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MELHORIA DE LAYOUT EM UMA EMPRESA DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOLDES E MATRIZES DE EMBALAGENS DE VIDRO Alexandre Cardoso dos Santos Discente do curso de Engenharia de produção Centro Universitário Cesuca Rua Silvério Manoeal da Silva, 160 - 94940-243 - Cachoeirinha –RS,Brazil E-mail: santosalexandre84@yahoo.com Gabriel Bender Contino Engenheiro de produção Centro Universitário Cesuca Rua Silvério Manoeal da Silva, 160 - 94940-243 - Cachoeirinha –RS,Brazil E-mail: bendergabriel_@hotmail.com João Paulo Correia da Silveira Engenheiro de produção Centro Universitário Cesuca Rua Silvério Manoeal da Silva, 160 - 94940-243 - Cachoeirinha –RS,Brazil E-mail: jpcdasilveira@hotmail.com Rodrigo Silva da Costa Discente do curso de Engenheiro de produção Centro Universitário Cesuca Rua Silvério Manoeal da Silva, 160 - 94940-243 - Cachoeirinha –RS,Brazil E-mail: rodrigo.costasrs@gmail.com Roger Prates Discente do curso de Engenharia de produção Centro Universitário Cesuca Rua Silvério Manoeal da Silva, 160 - 94940-243 - Cachoeirinha –RS,Brazil E-mail: roger_prates12@hotmail.com Wagner Lourenzi Simões Doutor em Engenharia de produção e sistemas Centro Universitário Cesuca Rua Silvério Manoeal da Silva, 160 - 94940-243 - Cachoeirinha –RS,Brazil E-mail: wagner.lourenzi@cesuca.edu.br Resumo: O presente artigo tem como objetivo propor uma melhoria para o leyout de uma empresa só ramo metal/;mecânico, que realiza usinagem e manutenção de modes e matrizes para fabricação de embalagens de vidro. É proposta uma alternativa de alteração de layout que busca a redução do deslocamento e consequentemente das perdas. O estudo de caso se deu por emio de coleta de dados e embasamento na literatura. Com base nisto foi aplicado o diagrama de espaguete para evidenciar os deslocamentos e a aprtir del foram tabuladas as distâncias percorridas. A aprtir dos dados tabulados e de gráficos de pareto foram analisados os processos que geram as maiores movimentações, sendo proposta com base neles uma nova proposta de layout para o processo. Obteve-se redução significativa comparada ao estado atual da fábrica, embora os resultados ainda permitam melhorias futuras. Palavras-chaves: layout, melhoria, diagrama de espaguete, grafico de pareto. Abstract: This article aims to propose a layout improvement of a metal/mechanical company, which performs machining and maintenance of moldes and dies for the manufacture of glass bottles. We proposed an alternative to change the layout that seeks to reduce displacement and consequently losses. The case study was carried out by data collection and grounding in the literature. Based on this, the spaghetti diagram was applied to show the displacements and from there, the distances covered were tabulated. Based on the tabulated data and Pareto charts, the processes that generate the greatest movements were analyzed, and a new layout proposal for the process was proposed based on them. There was a significant reduction compared to the current state of the factory, although the results still allow for future improvements. Keywords: Layout; Improvement; spaghetti diagram; Pareto's chart 1. Introdução Os avanços tecnológicos em compasso com a globalização que promoveu interdependência entre as nações e a formação de blocos econômicos tornam o mercado atual cada vez mais exigente e competitivo. Tal cenário impacta diretamente as organizações, exigindo a constante busca por inovação em suas operações de modo a viabilizar sua sobrevivência e diferenciais competitivos, exigindo maior habilidade da figura do engenheiro de produção (DA CUNHA SILVA et al., 2018). O papel desempenhado pelo layout industrial é crucial neste contexto. Segundo Slack et al. (2009), o arranjo físico de uma operação produtiva consiste no posicionamento físico dos recursos de transformação e a correta utilização do espaço físico de uma empresa, portanto, maior eficiência e eficácia do arranjo físico, podem levar à melhoria da eficiência produtiva, o que influencia diretamente o resultado das organização (SIMÕES, EMERIM, DASILVA, 2014). O layout é uma ferramenta importante no processo produtivo, pois está diretamente ligado à programação, ao controle e à