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TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ENGENHARIA PRODUÇÃO GESTÃO VISUAL NA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO DE IMPLEMENTOS Natan Albino Leandro1 Msc. Eng. Fabricio de Aguiar Joaquim2 Resumo: Este artigo aborda uma forma de analisar a melhoria de produção de solda de um implemento tanque em uma indústria metalúrgica, o estudo será através do sistema lean manufacturing de produção. Utilizando de ferramentas de melhoria como brainstorming ,5w2h e o diagrama de Pareto, será aplicado uma melhoria na linha de produção para aumentar a produtividade. O tanque está presente no mercado de implementos rodoviários a cinquenta anos, o produto tanque é utilizado para transportar cargas liquidas em pó e periculosas, sua venda a cada dia em grande crescente no mercado brasileiro e internacional. Desta forma foi possível escolher o processo produtivo mais adequado para combater os gargalos presentes nesta linha de produção do tanque. Palavras-chave: Ferramentas de Melhoria; Gargalos; Lean Manufacturing. Abstract: This article shows a way to analyze the improvement of welding production of a tank in a metallurgical industry, the study will be analyzed through the lean manufacturing production system. Using improvement tools such as brainstorming ,5w2h and the pareto diagram. The highlighted item has been present in the road implements market for fifty years, the tank product is used to transport powdery and dangerous liquid cargo, its sale is increasing every day in the Brazilian and international market. In this way, it was possible to choose the most appropriate production process to combat the bottlenecks present in this tank production line. Keywords: Improvement tools; bottlenecks; Lean manufacturing 1 INTRODUÇÃO 1 Graduação Engenharia de Produção. 2 Mestre em Ciências e Engenharia de Materiais, MBA em Engenharia de Segurança do Trabalho, Pós- Graduação em Engenharia de Produção, Pós-Graduação em Metodologia do Ensino Superior, Graduação em Engenharia Civil, Graduação em Engenharia Mecânica, Graduação em Engenharia de Produção, Graduação em Processos Gerenciais, Graduação em Tecnologia em Processos Industriais, Coordenador do curso de Graduação em Engenharia de Produção. A Indústria de implementos rodoviários vem evoluindo fortemente nos últimos anos, a grande procura pelo segmento, faz com que as empresas busquem a inovação em tecnologia e ferramentas que otimizem o tempo e custo na fabricação e assim desenvolvendo suas capacidades de crias novas soluções para atender o mercado brasileiro e internacional. A empresa do ramo de implementos rodoviários fica localizada em Santa Catarina, desenvolve diversos produtos para atender o mercado. O presente estudo foi aplicado na linha de fabricação de solda do tanque. Para atender o mercado no transporte esses veículos são projetados especificamente para o transporte seguro e eficiente de líquidos inflamáveis como gasolina, diesel, etanol e outros combustíveis, essa logística ocorre majoritariamente por meio terrestre via caminhões tanques. Este trabalho tem como objetivo aplicar a gestão visual na movimentação de materiais em uma linha de produção de implementos rodoviários. Para isso foram realizadas as seguintes etapas: a) Levantamento da situação atual da linha do tanque; b) Acompanhamento da implantação de um sistema de gestão visual; e c) Aplicação de ferramentas para acompanhamentos de resultados. Existe uma competitividade entre as cadeias produtivas e não apenas entre as empresas. As empresas vêm buscando melhorar sua eficiência através das melhorias nos processos, visando produzir cada vez mais rápido, com menos recursos e um menor custo e mantendo a qualidade (Tubino, 2009). Para o aumento da produtividade a empresa tem que capacitar os seus profissionais com treinamentos e mostrar o plano estratégico e quais são os seus objetivos de forma esclarecida ao profissional. Perdomo (2010) mostra que a dificuldade de aplicas conceitos enxutos no Brasil na linha de montagem, dessa forma foram respeitados métodos específicos sempre respeitando a linha produtiva de cada empresa. Devido o fornecimento de insumos e matéria-prima precisa funcionar com grande precisão pois muitos dos pedidos que a empresa irá realizar serão de quantidades pequenas, atendendo exatamente as necessidades dos clientes. 