Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 1/10 UNIP INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO – ICSC CURSO: ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DA EMPRESA COM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO MASK APS_GOP - 2019/2 - SPP - NOT - T: 1 SÃO PAULO 2019 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 2/10 TÍTULO: Atividades Práticas Supervisionadas - APS relatório apresentado como exigência para a avaliação dos 6º/5º semestres, do curso de Administração da Universidade Paulista. SÃO PAULO 2019 INTRODUÇÃO Após realização das APS – Atividades Práticas Supervisionadas, que se vincula à disciplina-âncora Gestão de Operações Produtivas do curso de Administração da UNIP, apresenta-se este relatório final. O relatório final tem o propósito de apresentar a empresa, campo da atividade prática realizada e aspectos relativos às habilidades e conhecimentos desenvolvidos. Desenvolve-se uma análise dos resultados obtidos pela empresa e elabora-se um parecer sobre o desempenho da equipe a partir das avaliações qualitativa e quantitativa fornecidas pelo próprio simulador SPP, indicando as ações que possam ser empreendidas pela equipe dirigente para que a empresa alcance melhores resultados em termos de Lucro Líquido Final. Ao final, apresentam-se considerações sobre a experiência realizada na simulação, bem como suas contribuições mais amplas à formação profissional. 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 3/10 1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA Esta empresa foi o campo do trabalho prático simulado e seu perfil será apresentado em duas dimensões: caracterização geral e ambiente operacional. 1.1 Caracterização geral da empresa simulada A empresa Mask consiste numa unidade industrial de natureza privada de porte médio, que foi constituída pelos empreendedores como uma Sociedade por Cotas Limitada. A empresa surgiu da necessidade exclusiva de um cliente internacional e o ramo de atividade é o metal mecânico. 1.2 Processo produtivo A empresa produz o Veripex, onde, para cada unidade são consumidas 3 unidades do Kit 1 e 1 unidade da embalagem. Tais insumos são entregues pelos fornecedores diretamente ao almoxarifado, e são requisitados automaticamente pelos processos de fabricação conforme o planejamento da produção. Logo após o processo de produção, o Veripex é enviado ao depósito para posterior embarque. O processo industrial é realizado através de máquinas e equipamentos que são manuseadas por operários treinados, os quais são supervisionados por profissionais qualificados. Cada supervisor tem a capacidade de supervisionar com qualidade 10.000 H/M, sendo que, a operação e a capacidade de produção da fábrica são definidas de acordo com a previsão de vendas da empresa, levando em consideração os fatores externos que influenciam na quantidade de embarque provisionada no período. Para a produção da unidade do Veripex são necessárias 0,7 H/M e 0,5 H/MOD. 1.3 Ambiente externo Externamente, a empresa estabelece relacionamento com cliente exclusivo com base em contrato cujo objeto é o atendimento a solicitações de embarque trimestrais. Considerando as cláusulas do contrato e outras informações disponíveis, seguem algumas características do cliente exclusivo e do ambiente de negócios. a) Característica geral do contrato A empresa tem, por contrato, a responsabilidade de atender no Brasil as solicitações de embarque trimestrais do Veripex. No contrato que tem duração de 5 anos, existem as previsões de embarque por trimestre, sendo que, a quantidade real solicitada para embarque é informada nas viradas dos ciclos trimestrais, e o embarque ocorre no último dia do trimestre, condicionado ao estoque de Veripex disponível no depósito. Desta forma, é de inteira responsabilidade da empresa atentar-se às variáveis externas que possam interferir na solicitação de embarque do Veripex, como câmbio, clima e outros aspectos, os quais podem provocar oscilações nas solicitações entre -10% a +10% em relação à previsão do contrato. b) Preço e condições O preço de venda unitário, pré-definido, é de R$ 58,00, sendo que, a empresa paga multa de 5% do preço de venda contratado por cada unidade não embarcada, ou seja, a diferença entre o embarque solicitado e o embarque efetivo. O preço pré-definido e o maior controle são associados ao controle do contrato a fim de que não haja penalidades, minimizando prejuízos em decorrência do pagamento de multas e/ou estoque em excesso, visando um maior faturamento para a empresa. 