organização da produção, levando a melhorias no fluxo produtivo (BRITTO, MELO, ARCIERI e BARRETO, 2015). Além disso, o planejamento correto do mesmo resulta beneficamente em um ambiente de trabalho mais saudável e com menores números de afastamento de funcionários. Neste estudo objetiva-se a proposição de melhoria de layout para a redução de distâncias percorridas na movimentação de produtos, materiais e colaboradores envolvidos. Para tal se fez uso do diagrama de espaguete para traçar as movimentações ocorridas durante o processo e com base na sua frequência, caminho e tamanho do perscurso melhorias foram propostas. Seus resultados possuem tripla relevância: evitar a inutilidade de movimentos desnecessários (que não agregam valor) na tarefa, realizar movimentos úteis apenas para execução do trabalho, reduzir a fadiga ou cansaço do colaborador, permitindo assim alcançar maiores níveis de eficiência (SELEME, 2012). 2. Fundamentação teórica 2.1 Layout O diagrama de espaguete é uma ferramenta visual muito importante para segmento do Lean Manufacturing. Ele cEm seu trabalho, Dias (1993) define layout como a integração do fluxo de materiais, da operação dos equipamentos de movimentação, combinados com características que conferem maior produtividade humana, processando dentro do padrão de economia e rendimento, ou simplesmente, é o arranjo de homens, máquina e materiais. Segundo Muther e Wheeler (2000), a definição de layout descreve-se como as relações básicas entre as diversas atividades ou funções, o tipo e a quantidade de espaço para cada função e o ajustamento destas nele. Sob a visão de Gonçalves Filho (2001), o layout determina a disposição física dos equipamentos, máquinas, serviços auxiliares, área de tráfego e armazenagem. Deve minimizar a movimentação de pessoas e de materiais no ambiente produtivo, diminuindo os custos e tornando o sistema produtivo mais eficiente. 2.2 Arranjo físico por processo Quanto ao arranjo físico por processo, Gaither e Frazier (2002), ressaltam que este utiliza máquinas de uso geral que facilitam mudanças rápidas de operações ou mudanças de projetos de produto. No arranjo por processo, os recursos similares são localizados juntos uns dos outros e os produtos, informações ou clientes fluem pela operação, percorrendo um roteiro de processo a processo de acordo com suas necessidades. Diferentes produtos ou clientes terão diferentes necessidades e, portanto, percorrerão roteiros distintos na operação. Por essa razão, o padrão de fluxo na operação poderá ser bastante complexo (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008). Sob a ótica de Moreira (2009), no arranjo por processo as máquinas de uma mesma função são aproximadas em departamentos funcionais e o produto caminha até a máquina adequada à próxima operação pela qual necessita passar. 2.3 O diagrama de espaguete O diagrama de espaguete é uma ferramenta visual muito importante para segmento do Lean Manufacturing. Ele consiste no traçamento de linhas, em geral em uma folha de papel de tamanho A3 com o desenho da planta da área fabril (BEVERARI et al., 2021). As linhas representam toda trajetória percorrida por um colaborador ou recurso durante a execução de tarefas de um determinado processo. Esse diagrama busca um melhor entendimento sobre o fluxo de pessoas e materiais dentro de um layout, evidenciando a frequencia com que ocorrem e eventuais cruzamento de rotas. A ferramenta se destaca pela facilidade de aplicação, consisteindo basicamente em: traçar um mapa que contenha todos os caminhos percorridos por pessoas e/ou produtos. A sua aplicação pode ser resumida em alguns passos (MUTHER, 1978; BEVERARI, 2021; LUCIANO,2021): Passo 1: Decidir qual o processo ou fluxo de pessoas será analisado. É importante e também necessário avaliar o quanto de valor que a mudança desse layout agregará ao negócio. Passo 2: Desenhar a planta da instalação, mantendo todas as características atuais do sistema. Comumente desenhado em papel formato A3. Passo 3: Desenhar, de maneira contínua, o trajeto percorrido pelo colaborador ou material de forma a representar todo o fluxo do processo, definindo bem as distâncias percorridas e o tempo gasto em cada uma. Se necessário, utilize mais de uma cor para representá-los. Passo 4: Análisar os percursos desenhados, buscando identificar movimentos desnecessários e passíveis de melhoria. O tempo e distância colhidos no passo 3 são dados fundamentais para esta análise. Passo 5: Reorganize o processo de forma que reduza ao máximo trajetos indesejáveis, elaborando propostas que atendam os níveis de melhoria esperados. O objetivo é transformar o sistema produtivo no mais linear possível, eliminando todos os passos que não agregam valor ao produto. 