2 OBJETIVO GERAL Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo apresentar as melhorias e ganhos através de estudos realizados com ferramentas de melhorias aplicadas em uma linha de produção de implementos rodoviários do tanque. 2 REFERENCIAL TEÓRICO 2.1 GESTÃO DOS PROCESSOS A indústria automobilística completou 100 anos, este setor da economia viveu duas eras: sistema fordismo que foi fundamental para racionalização do processo produtivo e para a fabricação de baixo custo, a característica principal do fordismo foi a padronização dos produtos e processos de produção, se tornando o modelo de gestão da segunda revolução industrial (Pinto, 2007). Os padrões ajudam a estabelecer um modelo de trabalho, todas as pessoas deverão seguir o procedimento estabelecido pela empresa, e realizando um processo padronizado. Um sistema de produção é um conjunto de elementos seja ele humano ou físico, visando sempre uma empresa bem-organizada e a geração de lucro, ao passar dos anos obteve-se uma grande evolução, as organizações começaram a utilizar nos métodos para que seus objetivos estratégicos estivessem bem alinhados (Fernandes; Godinho Filho 2010). Uma organização bem estruturada promove a eficiência no processo, otimizando o uso de recursos, minimizando desperdícios e fornecendo um ambiente mais organizado para realizar sua atividade. Para avaliar a ferramenta adequada para a implantação para melhorar o desempenho organizacional, podem ser destacadas a racionalização de dados, implementação de melhorias dos processos em que os dados relacionados dentro do contexto das ferramentas (Davenport, 1994). As principais ferramentas da engenharia de processo estão relacionadas com uma melhoria dentro da operação, existem vários tipos de ferramentas, neste artigo as ferramentas utilizadas para elaborar o estudo de caso são: Braisntorming,5w2h e diagrama de Pareto. A perda por movimentação está relacionada as movimentações de materiais que não agregam valor e geram custos, visando atacar as perdas a partir da função do processo e as melhorias de trabalho associado a função operação (Shingo, 1996). A movimentação de materiais deve ser consequência de um plano detalhado, identificando as necessidades e estabelecendo metas para evitar os deslocamentos desnecessários. Visando economizar o tempo e minimizar as distancias percorridas durante o processo é necessário visar causas fundamentais, através de ações na produção, para a melhoria do fluxo produtivo normalmente pode se associar a melhoria do layout ou executar melhorias nos métodos de transporte, como melhorar as rotas (Antunes 2008). Um planejamento de layout bem estruturado fornece diversos benefícios como a melhoria do fluxo interno de pessoas, melhor utilização do espaço disponível, redução de tempo entre os processos e a redução da ociosidade das máquinas. 2.2 MELHORIA CONTÍNUA O Japão perdeu a segunda guerra mundial em agosto de 1945, então Toyoda Kiichiro que era presidente da Toyoda Motor Company estabeleceu que os japoneses deveriam alcançar o nível de produtividade dos Estados Unidos em 3 anos (ohno,1997). A produção enxuta visa identificar e eliminar desperdícios da cadeia produtiva, entre os principais desperdícios podemos encontrar a superprodução, o tempo de espera seja ele o equipamento, transporte inadequado de materiais e movimentações desnecessárias das pessoas na produção (Womack, Jones 1992). Melhoria contínua pode ser descrita como um processo de inovação e envolvendotoda a organização. Seus passos uma alta frequência pequenas mudanças em ciclos, devem ocasionar pequenos impactos, além da contribuição significativa para o desempenho da empresa (Bessant et al.1994). A manufatura enxuta é uma busca por tecnologia produtiva visando utilizar um menor recurso para a fabricação dos produtos, sem defeitos e eliminado desperdícios, o desperdício pode ser caracterizado em qualquer elemento que não contribua para atender o prazo ou qualidade que foi combinado com o cliente (Shinohara, 1998). Mentalidade enxuta é uma forma de especificar o valor e realizar as atividades de forma eficaz, sem que ocorra interrupção, o pensamento enxuto é uma forma deo prazo estabelecido, de acordo com (Womack el al 2004), os cinco princípios da produção enxuta são: a) Especificar o valor: quando agrega valor para o cliente interno e externo. O valor é definido pelo cliente e suas necessidades devem ser identificadas. b) Identificar fluxo de valor: As ações necessárias para transformar um produto de um mero conceito em fase acabada. c) Fluxo contínuo: necessidade e organização do espaço e fluidez de pessoas ou materiais