Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
EPR704 2016/1 Elaborado por: Patricia Maciel Arantes e Giovanna Azevedo Antunes 1 EPR704 – Planejamento e Controle da Produção 2016/1 Resolução do caso proposto pelo “Manual Aprendendo a Enxergar” empresa TWI CASO TWI – CRIANDO O MAPA DO ESTADO ATUAL I. Entender a demanda Produtos altamente customizados (240 variações) DTOTAL = 2400 [u/mês] Liberações diárias feitas em 5 [u/cx] II. Caracterizar os processos USINAGEM e CORTE produzem para as soldas 1 e 2, então são processos paralelos. Os forjados são recebidos e produzidos em conjunto na USINAGEM. Cada montagem é feita por um operador, então temos no processo de MONTAGEM 6 postos em paralelo. (obs: TC = 195 [s/u]/6) Restante dos dados no caso descrito pelo “Manual aprendendo a enxergar” III. Acrescentar os fornecedores Aços São Paulo 2 entregas mensais Fundição Minas 2 entregas mensais IV. Dar início ao fluxo de informação PCP + MRP V. Definir a relação empresa consumidores Pedidos com antecedência de 60[d] e ajustes de15[d] VI. E estendê-la à relação empresa-fornecedores Aços São Paulo LT = 16 [semanas] Fundição Minas LT = 12 [semanas] VII. Para finalizá-la nas programações do processo Pedidos diários para a expedição EPR704 2016/1 2 Para todos os processos: Lista de sequência de produção com 6 semanas de antecedência Lista de prioridades aos supervisores VIII. Desenhar a linha do tempo do LT e TVA LT na parte superior TVA na parte inferior EPR704 2016/1 3 A ç o s S ã o P a u lo C lie n t e s : M o n ta d o r a s d e t ra to re s M e rc a d o d e r e p o s iç ã o V á r ia s lib e r a ç õ e s d iá r ia s C O R T E T : 2 4 0 0 0 u 5 u / c x B a rr a s n ã o c o rt a d a s 2 0 d ia s (2 4 0 0 0 u ) S O L D A 1 S O L D A 2 E L IM . R E S P . M O N T A G E M 6 E x p e d iç ã o F u n d iç ã o M in a s T D F : T P T : T C : 1 5 s T S : 9 0 0 s c o m p 3 6 0 0 s d ia m C F : 1 0 0 % 1 B a rr a s c o r ta d a s 5 d ia s (6 0 0 0 u ) T D : 2 7 0 0 0 s T C : 1 0 s o p , 3 0 s m á q T S : 9 0 0 s c o m p 3 6 0 0 s d ia m C F : 9 0 % B r a ç o s s o ld a d o s 3 d ia s (3 6 0 0 u ) T D : 2 7 0 0 0 s T C : 1 0 s o p , 3 0 s m á q T S : 9 0 0 s c o m p 3 6 0 0 s d ia m C F : 8 0 % T D : 2 7 0 0 0 s T C : 1 0 s o p , 3 0 s m á q T S : 9 0 0 s c o m p 3 6 0 0 s d ia m C F : 1 0 0 % B r a ç o s s / e x c e s s o d e s o ld a 5 d ia s (6 0 0 0 u ) B r a ç o s p in t a d o s 6 d ia s T D : 2 7 0 0 0 s D e d ic a d a L T : 1 9 5 s T S : 6 0 0 s C F : 1 0 0 % B r a ç o s a c a b a d o s 4 d ia s T D : 2 7 0 0 0 s D e d ic a d a T C : 3 0 s (p o r c o n ju n t o ) T S : 7 2 0 0 s C F : 1 0 0 % 1 1 1 B r a ç o s s o ld a d o s 3 d ia s (3 6 0 0 u ) F o r ja d o s b ru t o s 2 0 d ia s (2 4 0 0 0 u ) F o r ja d o s u s in a d o s 4 d ia s (4 8 0 0 u ) U m a lib e r a ç ã o d iá r ia 1 1 L e a d t im e 1 6 s e m a n a s 2 e n tr e g a s p o r m ê s U S IN A G E M 1 L e a d t im e 1 2 s e m a n a s 2 e n tr e g a s p o r m ê s 3 0 s 2 0 d 6 1 5 s 4 8 d + 3 4 5 s 4 d 1 9 5 s 1 9 5 s 6 d P C P M R P A ju s te s 2 s e m a n a s d e a n te c e d ê n c ia P e d id o s 6 0 d d e a n te c e d ê n c ia P e d id o s P e d