2.4 Diagrama de Pareto O economista italiano Vilfredo Pareto, ao verificar a não uniformidade da distribuição da renda entre as pessoas, no final do século XIX, concluiu que: 80% da riqueza do pais estava concentrada em mãos de 20% das pessoas (PEINADO; GRAEML, 2007). Segundo Peinado e Graeml (2007), esta tese de Pareto foi também examinada por Juran e, no caso específico do controle da qualidade, constatou-se que: “na maioria dos casos, os defeitos e seu custo associado são devidos a um número pequeno de causas”. Costuma-se também dizer que: “O diagrama de Pareto serve para separar os poucos problemas vitais dos muitos problemas triviais”. O diagrama de Pareto demonstra a importância relativa das variáveis de um problema, em outras palavras, indica o quanto cada uma destas variáveis representa, em termos percentuais, em relação ao problema geral (PEINADO; GRAEML, 2007). Para Vieira (2011), o diagrama de Pareto apresenta a distribuição das perdas, por ondem de frequência. O analista pode, então, estudar primeiramente as perdas que ocorrem com maior frequência. O diagrama estabelece, portanto, prioridades, porque estabelece a ordem em que as perdas devem ser sanadas. A análise de Pareto é um gráfico em forma de barras, que mostra de forma visual o impacto de cada um dos eventos que estão sendo estudados. Os eventos com maior participação nos problemas devem ser resolvidos em primeiro lugar. Quando existem várias causas para um problema, normalmente, uma ou duas destas causas são responsáveis pela maior parte do problema. Assim sendo, ao invés de buscar a eliminação de todas as causas, é possível e prático, inicialmente, agir para eliminar apenas a causa principal. Com isto, a maior parte do problema é rapidamente resolvida (PEINADO; GRAEML, 2007). No entanto, segundo Vieira (2011), se determinado problema tem solução simples, mesmo que ocorra com baixa frequência, elimine-o de imediato: é uma experiência, e ajuda a manter a moral da equipe. É importante verificar e estar diversas estratificações, pois nem sempre o problema é abordado de maneira correta logo de início. É importante, porém, notar que problemas que aparecem com maior frequência nem sempre são os mais importantes. Então estude o problema sob vários pontos de vista. Às vezes, interessa sanar os problemas que têm custo mais elevado para solução – e não aqueles que ocorrem com maior frequência (VIEIRA, 2011). 3. Metodologia Esta pesquisa caracteríza-se do tipo exploratória descritiva com finalidade de apoiar o desenvolvimento, o esclarecimento e a ampliação de ideias e hipóteses (ALVES-MAZZOTTI, 2006; DE MASSIS; KOTLAR, 2014). De natureza aplicada, pois resulta na proposta de solução para um problema real com aplicação imediata para a contribuição com o resultado da mpresa objeto do estudo. Como estratégia metodológica é adoto o estudo de caso (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007; LEVY, 2008). Em um primeiro momento analisou-se a situação de contexto de modo a formular a questão de pesquis que norteou o estudo: “Como o layout da empresa objeto do estudo pode contribuir para a melhoria da eficiência”. A partir da definição do problema iniciou-se uma etapa de fundamentação teórica do estudo onde foram pesquisas nas bases de dades Google Scholar e Scielo por obras que tratassem da contribuição de melhorias no layout de fábrica para a eficiência operacinal. A partir de cases identificados na literatura fundamentou-se a seção de referencial teórico desta pesquisa, elecando ferramentas candidatas à solução do problema proposta pelo problema de pesquisa. Para orientação do estudo selecionou-se o produto com maior volume de produção, de forma a orientar as melhorias por meio do produto maior impacto no resultado da empresa. O percurso do processo responsável pela fabricação do produto foi mapeado por meio da ferramenta diagrama de espaguete. Os dados obtidos por meio do mapeamento foram tabulados de forma a permitir sua avaliação de forma mais criteriosa. Por meio do diagrama de pareto identificou-se as operaçõs que mais contribuiam para a perda por transporte no processo. Novas opções d elayout foram elaboradas e o processo de análise repetido com cada uma delas de forma a se identificar a alternativa com menor perda. Esta então é apresentada como sugestão de melhor para o processo. 