processos Assunto: Solicitação de Síntese de Processos Químicos Industriais A UNIMEP Chemical Company deseja projetar uma unidade produtiva para produção de cumeno. O efluente do reator de conversão de benzeno em cumeno apresenta as condições apresentadas na tabela 1. Corrente de entrada Temperatura (°C) 350 Pressão (atm) 30 Fração de vapor 1 Fração Molar (%) Benzeno 48 Cumeno 42 Propileno 4 Propano 4 Diisopropilbenzeno 2 Tabela 1 – Condições de entrada do processo. A tabela 2 apresenta algumas das principais propriedades físicas fundamentais para analise de processos de separação. Componente Massa Específica (kg/kmol) Ponto de ebulição* (°C) Benzeno 78,11 80,10 Cumeno 120,19 152,50 Propileno 42,08 -48,00 Propano 44,10 -42,20 Diisopropilbenzeno 162,28 210,30 Tabela 2: Propiedades físicas dos componentes. *Valores de referência á pressão de 1 atm. FLUXOGRAMA DO PROCESSO Figura 1: Fluxograma de processo de separação do cumeno. 1 Corrente 1 VÁLVULA Válvula redutora de pressão 2 Corrente 2 DEST1 Coluna de destilação 1 3 Corrente 3 4 Corrente 4 DEST2 Coluna de destilação 2 5 Corrente 5 6 Corrente 6 FLASH Tambor Flash 7 Corrente 7 8 Corrente 8 HEATER Trocador de Calor 9 Corrente 9 Tabela 3 – Memorial descritivo das correntes e equipamentos do processo. DESCRIÇÃO DO FLUXOGRAMA A corrente (1) é resultante do processo de produção do cumeno e contém os seguintes componentes: benzeno, propileno, propano, cumeno e diisoproprilbenzeno. Primeiramente, adicionou-se uma válvula para que a pressão fosse reduzida, dando origem a corrente (2). Em seguida, um trocador de calor (HEATER) foi inserido para que a corrente (3) fosse resfriada e encaminhada para um tambor flash que separa o propano e o propileno (4) dos demais componentes (5). A corrente (5) foi conduzida á uma coluna de separação (DEST1) que deu origem a corrente (7) onde o benzeno foi recuperado e poderá voltar ao início do processo se gerada uma corrente de reciclo. A corrente contendo cumeno e diisopropilbenzeno (6) foi destinada a segunda coluna de separação (DEST2) com o intuito de separá-los. Na corrente (9) resgatou-se o cumeno, já na corente (8) recuperou-se o subproduto diisopropilbenzeno. HIPÓTESES E CONSIDERAÇÕES Valores e coeficientes utilizados para o cálculo das colunas e trocadores de calor foram os mesmos fornecidos em sala durante aulas anteriores. Um ano possui 310 dias trabalhados. Projeto realizado com auxílio dos programas Aspen Plus e Microsoft Excel. RESULTADOS E AVALIAÇÕES Tabela 4 – Resultados das correntes do processo. As condições operacionais utilizadas no processo determinaram que o mesmo funcionasse conforme as especificações e objetivos propostos. O fluxograma do processo e os ajustes necessários foram realizados com o auxílio das ferramentas presentes no software Aspen Plus. Primeiramente, adicionou-se uma válvula redutora de pressão para despressurizar a linha de entrada do processo de separação. Nessa etapa, fixou-se o valor da pressão em 1 atm, de modo que o sistema pudesse trabalhar em pressão atmosférica e isobaricamente. Essa mudança garante maior segurança e menor gasto energético, pois sabe-se que o ponto de ebulição de qualquer substância acresce proporcionalmente com o aumento da pressão, tornando o processo de separação mais caro e inviável, já que sistemas que operam em altas pressões, são de difícil controle e geram maiores despesas para serem operados com segurança. Em seguida, utilizou-se um trocador de calor, a fim promover uma diminuição na temperatura do sistema. Fixou-se a pressão para que a operação isobárica fosse mantida e admitiu-se que a fração de vapor fosse de 0,1. Em seguida, a corrente foi encaminhada para o tambor flash á temperatura de 69,6ºC permitindo a separação de propano e propileno no topo, já que ambos possuem valores próximos entre si e muito baixos em relação aos demais componentes retidos no fundo por apresentarem pontos de ebulição mais elevados e estarem em fase líquida. Essa diminuição foi fundamental, uma vez que, em 350°C (temperatura inicial) todos os componentes encontravam-se em estado gasoso. Nessa etapa, novamente, menteve-se a pressão constante e admitiu-se que não houve troca térmica no tambor flash, essas condições adotadas garantiram que a temperatura da corrente de saída do flash se mentivesse constante. Para as colunas de separação fixou-se aa pressões e ajustou-se a razão de refluxo para adquirir os produtos nas concentrações especificadas. Na primeira coluna recupeou-se o benzeno no topo, na segunda coluna, resgatou-se o cumeno no topo e o subproduto diisopropilbenzeno manteve-se no fundo. MEMORIAL DE CÁLCULO Admitiu-se como hipótese que um ano possui 310 dias trabalhados, ou seja, uma produção anual de 7.440 horas. Após o ajuste da vazão de entrada dos componentes, a fim de garantir que as restrições fossem atendidas, multiplicou-se o resultado da vazão de entrada de cumeno em kg/h (11.834,799) pelas horas de trabalho e obteve-se uma produção anual de 88.050,90 toneladas/ano, cumprindo a restrição 1 do processo. Para o cálculo de pureza do Cumeno utilizou-se a equação 1. Eq. 1 Em que: Vazão = Vazão molar(kmol/h) Obteve-se o resultado de 99,81% de pureza de Cumeno na corrente de produto (9), também cumprindo a restrição 1. Para o cálculo de pureza do Diisopropilbenzeno, utilizou-se a equação 2. Eq. 2 Em que: Vazão = Vazão molar(kmol/h) Obteve-se o resultado de 98,77% de pureza de Diisopropilbenzeno na corrente de subproduto (8), satisfazendo a restrição 2. Para o cálculo de recuperação de Benzeno, ultilizou-se a vazão de entrada de Benzeno na corrente 1 e aplicou-se na equação 3. Eq.3 Em que: Vazão = Vazão molar(kmol/h) Alcançou-se o resultado de 92,50% de Benzeno, atendendo a restrição 3. Revisão: Data:�01 F.SILVA 01/04/2018�02 B.SILVA�02/04/2018�03 F.SILVA 03/04/2018������� PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT �5� / � NUMPAGES \* MERGEFORMAT �5���
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