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Aluno: Gilliano Bruno RGM : 093.728 PRESTE ATENÇÃO - VOCÊ DEVE ENVIAR AS ATIVIDADES DAS AULAS 1, 2, 3 E 4 NA ATIVIDADE AULA 1. CADA ATIVIDADE VALE 10 PONTOS E O VALOR DAS QUESTÕES ESTÁ ESPECIFICADO NO ENUNCIADO. É de extrema importância que você: - estude as aulas, faça pesquisas, assista aos vídeos antes e durante a resolução dos exercícios; - leia com bastante atenção os enunciados das questões para que responda de forma adequada ao solicitado, respeitando sempre o número de linhas, quando exigido, de cada questão; - observe o prazo estipulado para o envio, pois não serão aceitas atividades fora do prazo; - não use meios fraudulentos para resolver as atividades individuais. Atividades com respostas iguais às do colega serão zeradas. - envie as respostas junto com as questões. Atividades das Aulas 1, 2, 3 e 4 Aula 1 1. A Engenharia de Métodos, inicialmente conhecida como estudo de tempos e movimentos, surgiu, basicamente, do trabalho de 3 pessoas Frederick H. Taylor, Frank e LillianGilbreth. A respeito da história da Engenharia de Métodos, leia as afirmativas a baixo e assinale a alternativa CORRETA, JUSTIFICANDO AS INCORRETAS (0,5). I. Lilian Gilbreth era psicóloga e, portanto, suas obras tratavam também da satisfação humana que poderia ser decorrente do trabalho. V II. A preocupação principal deste estudo é definir o método de trabalho que mais se aproxima do ideal para ser usado na prática. V III. O projeto de métodos, tem apenas a função de definir o melhor método, cabendo ao setor de Recursos Humanos (RH) buscar a melhor maneira de aplicá-lo até que o mesmo esteja, totalmente, assimilado pelo trabalhador. F IV. Não é necessário que se conheça completamente a forma pela qual o trabalho é realizado antes de se iniciar um estudo de tempos e métodos, uma vez que as melhorias necessárias serão realizadas por profissionais especializados que usarão a teoria já existente como parâmetros para melhorar a produtividade. F a) V, V, F, F. b) V, V, V, F. c) F, V, V, F. d) V, F, F, V. e) F, F, F, V. R: III O projeto de métodos se destina em alocar a melhor maneiras de execução das tarefas como um todo, e o objeto é atingir o pico mais alto da produtividade, não podendo considerar que esse método é direcionado especificadamente para o RH conforme a afirmativa acima. R: IV Para que um estudo tem resultado ótimos e que possa seja feito um plano de ação para mitigar todos os gaps da linha de produção é preciso ir a campo acompanhar minuciosamente a desde a entrada da matéria prima até o produto final, sem ter esse contato será impossível ter um plano de ação eficaz, que sane o problema. Não esqueça de justificar as incorretas! 2. Uma fábrica de camisas trabalhando 24h por dia ao longo dos 7 dias da semana é capaz de produzir 16.800 camisas por semana. Porém, esta fábrica trabalha somente com um turno de 8 horas por dia 5 dias na semana. Além disto, a fábrica possui paradas planejadas ao longo da semana, como ajustes da máquina que soma 1,5 hora na semana e manutenção preventiva, que soma 3 horas na semana. (Considere o tempo padrão de produção de 0,02 horas) (2,0) a. Qual sua capacidade instalada? Sua capacidade instalada é de 16.800 a cada 7 dias, com a fabrica em funcionamento 24 horas. A cada 1 hora eu produzo 100 camisas b. Qual sua capacidade disponível? Capacidade Disponivel = 8 horas * 5 / 0,02 = 2.000 camisas. c. Qual sua capacidade efetiva? Horas disponíveis = 8 hrs * 5 dias = 40 - a soma das paradas = a 4,5 horas, ao subtrair totaliza o total de 35,5 hrs. A minha capacidade efetiva é = 35,5 / 0,02 = 1.775 camisas. É necessária a demonstração dos cálculos! Aula 2 1. Leia atentamente o processo produtivo apresentado abaixo e elabore o FLUXOGRAMA para esta atividade (1,0). O