para a redução de custos que sejam desnecessários e refletem negativamente no faturamento. d) Puxar: produz exatamente aquilo que os clientes precisam, um desses benefícios é a redução de estoque. e) Melhoria contínua: Visando sempre a transparência e um sistema enxuto, os componentes da cadeia produtiva a fim de descobrir as melhores formas de criar um valor. Jager et al. (2004) mostra que um modelo para a prática da melhoria contínua (Figura 1) é definido por quatro pilares que: são entendimento, competências, habilidades e comprometimento. O modelo requer entendimento para a melhoria é importante para o projeto, ser competente buscando sempre melhorar, desenvolver habilidades para resolver problemas e participação por meio de ideias e ser comprometido para sempre buscar melhorar os processos. Figura 1: Melhoria da organização Fonte: Adaptado de Jager et. al. (2004). 2.3 FERRAMENTA 5W2H O 5w2h é uma ferramenta que foi desenvolvida para sanar problemas que ocorrem nos processos produtivos (Lucinda 2016). Assim é possível confirmar pontos que atrapalham o desenvolvimento dos negócios, além de ter um profundo entendimento da situação em que se encontra além de auxiliar nas tomadas de decisões. (Araújo, 2017; Carvalho, 2004; Lisboa, 2012). Mintntzberg, Albstrand e Lampal (2000) utilizam a estratégia para a elaboração para chegar a um determinado objetivo, essa abordagem utiliza a estratégia que deve ser formada dentro de uma organização. Barbosa e Brondani (2005) mesmo que as empresas estejam em momentos de incertezas é reconhecendo a utilização da ferramenta 5w2h que é fundamental para aplicar o plano de ação. Um plano de ação de ação deve ser traçado ao passo que houver chance de melhoria de um processo as ideias devem ser dispostas com intuito de alcançar eliminação de desperdícios. Um bom plano de ação deve ter o envolvimento de pessoas que conheçam o processo. Com o detalhamento do problema, com opinião e claras e possíveis ganhos aumento o sucesso do plano (Scartezini,2009). O 5w2h tem iniciais de sete perguntas e funciona como check-list com perguntas especificas. A Figura 2 mostra o 5w2h de uma forma didática. Figura 2: Plano de ação 5w2h Fonte: Paula (2016). Polacinski (2012) descreve que a ferramenta tem um plano de ação para executar atividades pré-estabelecidas que é preciso ser desenvolvida com maior clareza, além de fazer o mapeamento dessas atividades, o objetivo central dessa ferramenta e responder as 7 questões e organizá-las corretamente. 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS O presente artigo buscou a aplicação da gestão visual por meia da implantação do sistema Andon para a gestão de materiais, a melhoria do novo layout para aumentar produtividade e e eficiência da produção. 3.1 PROCESSO PRODUTIVO Foi identificado que a linha produtiva não estava mais atendendo a demanda do mercado de produtos rodoviários, foi observado que alguns postos estavam com uma maior ociosidade e que durante uma análise foi observado que uma melhoria no processo requer um conjunto de habilidades para melhoria produtiva. Através da melhoria no layout visando colocar todos os equipamentos para maximizar a produtividade da linha de produção. Melhorando o fluxo de materiais e pessoas, e buscando uma fácil visibilidade do processo, foi feito um estudo de toda a linha produtiva, através de conversas com os profissionais para identificar quais as dificuldades do dia a dia. Os profissionais se deslocavam dento do setor, foi possível observa que tinha um grande poder de crescimento como mostra a Figura 3. Figura 3 - Fluxograma atual Fonte: Elaborado pelo autor (2024). No fluxograma acima pode-se visualizar uma linha de produção que estava com algumas dificuldades decorrentes de desperdícios de matéria prima e gastos excessivos. Além de problemas de gargalos e dificuldade de materiais pela logística na entregue de materiais no setor. Outra dificuldade que foi observado foram as ferramentas para executar o trabalho com eficiência elas estavam em posições o dificultava para o profissional executar sua atividade. O novo mapeamento do fluxo do espaço físico foi pensado de modo que se ocorrer falhas, sejam solucionadas da melhor e mais rápida maneira possível, garantindo a melhoria contínua e minimizando excessos e desperdícios, além de gerar integração e motivação dos colaboradores da empresa. Permitiu criar elos de integração do ambiente, facilitando entradas e saídas de materiais, melhorando os fluxos e auxiliando no gerenciamento