4. Análise discussão dos resultados Este estudo de caso foi realizado em uma empresa do ramo metal/mecânico, que realiza a fabricação e manutenção de moldes e matrizes para embalagens de vidro. Com um cenário extremamente posistivo para o biênio 2019/2020, identificou-se a necessidade de ampliação da planta para atendimento da demanda projetada. Devido a restrições técnicas, a ampliação da instalaçaõ atual era inviável, sendo a empresa obrigado a buscar como alternativa o aluguel de um novo prédio com dimensões maiores que pudesse comportar esta ampliação da capacidade e acomodação das novas máquinas adquiridas. Após a mudança, a empresa passou de uma área disponível de 1000 m² do prédio antigo para 3025 m² no prédio atual. O portifólio de produtos da empresa é bem variado mas para este estudos foram coletados os dados tendo como base o processo de fabricação de moldes de embalagens de cerveja long neck. A figura 1 apresenta molde durante o processo de fabricação. Figura 1: moldes de long neck sendo injetados no processo do cliente Estes moldes representam de 40% a 45% do volume total produzido pela empresa mensalmente. Desta forma qualquer melhoria neste segmento, representará significativo impacto nos resultados da empresa. Além do fato de este produto ser o modelo predominante no volume produzido pela empresa, agrega-se o fato de que os demais modelos variam pouco em relação ao roteiro que seguem dentro da fábrica, o que permite que resultados obtidos neste produto representem ganhos também aos demais produtos. Em um primeiro momento buscou-se identificar os caminhos percorridos pelos colaboradores, bem como a sua frequência e a distância percorrida ao longos destes. Usou-se para tal o diagrama de espaguete para mostrar o fluxo da forma, do fundo (ambos componentes do molde) e o percurso do operador no referido processo. Para tal utilizou-se uma planta baixa simplificada da área fabril desenhada em uma folha de papel tamanho A3, na qual foram desenhadas com linhas coloridas os percursos realizados, sendo a cor vermelha utilizada para o percurso realizado eplo item forma, preto para o fluxo do item fundo de forma e azul para o fluxo do operador. A Figura 2 apresenta o diagrama de espaguete construído para o layout antigo. Figura 2: Trajeto percorrido pelo equipamento e pelo operador no layout antigo . Escala 1:100 Conforme mencionado anteriormente, a empresa precisou ampliar sua capacidade para uma nova planta, mais ampla que pudesse atender as novas demandas previstas para o biênioseguinte. Repetiu-se o processo de aplicação do diagrama de espaguete para esta nova instalação, considerando o fluxo do mesmo produto. A Figura 3 apresenta o diagrama construído. Figura 3: Trajeto percorrido pelo equipamento e pelo operador no layout atual . Escala 1:100 Após a etapa de construção do diagrama de espaguete, os dados referentes a distâncias percorridas foram extraídos e tabulados de forma se proceder com a análise dos mesmos. As tabelas 1, 2 e 3 apresentam os dados tabulados para o item forma, item fundo e operador respectivamente. Tabela 1: Distância percorrida pela peça e pelo operador no item forma Tabela 2: Distância percorrida pela peça e pelo operador no item fundo de forma Tabela 3: Distância total percorrida pela peça e pelo operador no equipamento( forma e fundo de forma) Por meio dos dados obtidos e tabulados foi construido um diagrama de pareto para facilitar a interpretação destes deslocamentos e identificar os deslocamentos que mais contribuem para a perda no processo. Estes deslocamentos devem ser tidos como foco na geração de alternativas de layout. Na figura 4 tem-se o resultado obtido com o diagrama de Pareto para o deslocamento do