2 ANÁLISE DO DESEMPENHO Considerando-se a experiência na atividade desenvolvida, relatam-se os seguintes resultados observados e apresentam- se as seguintes recomendações. 2.1 Análise da consistência do planejamento A empresa deve estabelecer racionalidade e consistência no planejamento agregado da produção, seguem análises sobre o desempenho da empresa sob a perspectiva das decisões planejadas e do resultado econômico obtido. 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 4/10 a) Consistência das revisões da previsão de solicitações de embarque Uma vez que existem fatores externos que influenciam na real demanda do Veripex, as revisões da previsão de solicitações de embarque são essenciais para o funcionamento da empresa, para que seja evitado o pagamento de multa em caso de embarque efetivo menor do que a solicitação ou também evitando que a empresa fique com estoques muito grandes, o que também gera prejuízo, visto que, cada unidade do Veripex mantida em estoque custa R$ 1,80 e a capacidade máxima de armazenamento no depósito da empresa é de 10.000 unidades por período, e caso o estoque médio no depósito exceda esse limite, o custo da armazenagem terceirizada é de R$ 2,90 por unidade/período. A Mask realizou as revisões da previsão de embarque de acordo com as notícias do jornal, sendo que: No 1º período, as notícias eram de que havia grandes expectativas junto aos consumidores do Veripex, porém, em função de preço e clima, alguns desses consumidores poderiam adiar suas compras, por isso a empresa optou por produzir a quantidade de Veripex provisionada em contrato, e caso a solicitação real de embarque fosse efetivamente menor, manteríamos em estoque as unidades restantes, visto que as previsões para os próximos períodos eram de vendas acima da expectativa. No 2º período as notícias eram de crescimento da demanda, mesmo com a instabilidade do câmbio, por isso, a previsão da empresa foi de vendas na margem de +10% em cima da quantidade provisionada em contrato e, conforme já esperado, a empresa já contava com estoque do produto, por isso, foi produzido uma quantidade menor, levando em conta as unidades em estoque. No 3º período a empresa optou por também manter a margem de produção a +10% em cima da previsão em contrato, visto que as notícias eram de grande expectativa para as vendas. Já no 4º período a empresa optou por produzir 7% a mais do que o provisionado em contrato, visto que a expectativa de vendas não era tão positiva e a empresa ainda contava com estoque de outros períodos. b) Planejamento de capacidade e padrão de operação A capacidade produtiva da Mask teve alterações bastante significativas no decorrer dos períodos. Foram atendidas as quantidades solicitadas de embarque em todos os períodos, porém, no 1º período a decisão da quantidade de horas para início da operação foi exageradamente alta, o que fez com que muitas máquinas ficassem paradas gerando prejuízo para a empresa. Entretanto, o erro foi identificado pelo grupo e já no 2º período foi utilizada a estratégia de acompanhamento para lidar com flutuações da demanda, ondeadicionamos e subtraímos as quantidades de capacidade, de acordo com o necessário para a produção dentro do período e reagindo à mudanças de demanda ocorrentes no mercado. A mão de obra da fábrica teve uma contratação inicial de 371 operários, e 10 supervisores, todos eles trabalhando em 2 turnos, o que também foi uma decisão equivocada, visto que a capacidade de produção da fábrica foi muito alta perto da quantidade real de produção. Nos períodos seguintes, após identificado o erro, a empresa se adequou as reais necessidades de produção, usando apenas os padrões de turnos normais e utilizando a quantidade necessária de operários e supervisores de acordo com a necessidade de produção de cada período em específico. A principal dificuldade do grupo foi o enorme erro do 1º período, onde foram alocadas H/M e H/MOD em exagero, fazendo com que houvesse um enorme prejuízo, e mesmo após a identificação dos erros, e utilizando a estratégia de vendas de H/M que estavam paradas, não foi