id o s 3 0 s 4 0 s 5 d 3 0 s 4 0 s 3 d 3 0 s 4 0 s 3 d P e d id o s P IN T U R A S U B C O N T R A T A D A L e a d t im e d a p in tu ra 2 d ia s T C : 6 0 s p in t a n d o 2 4 0 s s e c a n d o 3 0 0 s 2 d 5 d D O C A S M O N T A G E M 1 M O N T A G E M 2 1 1 ... E s ta ç õ e s p a r a le la s D e d ic a d o A u to m á tic o C o m p a rt ilh a d o M a n u a l D e d ic a d o A u to m á tic o D e d ic a d o A u to m á tic o D e d ic a d o A u to m á tic o D e d ic a d o M a n u a l D e d ic a d o M a n u a l D e d ic a d o M a n u a l L T T A V L ib e ra s e q u ê n c ia d e p r o d u ç ã o c / 6 s e m a n a s d e a n te c e d ê n c ia L ib e ra lis t a d e p r io r id a d e s d iá r ia a o s s u p e r v is o r e s P e d id o s d iá rio s p a r a a e x p e d iç ã o P a r a to d o s o s p r o c e s s o s B r a ç o s 2 d ia s EPR704 2016/1 4 CASO TWI – CRIANDO O MAPA DO ESTADO FUTURO I. Qual é o Takt Time ideal que alinhará a produção à demanda? D = 24000 [u/mês]/( 20 [d/mês]*2 [turnos/d] ) = 600 [u/turno] TDISP = ( 8 [h/turno]*60 [min/h] ) – ( 2 [/turno]*15 [min] ) = ( 450 [min/turno]*60 [s/min]) = 27000[s/turno] TT = 27000 [s/turno] / 600 [u/turno] = 45 [s/u] II. Produzir para supermercados de produtos acabados ou para expedição? Produto e processo altamente customizados justifica a produção para a expedição. III. Para quais processos será possível fluxo contínuo? Balanceamento – Gráfico do estado atual Candidatos ao fluxo contínuo: - Processos dedicados OBS: EXCLUI CORTE - TC < TT - TS ≈ TC OBS: EXCLUI USINAGEM - CF ≈ 1 CÉLULA 1= SOLDA 1 + SOLDA 2 + ELIM. RESP. ∑120 → 2,67 OPERADORES Ou seja, 3 operadores POSTOS DE MONTAGEM (OBS: ATUALMENTE 6) ∑195 → 4,33 OPERADORES Ou seja, 5 operadores 5 5 5 15 30 30 30 30 32,5 5 5 5 TT [s/u]; 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50T [s/u] EPR704 2016/1 5 *Eventos kaizen necessários para atender a demanda: CÉLULA 1 Obs: Nota-se que o papel dos 3 operadores (atualmente) na célula 1 é de carregar e descarregar enquanto o processoda máquina é automático. Reduzir de 3 para 1 operador na célula. Reduzir TCAR e TDESCAR de 5 [s] para 1,5 [s] (deslocamentos inclusos) Diminuir TS (S1;S2; e ER) de (15-60) [min] para 5 [min] Aumentar CF: S1 90% → 100% / S2 80 % → 95% MONTAGEM Reduzir o tempo de cada montagem de 195 [s] para 180 [s], capacitando 4 operadores para a nova atividade de montagem. Processo manual, por exemplo, a aplicação do 5S pode ser responsável pela redução deste tempo. Reduzir o TS de 10 [min] para 0. PROCESSO TOTALMENTE MANUAL Balanceamento – Gráfico do estado futuro *Observe que o TC na célula é de 36 [s/u]. Portanto, bem abaixo dos 45 [s/u] de TT. Num primeiro momento, esse TC deverá caminhar para 45[s/u] para evitar a superprodução. Contudo, é importante conhecer esta folga de 9 [s/u]. Pois futuramente será calculado o TTREAL. TPM SMED SMED 15 30 30 30 30 45 TT [s/u]; 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 T [s/u] 36 s EPR704 2016/1 6 CÉLULA 1= SOLDA 1 + SOLDA 2 + ELIM. RESP. ∑36 → 0,8 OPERADORES Ou seja, 1 operador multifuncional POSTOS DE MONTAGEM (OBS: FUTURO 4) ∑180 → 4 OPERADORES IV. E para quais processos será