produto forma no layout atual, nas figuras seguintes os deslocamentos do operador/forma, produto fundo de forma e operador/fundo de forma respectivamente. Figura 4: Diagrama de Pareto. Fonte: autoria propria (2020) Figura 5: Diagrama de Pareto. Fonte: autoria propria (2020) Figura 6: Diagrama de Pareto. Fonte: autoria propria (2020) Figura 7: Diagrama de Pareto. Fonte: autoria propria (2020) Observa-se que de acordo com o diagrama a criticidade as distâncias em algumas operações se apresentam, tendo assim um norte para as modificações do layout atual, com base nas informações coletadas com os colaboradores envolvidos no processo do item estudado afim de diminuir as distâncias percorridas diariamente melhorando assim a ergonomia dos operadores e reduzindo também o tempo do processo. A Figura 7 apresenta o novo leyout proposto com base no estudo. Figura 7: Trajeto percorrido pelo equipamento e pelo operador no projeto de layout. Escala 1:100 Visualmente, por meio do diagrama de espaguete, é possível evidenciar a redução das distâncias percorridas pelos colaboradores e pelo equipamento em seu trajeto. Contudo, foram elaborados gráficos comparativos para detalhar alguns pontos e evidenciar as melhorias, além de servirem de base para melhorias futuras. FORMA TIPO LONG NECK Grafico 1: Relação de distancias percorridas produto forma long neck. Fonte: Autor (2020) Grafico 2: Relação de distâncias percorridas operador na produção da forma long neck. Fonte: Autor (2020) FUNDO TIPO LONG NECK Grafico 3: Relação de distâncias percorridas produto fundo de forma long neck. Fonte: Autor (2020)] Grafico 4: Relação de distâncias percorridas operador na produção do fundo da forma long neck. Fonte: Autor (2020) É possivel identificar nos gráficos 1; gráfico 2; gráfico 3 e gráfico 4 uma relação entre os três layouts ( layout antigo, layout atual e nova sugestão de layout), que os deslocamentos do produto e operador obtiveram melhoria, chegando próximo as distâncias percorridas do layout antigo. Analisando-se então as distâncias percorridas por colaboradores e por parte das peças forma e fundo de forma do tipo long neck, observou-se a marca de 2.352 metros no layout antigo, onde o prédio tinha uma area aproximada de 1000 m². Com a mudança para o prédio novo, com mais máquinas, mais amplo e consequentemente maior, cerca de 3.025 m² o mesmo processo atinge a marca de 4.737 metros. Sabemos que a estrura atual, onde têm-se mais máquinas para produzir uma quantidade maior de moldes ao mesmo tempo não permite chegar aos patamares antigos devido ao espaço ocupado pelas novas máquinas adquiridas. Porém, com o devido estudo realizado, sem custo extras para a empresa, apenas adequando o posicionamento das máquinas em locais estrategicos permitiria reduzir o deslocamento para 3.676. Essa redução é significativa tanto para a ergonomia dos colaboradores quanto para a organização de um modo geral. Forma + Fundo (tipo Long Neck) LAYOUT ANTIGO LAYOUT ATUAL (nova instalação) PROPOSTA DE LAYOUT Distância total do equipamento (m) peça + operador 2.352 4.737 3.676 Tabela4: Distância total do equipamento no layout antigo,atual e no projeto de layout 50% 22% Grafico 5: Resultado final da pesquisa e seus números em perncentual Podemos observar no grafico 5, de forma percentual os resultados obtidos após a realização do presente estudo. O layout atual da nova unidade teve um aumento de 50% das distâncias percorridas pelo equipamento Forma e Fundo de forma (tipo long neck) em relação ao layout antigo. Com o projeto de layout tem-se então uma redução de 22% em relação ao layout atual. Novos ciclos d emelhoria devem ser realizados no futuro de forma a sem aperfeirçoar o layout proposto, ainda que isto implique em áreas desocupadas dentro da instalação, visto que, se faz importante esta redução devido ao impacto na movimentação dos operadores e no transporte de produtos, que em uma ocupação de área maior agravaria estas perdas (CAMARGO, DASILVA, SIMÕES, 2018) . 