possível reverter a situação, visto que o prejuízo inicial foi muito alto. c) Dimensionamento dos recursos materiais A Mask optou por se adaptar dentro dos períodos de acordo com as revisões das previsões de vendas. Adotamos a política de Just-in-time, porém a partir do 2º período foi inevitável o acontecimento de estoques de segurança, visto que a empresa sempre optou por uma estratégia otimista, provisionando sempre com margens positivas acima da provisão do contrato. A política adotada afetou os resultados pois, como houve o acúmulo de estoques em mais de um período, houve consequentemente o pagamento por estes estoques, o que gerou prejuízo para a empresa. Com relação às compras, a política adotada foi o Just-in-time, mesmo no período 3 onde as notícias diziam que o fornecedor do Kit 1 revelava grande preocupação com o aquecimento da demanda, o que também afetou os resultados de maneira negativa. d) Dimensionamento dos trabalhadores Não, a empresa contratou muitos funcionários no 1º período, o que fez com que muitas H/MOD ficassem paradas e consequentemente improdutivas, gerando um prejuízo enorme para a empresa. No período seguinte, os valores para demissão de funcionários foram absurdos, o que também foi negativo. Entretanto, mesmo com o enorme erro do 1º período, a Mask identificou o problema e fez de tudo para repará-lo nos períodos seguintes, dimensionando a mão de obra de acordo com o necessário para produção prevista. 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 5/10 e) Impacto das variações ambientais nos resultados As mudanças do ambiente afetavam diretamente na produção, entregas, compra de matéria-prima e consequentemente no valor unitário do Veripex. A variação cambial foi a oscilação mais influente na entrega da demanda prevista, pois afetava no custo com a importação de matéria-prima proposta em contrato, e como ela era essencial para produção, mesmo com o alto valor cambial não era possível deixar de importar. Dessa forma afetou o resultado de faturamento, produção e lucro da empresa. Sim, a empresa utilizou as informações da melhor forma possível. 2.2 Desempenho obtido pela equipe A empresa não obteve um bom desempenho, ficando com um prejuízo acumulado de R$ -2.026.191,77 e em 10º lugar do ranking. Mesmo com o grande esforço nos períodos 2, 3 e 4, não foi possível reverter o prejuízo do 1º período para lucro. O melhor desempenho obteve um lucro acumulado de R$1.715.456,68 e o pior de R$ -13.353.057,70. A Mask ficou bem distante da melhor equipe, porém foi muito melhor do que o pior desempenho. De um total de 14 equipes, 10 obtiveram lucro e 4 obtiveram prejuízo. O desempenho médio das equipes ficou em R$ 1.387.204,75. 2.3 Parecer sobre o desempenho e recomendações Em relação as avaliações qualitativas e quantitativas podemos observar que, mesmo que a empresa tenha ficado com um enorme prejuízo final, o desempenho do grupo em tentar reverter a situação foi muito bom. No 1º período os operários distribuídos em número excessivo em relação à produção programada comprometeram a produção e os resultados econômicos, porém, nos períodos seguintes a empresa foi relutante ao tentar maximizar os lucros e diminuir os prejuízos. Mesmo com a programação bem alinhada à capacidade de produção e a política de compras de Kit 1 também consistente com a programação de produção, a quebra na entrega do fornecedor, no período 3, pode ter comprometido a produção planejada. Dentro deste cenário, a equipe poderia ter planejado melhor investimento inicial em H/M e H/MOD, além de realocar recursos para manter um estoque de segurança do Kit 1 para o 3º período, e dessa forma ter conseguido efetivar todas as entregas solicitadas para que a empresa conseguisse alcançar resultados superiores. CONSIDERAÇÕES FINAIS A simulação de planejamento de produção acrescentou muito ao grupo, pois aprendemos a planejar cada ação antes de realizá-las, para se ter retorno esperado ou, se for o caso, fazer algo complementar para que ela aconteça. A simulação é muito importante para que visualizemos a importância do planejamento sincronizado, ou seja, levando em consideração todas as partes da organização para que todos trabalhem em prol de um mesmo objetivo. ANEXOS A - Análise qualitativa do desempenho Relatório da avaliação qualitativa gerado automaticamente pelo sistema. 