necessário estabelecer sistemas puxados? Candidatos a sistemas puxados CORTE : processo compartilhado USINAGEM : TS>>TC PINTURA E MONTAGEM : depende de um processo externo. *Eventos kaizen necessários para atender a demanda: CORTE Diminuição do TS de (15-60) [min] para 5 [min] CFA está superdimensionada → CFF = 95% Continua produzindo em lotes agora com produção puxada TDF = 27000 [s/d] (2º TURNO) Estudo da variedade da demanda <= 20 [modelos/d] (dos 40 totais) É possível produzir TPTDia? D = 2400 [u] / 20 [d] = 1200 [u/d] TDFREAL = 27000 [s] – 5%*27000 [s] = 25650 [s/d] TSTOTAL = TDFREAL – TOP = 25650 [s/d] – 1200[u/d]*15 [s/u] = 7650 [s/d] QS = 7650 [s/d] / 300 [s/setup] = 25,5 [setup/d] Resp.: SIM. Obs: Se não for possível, deve-se saber qual o máximo nivelamento possível. (DIMENSIONAMENTO DO SUPERMERCADO) TPM SMED EPR704 2016/1 7 *Eventos kaizen necessários para atender a demanda: USINAGEM Diminuir TS de 2 [h] para 0,5 [h] CFA está superdimensionada → CFF = 95% USINAGEM: unidade do forjado representa o conjunto de pontas TDF = 27000 [s/d] (2º TURNO) Estudo da variedade da demanda <= 3 [modelos/d] (dos 3 totais) É possível produzir TPTDia? Obs: TPTDia para seguir unidade do corte. D = 2400 [u] / 20 [d] = 1200 [u/d] TDREAL = 54000 [s/d] – 5%*54000 [s/d] = 51300 [s/d] TSTOTAL = TDFREAL – TOP = 51300 [s/d] – 1200[u/d]*30 [s/u] = 15300 [s/d] QS = 15300 [s/d] / 1800 [s/setup] = 8,5 [setup/d] Resp.: SIM. Obs: Se não for possível, deve-se saber qual o máximo nivelamento possível. (DIMENSIONAMENTO DO SUPERMERCADO) *Eventos kaizen necessários para atender a demanda: PINTURA E MONTAGEM Transferência de know how ao fornecedor possibilita a redução do LT de pintura. Fornecedor antigo possibilita reduzir o estoque de produtos semiacabados antes e depois da pintura para 1[d]. Entretanto, como veremos no item V, estes postos encontram-se após o processo puxador, portando devem apresentar fluxo contínuo. V. Qual será o único processo que precisará ser programado no fluxo de valor? Modelo final do produto acabado é definido na SOLDA 1 → Processo puxador. TPM SMED EPR704 2016/1 8 Obs: Entretanto, é necessário programar também a USINAGEM e o CORTE em (d-1), para não se preocupar com nivelamento específico aqui. Após SOLDA 1 só existe fluxo contínuo (FIFO). Com isso, possíveis supermercados indicados na IV questão, entre a célula e a pintura e entre a pintura e montagem são substituídos por canaleta FIFO. VI. Como e quando nivelar o mix ou variedade de produção no processo puxador? Como o produto e o processo são altamente customizados, não convém fazer o nivelamento de mix idealizado. Portanto, é pertinente perguntar se: É possível produzir TPTDia (os 20 modelos) no processo puxador? Qual é o nivelamento máximo que é possível fazer com base nos tempos praticados no processo puxador? Variedade segue a variedade do corte: Estudo da variedade da demanda <= 20 [modelos/d] (dos 40 totais) D = 2400 [u] / 20 [d] = 1200 [u/d] TDREAL = 54000 [s/d] – 5%*54000 [s/d] = 51300 [s/d] TSTOTAL = TDREAL – TOP = 51300 [s/d] – 1200[u/d]*36 [s/u] = 8100 [s/d] QS = 8100 [s/d] / 300 [s/setup] = 27 [setup/d] Resp.: SIM. O nivelamento