visual e na supervisão, sendo possível ser mais eficiente na linha produtiva e atender a demanda do mercado e garantindo a satisfação dos clientes com um produto de qualidade e sendo entregue na data estipulada. No fluxograma da Figura 4 pode ser observado todas as etapas da linha de solda na fabricação do produto tanque. Nesse fluxograma, é exibido o layout novo e as etapas do processo antes que esse produto seja liberado para a próxima etapa. Figura 4: Flugrama proposto Fonte: Elaborado autor (2024). O fluxograma da Figura 4 busca reduzir os desperdícios de tempo e recursos, sendo implementado em pontos específicos da linha, permitindo a detecção precoce de defeitos e a realização de correções imediatas. Além de aumentar a eficiência do setor para alcançar as metas que são estipulas pela empresa, os postos de trabalho ficam bem organizados, dando maior facilidade para executar sua atividade, contribuindo para a fluidez do sistema Andon. 3.2 LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO Para compreender as necessidades da operação, foi realizado um brainstorming para coleta de informações em conversas com os colaboradores e entre gestão, onde verificou-se umas das melhores formas é o sistema de gestão à vista, com anotações dos próprios colaboradores, evitando assim o deslocamento desnecessário em busca da informação. Para poder desenvolver o sistema Andon foi aberto um chamado de solicitação da empresa para o setor de manutenção, utilizando-se restos de chapas para poder fazer os quadros. Para comprar a luz vermelha foi feita uma solicitação para o setor de compras. Observando a linha de produção foi possível visualizar que durante o dia os profissionais da linha produtiva quando faltava alguma peça específica o funcionário procurava a linha de frente da área ou o supervisor, e quando não encontravam se deslocavam até o almoxarifado, as vezes chegavam no local e esse profissional que fornecia a peça não estava no local naquele momento. Era algo recorrente durante o dia fazendo que esse profissional não estivesse agregando valor para a empresa. Foi pensando em algumas alternativaspara melhorar essa comunicação, assim, foi implantado o sistema Andon conforme a Figura 5. Figura 5 - Sistema Andon Fonte: Empresa estudada (2023). O sistema Andon funcionará como um sistema luminoso na linha de produção; quando um profissional estiver com um problema na linha de produção ele irá até o quadro e vai anotar o que estiver faltando, apertará o interruptor que acionará uma luz vermelha, como na Figura 5. Assim o supervisor ou linha de frente da área observa a luz, vai até o local ver o que está escrito no quadro e providencia essa peça. Essa ferramenta foi aplicada na empresa com intuito de facilitar a comunicação; para ser utilizada da forma correta foi aplicado um treinamento mostrando o motivo de sua implantação, e quais seriam os benefícios que elas trariam para o processo produtivo, além de ser muito fácil de ser identificada no setor a ferramenta veio como uma forma de minimizar erros no processo de fabricação do produto. 3.3 APLICAÇÃO DO 5W2H Foi mapeado algumas situações para aplicação da metodologia 5w2h, elas serão apresentadas no quadro da Figura 6. Figura 6 – Aplicação do 5w2h Fonte: Elaborado pelo autor (2024). Foi possível observa que umas das melhorias seria estudar um novo layout porque o atual não estava entregando a meta que era estabelecida pelo setor de PCP. A ideia de um novo layout era proporcionar um local de trabalho onde ficasse mais fácil executar as atividades, além de melhorar o fluxo da linha produtiva para ficar mais fácil movimentação dentro do setor. Para construir o 5w2h foi feita uma reunião com os supervisores da linha do tanque primeiro e segundo turno e uma pessoa da engenharia de processo para auxiliar na construção do plano, aplicado com intuito de aproveitar melhor o espaço físico e trabalhando em conjunto para colocar as ações em práticas e aumentar a produtividade, conforme Figura 7. What Why Where Who How How much? ( O que deve ser feito?) (Por que) (Onde será feito?) (Quando) Data inicial (Quando) Data final (Quem fará?) (Como será feito?) (Quanto custa?) 