1 - Revisão das previsões de embarque 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Previsão 111.120 121.560 165.120 146.520 Revisão 100.008 133.716 181.632 136.263 A revisão das previsões feita pela equipe está consistente com os limites de oscilação previstos no contrato (-10% a +10%) 2 - Programação da Produção 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Programação 111.120 128.556 177.636 125.571 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 6/10 Programação de produção poderia ser melhor. Em 1 período da simulação programou de maneira a não atender a demanda revista pela equipe. Entretanto, no acumulado dos períodos, alinhou precisamente a produção com a demanda. 3 - Estratégia e Política de Produção 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Invest. ini. H/M 304.819 Venda de H/M 0 214.829 0 36.446 Expansão H/M 0 0 34.356 0 Capac. TN 435.455 128.557 177.637 125.571 Capac. HE 108.863 0 0 0 Capac. 2T 0 0 0 0 A estratégia de capacidade de fábrica, associada ao padrão de operação planejado e a política de estoques, atendem adequadamente as programações de produção ao longo dos trimestres. 4 - Política de Compras de Insumos KIT 1 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Estoque inicial 0 0 0 1 Compras 333.360 385.668 522.250 376.713 Disponível 333.360 385.668 522.250 376.714 Consumo 333.360 385.668 522.249 376.713 Estoque final 0 0 1 1 Mesmo com a programação bem alinhada à capacidade de produção e a política de compras de Kit 1 também consistente com a programação de produção, a quebra na entrega do fornecedor, no período 3, pode ter comprometido a produção planejada. Embalagem 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Estoque inicial 0 0 0 3.553 Compras 111.120 128.556 177.636 125.571 Disponível 111.120 128.556 177.636 129.124 Consumo 111.120 128.556 174.083 125.571 Estoque final 0 0 3.553 3.553 Ao contrário do Kit 1, a política de compras de Embalagem planejada pela equipe é consistente com a programação de produção e capacidade de fábrica disponível. 5 - Política de Recursos Humanos Operários 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Turno normal 356.160 128.640 178.560 125.760 Horas extras 89.040 0 0 0 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 7/10 Dois turnos 0 0 0 0 Capacidade 445.200 128.640 178.560 125.760 Não obstante a equipe tenha programado produção compatível com acapacidade de fabricação, os operários distribuídos mostram-se insuficientes ou em número excessivo em relação à produção programada. Independentemente de haver Kit 1 e Embalagem em níveis adequados, a falta ou excesso de operários irá comprometer a produção e/ou os resultados econômicos. Supervisores 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Turno normal 142.857 128.571 185.714 128.571 Horas extras 35.714 0 0 0 Dois turnos 0 0 0 0 Capacidade 178.571 128.571 185.714 128.571 Ocorre o mesmo no caso dos supervisores. A equipe planeja pessoal de maneira insuficiente ou em excesso que poderão comprometer a produção, em 1 ou mais trimestres. B - ANÁLISE QUANTITATIVA DO DESEMPENHO Relatório da avaliação quantitativa gerado automaticamente pelo sistema. Histórico DESEMPENHO MÉDIO: 1.386.239,01 MELHOR DESEMPENHO: 1.891.705,69 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 8/10 Ranking 1º Equipe 15 APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.715.456,68 2º Heaven of Metal LTDA APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.700.911,32 3º JLTS APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.684.682,38 4º ItsOn APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.684.316,72 5º BDFS APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.640.846,35 6º DLML APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.631.392,07 7º Equipe 11 APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.586.808,18 8º APEX APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.496.123,55 9º Rush emp APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.450.998,62 MR2L APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 1.450.998,62 11º Mask APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado - 2.026.191,77 12º ACJL APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado - 2.031.675,27 13º Isas Ltda APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado - 5.051.738,24 14º Equipe 13 APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado - 7.091.968,48 15º Equipe 6 APS_GOP - 2019/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado - 13.353.057,70 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 9/10 O gráfico abaixo demonstra o Lucro Líquido obtido pelo grupo ao longo dos 4 períodos: 1º período: Já na programação da produção, foi possível observar que a o grupo programou de maneira a não atender a demanda revista. Observando a capacidade da fábrica, é possível observar que o grupo investiu em um grande número de H/M e não fez a venda para terceiros neste período, sendo assim, o resultado foram muitas horas de máquinas paradas. O grande problema aqui, foi a quantidade de funcionários contratados neste período e o padrão de produção adotado. Neste período a capacidade de produção dos operários foi de 445.200 unidades de Veripex, sendo que a produção efetiva foi de 111.120, ou seja, a capacidade estava 4 vezes maior do que a produção efetiva, fazendo com que, dos 371 operários contratados, 278 deles ficassem parados, visto que para a produção apenas 93 funcionários eram o suficiente. Essas decisões foram as que resultaram no enorme prejuízo que a empresa ficou neste 1º período. 2º período: A estratégia adotada no segundo período, foi reduzir os números de funcionários de 371 para 134. E trabalhamos em turnos normais, ou seja, reduzindo todos os gastos excessivos que foram obtidos no 1º período que estavam gerando prejuízo para a empresa. Devido o grande volume de estoque que foi obtido no 1º período, preferimos não realizar compras excessivas utilizamos o que já estava parado em nosso estoque para evitar as cobranças de produtos parados. Com essa estratégia conseguimos sair de lucro líquido que estava negativo no valor de R$ -3.398.331,87 para um saldo positivo no valor de R$ 322.706,89. 3º período: No terceiro período tivemos uma esperança de crescimento em nossa empresa, pela previsão dada pelo jornal, sendo assim decidimos produzir mais que nos demais períodos expandindo em 34.356 H/M, realizando uma compra maior de insumos, nos abastecendo com mais embalagens, contratando mais 52 pessoas para a produção e 4 supervisores. Observamos que este período foi o que mais obtivemos lucro líquido, chegando a R$ 631.707,52 no final do período utilizando horas de trabalho normais, pois estudamos a possibilidade de utilizar hora extra ou segundo turno e chegamos a conclusão que devido ao nosso desempenho anterior, seria melhor continuarmos funcionando em turno normais. 16/11/2019 SPP - Relatório das APS sppunip.ldp.com.br/atividadeRelatorio/estruturado?estruturado=true 10/10 4º período: No último período trabalhamos com mais segurança vendendo H/M compradas no período anterior e um pouco mais por conta da sazonalidade positiva que já passou do 3º período, também tivemos que remitir 55 funcionários, 4 supervisores por conta desta diminuição de demanda. Observamos que tivemos um crescimento gradual período a período, que por mais que tivemos um prejuízo inicial por conta do mal gerenciamento, nossa empresa passou a ter resultados positivos. No gráfico abaixo, comparamos os resultados do lucro acumulado da nossa equipe ao longo dos 4 períodos, com o lucro acumulado da equipe que ficou em primeiro lugar no 1º período. Usamos como base para a projeção dentro de um cenário otimista, o aumento de 5% de lucro a cada período. No gráfico abaixo é possível observar dois cenários distintos: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO – ICSC CURSO: ADMINISTRAÇÃO TÍTULO: INTRODUÇÃO 1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 1.1 Caracterização geral da empresa simulada 1.2 Processo produtivo 1.3 Ambiente externo a) Característica geral do contrato b) Preço e condições 2 ANÁLISE DO DESEMPENHO 2.1 Análise da consistência do planejamento a) Consistência das revisões da previsão de solicitações de embarque b) Planejamento de capacidade e padrão de operação c) Dimensionamento dos recursos materiais d) Dimensionamento dos trabalhadores e) Impacto das variações ambientais nos resultados 2.2 Desempenho obtido pela equipe 2.3 Parecer sobre o desempenho e recomendações CONSIDERAÇÕES FINAIS ANEXOS A - Análise qualitativa do desempenho B - ANÁLISE QUANTITATIVA DO DESEMPENHO
Compartilhar