máximo possível é Toda Peça Todo DIA. Também deve se responder qual é o Takt Time necessário para que se faça esses 20 modelos na situação real (ou seja, com a confiabilidade do processo puxador em 95% e o TS de 5 [min] ) ? D = 2400 [u] / 20 [d] = 1200 [u/d] TDREAL = 54000 [s/d] – 5%*54000 [s/d] - 20 [modelos]*300 [s/setup] = 45300 [s/d] TTREAL = 45300 [s/d] / 1200 [u/d] = 37,75 [s/u] Resp.: TTREAL = 37,75 [s/u]. Nota-se que ainda assim o TC do processo puxador é menor que o TTREAL. VII. E como e quando nivelar o volume ou quantidade de produção no processo puxador? O processo puxador (CÉLULA 1) fará puxadas unitárias das hastes e dos forjados. Portando, como o incremento PITCH é calculado multiplicando-se o TT pela quantidade de transferência tem-se que o PITCH = TT. EPR704 2016/1 9 VIII. Para quais pontos do fluxo de valor será necessário planejar, aplicar e avaliar os kaizens? Os eventos kaizens que devem ser planejados e aplicados estão descritos nos pontos em que eles foram necessários. *Outra eventos kaizens necessários a longo prazo: Num primeiro momento, a TWI deveria fazer uma classificação ABC de sua demanda e trabalhar com um sistema misto, isto é, produzindo os produtos priorizados (de demanda maior e mais previsível) para supermercado de produtos acabados e para expedição (ou seja, contra pedido) os demais. Num segundo momento, ela deveria padronizar seus produtos da seguinte maneira: escolha de um só diâmetro (maior, mais robusto), um único tipo de fecho (preferencialmente o melhor) e três tipos de comprimento (P, M e G), pois além de melhorar a programação e o controle da produção na linha tenderia a reduzir os custos. EPR704 2016/1 10 A ç o s S ã o P a u lo C lie n t e s : M o n ta d o r a s d e t ra to re s M e r c a d o d e r e p o s iç ã o V á r ia s lib e r a ç õ e s d iá r ia s C O R T E T : 2 4 0 0 0 u 5 u / c x M O N T A G E M 4 E x p e d iç ã o F u n d iç ã o M in a sT D F : 2 º t u r n o T P T : D ia T C = 1 5 s T S = 3 0 0 s C F = 9 5 % 1 P a r a c a d a p r o c e s s o : T D = 2 7 0 0 0 s T C A R = 1 ,5 s / T D E S C A R = 1 ,5 s T C M Á Q = 3 0 s T S = 3 0 0 s C F T O T A L = 9 5 % % P a r a c a d a m o n ta g e m : T D = 2 7 0 0 0 s T C = 1 8 0 s T S = 0 C F = 1 0 0 % T D : 2 7 0 0 0 s D e d ic a d a T C : 3 0 s T S : 1 8 0 0 s C F : 9 5 % 1 L IB E R A Ç Ã O D IÁ R IA 1 1 S E M A N A L U S IN A G EM 1 S E M A N A L 3 0 s 5 d + 2 d 6 0 0 s 1 1 d + 2 7 9 s 1 8 0 s 1 d P C P M R P A ju s te s n o s p e d id o s c / 2 s e m a n a s d e a n te c e d ê n c ia P e d id o s c / 6 0 d ia s d e a n te c e d ê n c ia P e d id o s P e d id o s 9 0 s 9 9 s 1 d P e d id o s P IN T U R A S U B C O N T R A T A D A L T = 1 d T C = 3 0 0 s (6 0 s p in t a n d o 2 4 0 s s e c a n d o ) 3 0 0 s 1 d 1 d D O C A S M O N T A G E M 1 1 ... E s ta ç õ e s p a r a le la s D e d ic a d o A u to m á tic o C o m p a rt ilh a d o M a n u a l D e d ic a d o M a n u a l D e d ic a d o M a n u a l L T T A V 1 d ia D e d ic a d o A u to m á tic o C É L U L A S 1 ; S 2 ; E R O R D E M D E P R O D U Ç Ã O P A R A P R O C E S S O P U X A D O R O P p / C O R T E E U S IN A G E M (d - 1 )
Compartilhar