6. Conclusão: Após a analise dos dados, pode-se concluir que com a mudança do layout antigo (planta de gravataí) para o layout atual (planta de cachoeirinha), por se tratar de uma nova estrutura, bem maior, com mais máquinas que permitirá produzir mais moldes ao mesmo tempo, houve um aumento expressivo nas distâncias percorridas tanto por parte dos colaboradores, quanto por parte das peças durante o seu processo de fabricação. Isso representa um aumento aproximado de 50% por cento das movimentações no equipamento forma e fundo de forma do tipo long neck. Entretanto, após o estudo realizado pelo grupo, podemos concluir que mesmo esta planta sendo maior, com a devida realocação das máquinas, ferramentas e equipamentos, de uma forma estratégica pode-se reduzir aproximadamente as distâncias em 22%. Em um mercado tão competitivo que vivemos, com a busca por melhores resultados e um menor tempo, reduzindo os custos de produção, esse projeto contribuiria significativamente se a organização optasse por coloca-lo em pratica. Como sugestão para trabalhos futuros se indica a exploração do conceito de minifábricas, conceito este que poderia contribuir com alguma redução para as distâncias percorridas entre os processo mas que, exigiria uma mudança não apenas de layout mas também de lógica da programação de produção da mpresa, exigindo um estudo mais profundo abrangendo ambas as áreas. 7. Referências bibliográficas: ALVES-MAZZOTTI, A. J. Usos e abusos dos estudos de caso. 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Deslocamento forma (peça) Distância Furação Fina Ancoragem no plano Furação VFW 1º lado Acabamento de Plano Desbaste Perfil 1º lado Desbaste de Plano Acabamento de Perfil 1º lado Rebaixo/Flecha Cilindrar Inspeç ão Metalizar Tornear Metades Ajustar Lavar Polimento Gravar Brasão Armazenagem Rebarbar Desbaste Perfil 2ºlado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 2º lado Aletas Recebimento Normalizar Repolir Embalar 56 55 53 51 39 38 35 34 32 32 31.5 27 27 25 24 21 20 13 6 6 6 5 4 4 4 2 % acumulado Furação Fina Ancoragem no plano Furação VFW 1º lado Acabamento de Plano Desbaste Perfil 1º lado Desbaste de Plano Acabamento de Perfil 1º lado Rebaixo/Flecha Cilindrar Inspeção Metalizar Tornear Metades Ajustar Lavar Polimento Gravar Brasão Armazenagem Rebarbar Desbaste Perfil 2ºlado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 2º lado Aletas Recebimento Normalizar Repolir Embalar 8.6087624903920107E-2 0.17063797079169901 0.25211375864719399 0.330514988470407 0.39046887009992298 0.44888547271329698 0.50269023827824699 0.55495772482705596 0.60415065334358198 0.65334358186010799 0.70176787086856296 0.74327440430438096 0.78 478093774019997 0.82321291314373601 0.86010760953112997 0.89239046887009998 0.92313604919292802 0.94312067640276698 0.95234435049961597 0.96156802459646395 0.97079169869331305 0.97847809377401995 0.98462720983858598 0.99077632590315101 0.99692544196771704 1 Deslocamento operador (produto forma) Distância Acabamento de Perfil 2º lado Metalizar Gravar Brasão Acabamento de Perfil 1º lado Desbaste Perfil 1º lado Acabamento de Plano Furação Fina Desbaste de Plano Ancoragem no plano Furação VFW 1º lado Rebaixo/Flecha Polimento Inspeção Cilindrar Tornear Metades Ajustar Lavar Aletas Rebarbar Armazenagem Desbaste Perfil 2ºlado Furação VFW 2º lado Recebimento Normalizar Repolir Embalar 256 231 212 198 186 184 173 156 156 150 119 110 74 64 54 54 50 43 26 20 12 12 8 8 8 4 % acumulado Acabamento de Perfil 2º lado Metalizar Gravar Brasão Acabamento de Perfil 1º lado Desbaste Perfil 1º lado Acabamento de Plano Furação Fina Desbaste de Plano Ancoragem no plano Furação VFW 1º lado Rebaixo/Flecha Polimento Inspeção Cilindrar Tornear Metades Ajustar Lavar Aletas Rebarbar Armazenagem Desbaste Perfil 2ºlado Furação VFW 2º lado Recebimento Normalizar Repolir Embalar 9.9688473520249204E-2 0.189641744548287 0.27219626168224298 0.34929906542056099 0.42172897196261699 0.49338006230529602 0.56074766355140204 0.62149532710280397 0.68224299065420602 0.74065420560747697 0.786993769470405 0.82982866043613701 0.85864485981308403 0.883566978193146 0.90459501557632405 0.92562305295950198 0.94509345794392496 0.96183800623052995 0.97196261682243001 0.97975077881619899 0.98442367601246095 0.98909657320872202 0.99221183800623003 0.99532710280373804 0.99 844236760124605 1 Deslocamento fundo de forma (peça) Distância Acabamento de Perfil Metalizar Acabamento 1º lado Furação Fina Inspeção Lavar Polimento Rebarbar Rasgos Serrar Furação VFW C.K Desbaste Perfil 2ºlado