1 Estudo e avaliação de inclusão de um novo gabarito doTanque. Aumento da produtividade/Tanque. Tanque 31/05/2023 31/08/2023 Micheli Aprovando a instalação de um novo gabarito no setor. R$ 0 25% 2 Estudo de layout do Tanque. Melhorar o fluxo de linha. Tanque 30/06/2023 Micheli Aproveitando melhor o espaço físico. R$ 0 35% 3 Distribuir mão de obra no setor conforme necessidade. Atender o takt time nos postos. Tanque 20/04/2023 Diego/Vanderlei Alocando os profissionais em areas prioritárias. R$ 0 100% 4 Estudo para Implantação do Kanban. Redução na movimentação de peças. Tanque 23/08/2023 Eduardo Defenindo os locais no layout. R$ 0 30% 5 Acompanhar as ações do Kaizen. Atender as necessidades da linha. Tanque 01/05/2023 22/06/2023 Micheli Trabalhar em conjunto para colocar as ações em prática. R$ 0 60% StatusItem AÇÃO 5W 2H Aumentar a produtividade no Tanque através da melhoria no mapeamento de fluxo da linha 5W2H - PLANO DE AÇÃO When Figura 7 - Layout atual Fonte: Elaborado pelo autor (2024). A Figura 7 mostra o layout atual do processo produtivo da linha de produção de implementos rodoviários, modificado a fim de se obter a redução de desperdícios e atrasos na produção, além de melhorar fluxo dos processos e ampliar a capacidade de armazenamento. Uma distribuição física errônea pode resultar, neste caso, em movimentações desnecessárias e acaba aumentando a porcentagem de gastos relacionados a manutenção dos processos, que não agrega valor para as operações. 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO Neste capítulo serão apresentados os resultados pela mudança do layout e os benefícios que o sistema Andon trouxeram ao setor produtivo e o crescimento da produtividade da linha do tanque para atender a meta estipulada, aumentando a venda de produtos gerando um maior retorno financeiro para a empresa. 4.1 GANHOS PRODUTIVOS Com a melhoria do processo produtivo o ambiente de trabalho ficou muito mais organizado, foi possível observar as melhorias que foram aplicadas em que eram gargalos, fazendo com que o fluxo de produção aumentasse proporcionalmente e atendendo a demanda do mercado de produtos rodoviários. O setor ficou bem mais organizado e facilitando o fluxo de empilhadeiras e melhorando a logística no trajeto entregando os materiais para a produção de uma forma mais eficaz, melhorando também a questão de limpeza dentro do setor e trazendo praticidade e um ambiente melhor para a produção, com os mesmos números de funcionários foi possível aumentar a produção (Gráfico 1) e atender os clientes com satisfação e entregar um produto com qualidade e na data da entrega combinada. Quando atrasa um produto na fabricação a empresa deixa de faturar e o cliente não fica satisfeito. Gráfico 1 - Tanques produzidos por dia Fonte: Elaborado pelo autor (2024). Como podemos observar na figura 8 mostra o processo da linha produtiva anterior onde os dois turnos do setor da solda conseguiam liberam três produtos por dia, e não conseguia alcançar a demanda estipulada pela empresa que quatro produtos, com o layout atual apresentado na Figura 7, o setor de solda vem atendendo a demanda. Assim a empresa consegue entregar os produtos na data estipulada e mantendo a credibilidade e aumentando a satisfação dos nossos clientes. O mercado está a cada dia crescendo em relação a linha, e a empresa vem buscando sempre crescer par ser uma pioneira nessa linha de produto, entregando um produto com qualidade, com um preço acessível e atendendo na data combinada com o cliente. Com um aumento da produtividade do tanque por dia a empresa, consegue entregar 5 tanques a mais por semana em relação ao layout anterior. 4.2 MELHORIA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS Com as ferramentas senda aplicada e a melhoria do layout foi possível observar o crescimento de produtividade ao longo do ano de 2023. Devido à grande crescente de dias trabalhados e a quantidade produzida, no mês de dezembro foi trabalhado apenas 14 dias pelo 3 4 0 1 2 3 4 5 anterior linha tanque Processo atual linha tanque Produção de tanques dia turno 1 e turno 2 motivo de o ano passado a empresa forneceu aos funcionários férias coletivas. Com um diagrama de Pareto bem detalhada é possível observar detalhadamente os meses do ano passado, e vendo que apesar de ser um produto que exige muita atenção, através da melhoria do layout e a ferramenta Andon que foi aplicada, é possível atender as quantidades de produtos mensalmente sem afetar a qualidade do produto, conforme Gráfico 2. Gráfico 2 - Diagrama de Pareto Fonte: Elaborado autor (2024). Como pode ser observado no Gráfico 2, a quantidade de tanque produzidas no último semestre do ano de 2023. Durante cada mês houve um grande crescente de produtos produzidos, a linha de produção produtiva da Librelato vem crescendo, no mês de janeiro devido a termos uma volta das férias coletivas a quantidade de dias trabalhados foi menor, no mês de fevereiro foi tirado 3 tanques por dia, e através das melhorias implantadas foi possível alcançar a quantidade de 4 tanques por dia e atender a demanda do mercado e entregar um produto com qualidade e dentro da data estipulada, aumentando o nível de satisfação dos nossos clientes. 