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Aluna: Clarissa Lorranny Pereira De Andrade Matrícula: 201951243145 Exemplo prático Planejar Uma empresa na área de embalagens flexíveis, percebeu diminuição da produção nas máquinas de acabamento, no qual o motivo era a quantidade de vezes que as máquinas ficavam paradas diminuindo o tempo de produção, onde não tinha nenhuma informações sobre essas paradas, como o motivo, o tempo que ficou parada e entre outros dados necessários, pois muitas vezes o próprio operador parava a máquina sem motivo aparente. Para entender melhor o problema, foram analisadas as diminuições da produção durante o mês de Julho e Agosto, onde no mês de julho teve 85.452 Kg/h de produção e em setembro teve 64.789 Kg/h de produção: Possíveis causa do problema: 1. Operador parando máquinas sem motivo aparente. 2. Manutenção demorando mais que o necessário por comodismo. 3. Falta de informações necessárias. Plano de ação proposto: Implementação de um sistema de apontamento de parada em todas as máquinas, no qual informaria o motivo da parada, o tempo que está parada e o operador que está manuseando a máquina e também a máquina só voltaria a rodar quando o problema estiver resolvido e o apontamento estiver feito, desse jeito as paradas teriam menos frequências, pois o operador não iria parar a máquina sem motivo aparente. Fazer Colocar em prática o plano de ação, sistematizando o apontamento nas máquinas, com isso houve treinamentos, metas e o acompanhamento do processo, além de reunir informações necessárias para ter a certeza de que o plano de ação está funcionando e com isso foram feitos alguns ajustes necessários conforme o acompanhamento do plano. Verificar Logo após o acompanhamento, foi comparado o desempenho entre o que foi previsto e o que foi realizado, é perceptível que a produção aumentou bastante e que os apontamentos começaram a ser efetuados e proporcionou várias informações necessárias, nas quais não se tinha o acesso, e com isso a produção aumentou cerca de 37% entre agosto e setembro. Agosto: 64789 Kg/h Setembro: 102503 Kg/h Agir A sistematização do apontamento surtiu efeitos no aumento da produção e a máquina obteve menor número de paradas, tornando-se padrão na empresa, onde teve a implementação do POP (procedimento operacional padrão) e treinamentos, tornando o plano de ação cada vez mais eficiente.
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