processo de fabricação de telhas cerâmicas inicia com o transporte (0,1 hora e distância de 10 metros) da matéria-prima, através de um carrinho, até o forno, onde passa por um processo de secagem a 900 graus Celsius (2 horas). Uma vez seca a matéria prima é transformada em um pó fino através de moinhos (1,5 hora), que é posteriormente peneirado (0,5 hora). A matéria prima em pó é prensada, moldada e conformada em uma prensa hidráulica (0,2 hora). Neste momento ocorre a inspeção do material (0,1 hora). Na sequência ele é seco a 290 graus Celsius em secadores a rolo (1,5 horas), sendo depois passado em uma linha de esmaltação (0,3 horas) e logo depois é abastecido em fornos também a rolo (0,5 hora). Após este processo, o produto está pronto para ser armazenado, mas antes é necessário aguardar (0,5 hora) a próxima fornada para encher o carrinho. Após completar o carrinho, é transportado (0,2 hora e distância de 5 metros) até o armazém onde é estocado (0,5 hora) adequadamente. A utilização de equipamentos de transporte contínuo acontece ao longo de grande parte dos processos, exceto no transporte da matéria-prima até o forno e da última etapa de secagem (forno) até o armazenamento. As movimentações automatizadas ao longo dos processos permitem a diminuição drástica do tempo gasto com transporte das peças. Sequência das operações: 1. Início. 2. Transporte da matéria-prima, via carrinho, até o forno. 3. Secagem (forno). 4. Transformação em pó (moinho). 5. Peneiramento (peneira). 6. Prensagem e moldagem (prensa hidráulica). 7. Inspeção. 8. Secagem (secadores a rolo). 9. Esmaltação. 10. Secagem (secadores a rolo). 11. Espera da segunda fornada. 12. Transporte do produto acabado até o armazém. 13. Estocagem no armazém. 14. Fim. Transporte 10 Mts mMmMmMTR Start Matéria-Prima Carrinho até o forno Espera da segunda fornada Esmaltação Secagem ( rolos ) Secagem (FORNO) Estocagem Inspeção Transp. Produto Transformação em Pó (moinho) Fim Prensagem e Moldagem Peneiramento Preste atenção na correta representação dos símbolos! 2. Desenhe agora o gráfico de fluxo de processos para o processo produtivo descrito na questão anterior. (Obs.: considerar os tempos de transporte, automatizados, como 0,01 horas e a distância padrão de 1 metro nestes locais) (1,0). Nº Distância Tempo Operação Transp. Insp. Espera Estoque Operação 1 Start 2 10 M 0,1 Transporte Materia - prima 3 2,00 Secagem 4 1 0,01 Trans. Em pó 5 0,50 Peneramento 6 1 0,20 Prensagem e Moldagem 7 1 1,00 Inspeção 8 0,01 Secagem 9 0,30 Esmaltação 10 1 0,01 Secagem 11 0,50 Espera S. Fornada 12 5 M 0,20 Transporte produto 13 0,50 Armazenagem 14 FIM 15 16 17 18 Pinte o símbolo para facilitar compreensão. Lembrando, somente uma operação por linha! 3. Observe atentamente o processo produtivo exposto a seguir através da ferramenta do gráfico homem máquina, em seguida leia as afirmativas que se referem a estas atividades detalhadas na ferramenta e assinale a alternativa correta (0,5). Processo: Tempo Homem Atividade Máquina Atividade 1,5 min Liga o forno Inicializa 2,0 min Seleciona a programação específica Recebe programação 15 min Espera Aquece 3 min Monta fornada Espera 5 min Espera Aquece 3 min Espera Resfria 3 min Monta fornada Espera a. Ao longo dos 32,5 min analisados, o homem trabalha durante 9,5 min, enquanto que a máquina trabalha por 26,5 min. Tempo 1,50 Liga o forno 2,0 seleciona programação 3,0 monta forno 3,0 monta forno. 1,50+2,0+3,0+3,0= 9,5 b. Ao longo da atividade várias vezes homem e máquina ficam parados ao mesmo tempo. c. Homem e máquina não trabalham nenhuma vez ao mesmo tempo, já que, todas as vezes que um está trabalhando o outro está esperando. d. Como o homem passa muito tempo em espera máquina poderia operar sozinha, já que o homem não é de maneira nenhuma essencial ao processo. e. Ao longo dos 32,5 min analisados,o homem somente trabalha efetivamente por 6 min. É necessário demonstrar o cálculo! Aula 3 1. Calcule o tempo médio da Operação com base nos dados coletados através da técnica de cronometragem e estão apresentados na tabela abaixo (1,0). 