4.3 NOVO LAYOUT Observar um setor mais organizado onde as pessoas conseguem trabalhar com melhor fluxo, ficando mais fácil olhar e monitorar visualmente os postos de trabalho, além de melhor visual, onde é possível ver os profissionais trabalhando e preservando pela segurança. No Quadro 1 observa-se os planos de melhorias desde o setor de Pré-montagem onde inicia a fabricação do produto até o setor do hidrostático, onde o produto passa por um teste volumétrico de água, se o produto não atender o volume necessárioesse produto é reprovado e volta para o retrabalho, se o produto atender o volume ele é liberado para o próximo setor. Quadro 1 – Plano de melhorias da linha do tanque Pré montagem 1º Posto GABARITO MONTAGEM E SOLDAGEM 2º POSTO SOLDAGEM INTERNA E EXTERNA 3º POSTO MONTAGEM E EMPALME ANÉL 4º Posto SOLDAGEM EMPALME E ANÉL 5º POSTO MONTAGEM E SOLDAGEM BERÇO 6º POSTO MONTAGEM E SOLDAGEM CAMPANULA 7º ACOPLAMENTO E LIBERAÇÃO MOD 1 profissional 2 profissionais 3 profissionais 3 profissionais 4 profissionais 4 profissionais 3 profissionais 3 profissionais TEMPO MÁXIMO DE OPERAÇÃO 528 MIN 528 MIN 340 MIN 340 MIN 400 MIN 340 MIN 270 MIN 340 MIN TAREFAS . Tirar a rebarba . Montar as guias .Solda o olhal . Montar o corpo . Montar calota . . .montar quebra onda . Efetuar soldagem . Abertura do bocal . . Solda última emenda corpo e calota interna . Prepara junta com disco e flap . Soldar união do corpo e calota DT e Tr .Colocar calços de marcação .Montar os empalmes .Corta o anel em ângulo de 90º .Montar os anéis . Prepara as juntas com desbast e flap . Solda os empalmes .Solda os anéis . Montar os berços e mesa . Solda os berços e mesa . Montar empalme, bocal, campanula e plataforma .Solda os itens . Nivela o chassi .coloca o tanque sobre o chassi .Solda as sapatas .Montar solda e a tubulação .Liberação qualidade Fonte: Elaborado autor 2024 No Quadro 1 é possível visualizar os postos da linha de soldagem e através das melhorias aplicadas, foi possível realocar os funcionários no novo layout e conseguir aumentar a produtividade sem precisar aumentar o quadro de funcionários. O primeiro posto da linha de solda. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Pode-se observar que a linha de produção estudada evoluiu sua produtividade com o novo layout, e com os treinamentos foi possível implementar a cultura de melhoria contínua no dia a dia dos profissionais, com a ferramenta de trabalho bem acessível para realizar sua atividade. Através das ferramentas aplicadas no processo foi possível atender a demanda do mercado, além de melhorar o setor em relação a limpeza, organização e a segurança dos trabalhadores, sendo possível identificar visivelmente todas as etapas do ciclo de vida do produto. O trabalho foi aplicado com intuito de aumentar a produtividade, para entender as dificuldades foram conversas com os profissionais das áreas para entendermos quais os transtornos que acontecia na linha de produção, assim foi possível envolver áreas de apoio para alcançar as metas que eram estipuladas pela empresa mensalmente sem que houvessem atrasos na entrega do produto. Hoje o profissional da área da produção consegue ter um entendimento de como usar as ferramentas da forma correta e a sua importância para a produção. Obtendo um ambiente mais organizado e seguro para executar sua atividade, a mudança de layout muda também a cultura da empresa, e além dessas melhorias, a empresa tem um programa de ideias, onde a equipe pode sugerir ideias em seu setor. Isso pode proporcionar a melhoria contínua no setor produtivo. REFERÊNCIAS ALVES, Leonardo; TAGLIARI, Leonardo Doro. Melhoria na linha de produção de implementos rodoviários para aumento de produtividade. 2022. 40 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2022. Disponível em: http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/2260/1/PF2022Leonardo%20Alves.pdf. Acesso em: 22 jun. 2024. BARBOSA, Emerson Rodrigues; BRONDANI, Gilberto. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL. Revista Eletrônica de Contabilidade, Santa Maria, v. 1, n. 2, p. 107-123, fev. 2005. 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