Acentamento Recebimento Embalar Furação Inclinada 51 49 38 31 30 25 15 12 11 10 9 7.5 5.5 4.5 4 2 0 % acumulado Acabamento de Perfil Metalizar Acabamento 1º lado Furação Fina Inspeção Lavar Polimento Rebarbar Rasgos Serrar Furação VFW C.K Desbaste Perfil 2ºlado Acentamento Recebimento Embalar Furação Inclinada 0.167487684729064 0.32840722495894897 0.45320197044334998 0.55500821018062396 0.65353037766830901 0.73563218390804597 0.78489326765188805 0.824302134646962 0.86042692939244703 0.89326765188834101 0.92282430213464695 0.94745484400656799 0.96551724137931005 0.98029556650246297 0.99343185550082103 1 1 Deslocamento operador (produto fundo de forma) Distância Inspeção Lavar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Furação Fina Polimento Acentamento Recebimento Serrar Embalar Metalizar Rasgos C.K Rebarbar Acabamento de Perfil Furação Inclinada Furação VFW 206 184 156 122 90 86 72 70 55 50 48 30 24 9 8 4 0 % acumulado Inspeção Lavar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Furação Fina Polimento Acentamento Recebimento Serrar Embalar Metalizar Rasgos C.K Rebarbar Acabamento de Perfil Furação Inclinada Furação VFW 0.169686985172982 0.32125 205930807199 0.44975288303130201 0.55024711696869799 0.62438220757825402 0.69522240527182899 0.75453047775947302 0.81219110378912696 0.85749588138385502 0.89868204283360797 0.93822075782536996 0.96293245469522204 0.98270181219110397 0.99011532125205903 0.99670510708402005 1 1 Distância percorrida pela peça (m) LAYOUT ANTIGO Recebimento Armazenagem Desbaste de Plano Tornear Metades Desbaste Perfil 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Ancoragem no plano Metalizar Normalizar Acabamento de Plano Ajustar Cilin drar Acabamento de Perfil 1º lado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 1º lado Furação VFW 2º lado Polimento Rebaixo/Flecha Aletas Rebarbar Gravar Brasão Furação Fina Repolir Inspeção Lavar Embalar 2 37 5 25 26 6 38 58 18 40 6 33 19 6 38 4 27 19 5 8 11 14 3.5 13 22 3 LAYOUT ATUAL Recebimento Armazenagem Desbaste de Plano Tornear Metades Desbaste Perfil 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Ancoragem no plano Metalizar Normalizar Acabamento de Plano Ajustar Cilindrar Acabamento de Perfil 1º lado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 1º lado Furação VFW 2º lado Polimento Rebaixo/Flecha Aletas Rebarbar Gravar Brasão Furação Fina Repolir Inspeção LavarEmbalar 4 20 38 27 39 6 55 31.5 4 51 27 32 35 6 53 6 24 34 5 13 21 56 4 32 25 2 PRO JETO DE LAYOUT Recebimento Armazenagem Desbaste de Plano Tornear Metades Desbaste Perfil 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Ancoragem no plano Metalizar Normalizar Acabamento de Plano Ajustar Cilindrar Acabamento de Perfil 1º lado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 1º lado Furação VFW 2º lado Polimento Rebaixo/Flecha Aletas Rebarbar Gravar Brasão Furação Fina Repolir Inspeção Lavar Embalar 4 44 36 23.5 26 4.5 49 52 5.5 38.5 39.5 18 18 4.5 49 4 9 8.5 4 14.5 17.5 12 2.5 28.5 26.5 2.5 Distância percorrida pelo operador (m) LAYOUT ANTIGO Recebimento Armazenagem Desbaste de Plano Tornear Metades Desbaste Perfil 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Ancoragem no plano Metalizar Normalizar Acabamento de Plano Ajustar Cilindrar Acabamento de Perfil 1º lado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 1º lado Furação VFW 2º lado Polimento Rebaixo/Flecha Aletas Rebarbar Gravar Brasão Furação Fina Repolir Inspeção Lavar Embalar 3 10 30 25 92 6 100 182 36 106 12 66 79 64 98 6 82 54 10 16 44 54 7 36 44 6 LAYOUT ATUAL Recebimento Armazenagem Desbaste de Plano Tornear Metades Desbaste Perfil 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Ancoragem no plano Metalizar Normalizar Acabamento de Plano Ajustar Cilindrar Acabamento de Perfil 1º lado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 1º lado Furação VFW 2º lado Polimento Rebaixo/Flecha Aletas Rebarbar Gravar Brasão Furação Fina Repolir Inspeção Lavar Embalar 8 20 156 54 186 12 156 231 8 184 54 64 198 256 150 12 110 119 43 26 212 173 8 74 50 4 PROJETO DE LAYOUT Recebimento Armazenagem Desbaste de Plano Tornear Metades Desbaste Perfil 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Ancoragem no plano Metalizar Normalizar Acabamento