36,7+23,1+79,9+23,1+19,4 = 182,20 s Tempo Médio = 182,20s 2. Calcule o que se pede para uma indústria que possui produção de pequena série (1,5). TM 1 – 336/10 = 36,7 TM 2 – 231/10 = 23,1 TM 3 – 799/10 = 79,9 TM 4 – 231/10 = 23,1 TM 5 – 194/10 = 19,4 TM =36,7+23,1+79,9+23,1+19,4 = 182,22/10 = 18,22 S a. Número de ciclos necessários para medir uma operação, através da linha prática. Numero= 10, pode ser até no máximo 20 ciclos. b. Tempo médio da Operação 1, com base nos dados coletados apresentados na tabela abaixo. TM= 36+32+35+33+32+34+35+33+32+34 = 336/10 = 33,6 S Obs, minha tabela não consta abaixo conforme o exercício porém acho que fiz certo. c. Ritmo do colaborador, com base nas informações fornecidas a baixo. · Velocidade internacional = 28 s. Colaborador 1 Tempo 1 31 s Tempo 2 30 s Tempo 3 32 s Tempo 4 33 s Tempo 5 30S d. Tolerâncias (Operação 1), sabendo que: · Jornada de trabalho diária = 480 min. · Tempo livre disponibilizado = 30 min e. Tempo padrão da operação (Operação 1). Professor não dei conta de fazer esse exercício não Aula 4 1. Leia atentamente a tarefa descrita a seguir, desmembre-a em atividades e especifique qual movimento elementar das mãos (Therbligs) deve ser realizado para cumprir corretamente cada um dos movimentos necessários. (1,0). Para iniciar a produção, o operador deve ligar a máquina. Para isso, ele abre a gaveta que fica ao lado esquerdo da máquina com a mão esquerda, retira a chave que se encontra dentro dela com a mão direita, com esta mesma mão enfia a chave no buraco correto que se encontra na parte frontal direita da máquina e gira para o sentido horário. A seguir, com a mão esquerda aciona o botão de ligar que se encontra do lado inferior esquerdo da máquina. Utilize como base o exemplo da apostila na aula 4. Não esqueça movimentos de transporte! ATIVIDADES MOVIMENTOS 2. Localizar gavetas ao lado esquerdo da máquina 3. Buscar 4. Escolher gaveta a ser aberta 5. Selecionar 6. 7. Direcionar mão esquerda para abrir a gaveta 8. Transporte vazio 9. Abrir gaveta escolhida com a mão esquerda 10. Puxar 11. Localizar chave dentro da gaveta 12. Buscar 13. Escolher chave a ser utilizada 14. Selecionar 15. Direcionar mão direita para 16. Transporte vazio 17. Pegar chave com a mão direita 18. Segurar 19. Localizar entrada da chave no lado direto frontal da máquina 20. Buscar 21. Direcionar mão direita com a chave para inserir no local correto 22. Transporte carregado 23. Inserir chave no local correto com a mão direita 24. Posicionar 25. Girar chave no sentido horário 26. Executar 27. Localizar botão de ligar a máquina 28. Buscar 29. Direcionar mão esquerda para acionar botão 30. Transporte vazio 31. Acionar botão de ligar a máquina com a mão esquerda 32. Executar 33. Aguardar acionamento da máquina 34. Observar 35. A partir da análise realizada no exercício anterior, elabore agora um gráfico das duas mãos para a mesma tarefa (1,5). Dicas: · Lembre-se de considerar os movimentos de transporte para montar o gráfico das duas mãos. Siga o exemplo da apostila, aula 4. · Compreenda a funcionalidade deste gráfico antes de iniciar a representação. Mão Esquerda Mão Direita Direcionar mão esquerda para gaveta Abrir a gaveta Retirar mão da gaveta Direcionar mão para as chaves Pegar chaves Fechar gaveta empurrando o puxador Direcionar mão até local de ignição Posicionar chave Girar chave em sentido horário Direcionar mão até botão de ligar Acionar botão de ligar máquina Retire a mão
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