de Plano Ajustar Cilindrar Acabamento de Perfil 1º lado Acabamento de Perfil 2º lado Furação VFW 1º lado Furação VFW 2º lado Polimento Rebaixo/Flecha Aletas Rebarbar Gravar Brasão Furação Fina Repolir Inspeção Lavar Embalar 8 88 130 47 74 9 185 154 11 165 79 36 56 45 186 8 82 87 82 29 109 70 5 67 46 5 Distância percorrida pela peça (m) LAYOUT ANTIGO Recebimento Serrar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Metalizar Acabamento de Perfil Furação VFW Acentamento Polimento Rasgos Furação Inclinada Rebarbar Furação Fina C.K Inspeção Lavar Embalar 2 10 23 4.5 8 4.5 36 4 10 8 0 6.5 7 2 17 22 3 LAYOUT ATUAL Recebimento Serrar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Metalizar Acabamento de Perfil Furação VFW Acentamento Polimento Rasgos Furação Inclinada Rebarbar Furação Fina C.K Inspeção Lavar Embalar 4 10 38 5.5 49 51 9 4.5 15 11 0 12 31 7.5 30 25 2 PROJETO DE LAYOUT Recebimento Serrar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Metalizar Acabamento de Perfil Furação VFW Acentamento Polimento Rasgos Furação Inclinada Rebarbar Furação Fina C.K Inspeção Lavar Embalar 4 7.5 28 5 42.5 40 19 4 19 14.5 0 18.5 15 3 21 26.5 2.5 Distância percorrida pelo operador (m) LAYOUT ANTIGO Recebimento Serrar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Metalizar Acabamento de Perfil Furação VFW Acentamento Polimento Rasgos Furação Inclinada Rebarbar Furação Fina C.K Inspeção Lavar Embalar 4 78 86 60 82 4.5 36 4 10 8 0 6.5 7 2 17 22 3 LAYOUT ATUAL Recebimento Serrar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Metalizar Acabamento de Perfil Furação VFW Acentamento Polimento Rasgos Furação Inclinada Rebarbar Furação Fina C.K Inspeção Lavar Embalar 8 48 156 90 206 184 86 9 30 55 0 24 122 72 70 50 4 PROJETO DE LAYOUT Recebimento Serrar Acabamento 1º lado Desbaste Perfil 2ºlado Metalizar Acabamento de Perfil Furação VFW Acentamento Polimento Rasgos Furação Inclinada Rebarbar Furação Fina C.K Inspeção Lavar Embalar 8 37 96 60 139 130 115 8 38 97 0 37 76 57 52 46 5 FORMA + FUNDO (tipo Long Neck) Distância total do equipamento (m) Série 1 LAYOUT ANTIGO LAYOUT ATUAL PROJETO DE LAYOUT 2352 4737 3675.5 18 LAYOUT ANTIGOLAYOUT ATUALPROJETO DE LAYOUTLAYOUT ANTIGOLAYOUT ATUALPROJETO DE LAYOUT RecebimentoREC244488 SerrarSERRA10107,5784837 Acabamento 1º ladoG 152338288615696 Desbaste Perfil 2ºladoG 2404,55,55609060 MetalizarSOLDA84942,582206139 Acabamento de PerfilG 2404,551404,5184130 Furação VFW 600 2369193686115 Acentamento600 144,54498 PolimentoB 2101519103038 Rasgos760 281114,585597 Furação Inclinada760 2000000 RebarbarB 16,51218,56,52437 Furação FinaFUR73115712276 C.KC.K27,5327257 InspeçãoCQ173021177052 LavarL 1222526,5225046 EmbalarEXPEDIR322,5345 Distância total percorrida 167,5304,527043012141001 FUNDO TIPO LONG NECK Nome da operação Distância percorrida pela peça (m)Distância percorrida pelo operador (m) Local de execução LAYOUT ANTIGOLAYOUT ATUALPROJETO DE LAYOUTLAYOUT ANTIGOLAYOUT ATUALPROJETO DE LAYOUT 654955811,5169837822864 Distância percorrida pela peça (m)Distância percorrida pelo operador (m) Distância total percorrida do equipamento (Forma + Fundo) LAYOUT ANTIGOLAYOUT ATUALPROJETO DE LAYOUTLAYOUT ANTIGOLAYOUT ATUALPROJETO DE LAYOUT RecebimentoREC244388 ArmazenagemIL 1/IL 2372044102088 Desbaste de Plano760 15383630156130 Tornear MetadesTC 3252723,5255447 Desbaste Perfil 1º ladoG 302639269218674 Desbaste Perfil 2ºladoG 50664,56129 Ancoragem no plano760 4385549100156185 MetalizarSOLDA5831,552182231154 NormalizarNOR1845,536811 Acabamento de Plano760 2405138,5106184165 AjustarB 162739,5125479 CilindrarTC 1333218666436 Acabamento de Perfil 1º ladoG 301935187919856 Acabamento de Perfil 2º ladoG 50664,56425645 Furação VFW 1º lado760 438534998150186 Furação VFW 2º lado760 34646128 PolimentoB 4272498211082 Rebaixo/Flecha600 119348,55411987 Aletas760 2554104382 RebarbarB 281314,5162629 Gravar Brasão600 1112117,544212109 Furação FinaFUR1456125417370 RepolirB 33,542,5785 InspeçãoCQ133228,5367467 LavarL 1222526,5445046 EmbalarEXPEDIR322,5645 Distância total percorrida486,5650,5541,5126825681863 FORMA TIPO LONG NECK Distância percorrida pela peça (m)Distância percorrida pelo operador (m) Nome da operaçãoLocal de execução
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