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UNIP INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO – ICSC CURSO: ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DA EMPRESA EQUIPE 3 APS_GOP - 2018/2 - SPP SÃO PAULO 2018 INTRODUÇÃO Após realização das APS – Atividades Práticas Supervisionadas, que se vincula à disciplina-âncora Gestão de Operações Produtivas do curso de Administração da UNIP, apresenta-se este relatório final. O relatório final tem o propósito de apresentar a empresa, campo da atividade prática realizada e aspectos relativos às habilidades e conhecimentos desenvolvidos. Desenvolve-se uma análise dos resultados obtidos pela empresa e elabora-se um parecer sobre o desempenho da equipe a partir das avaliações qualitativa e quantitativa fornecidas pelo próprio simulador SPP, indicando as ações que possam ser empreendidas pela equipe dirigente para que a empresa alcance melhores resultados em termos de Lucro Líquido Final. Ao final, apresentam-se considerações sobre a experiência realizada na simulação, bem como suas contribuições mais amplas à formação profissional. 1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA Esta empresa foi o campo do trabalho prático simulado e seu perfil será apresentado em duas dimensões: caracterização geral e ambiente operacional. 1.1 Caracterização geral da empresa simulada A empresa BLJD é uma empresa de médio porte que atua na atividade industrial, atendendo primordialmente o mercado internacional. Constituída por Bruno, Layde, Jacqueline e Pedro, e empresa tem como atividade específica o metal mecânico. 1.2 Processo produtivo O principal produto comercializado pela empresa é o SIGLITAX. O processo produtivo é constituído por etapas interdependentes que entregam no final de todo o processo o produto final, SIGLITAX. A primeira parte do processo é o recebimento dos insumos necessários para a produção, realizada pelos fornecedores. Depois a transformação desses insumos é feita, dando origem ao SIGLITAX, o produto então é separado em kits, embalado e enviado ao depósito. Nesse processo, são consumidas 3 unidades do kit 1 e 1 de embalagem. Depois da estocagem, os produtos são separados e enviados ao cliente. Para que todo o processo de produção aconteça é necessário um planejamento efetivo que leva em conta dados como quantidade de horas de trabalho investidas, direta e indiretamente, e custo de manutenção do maquinário. A média de funcionários necessários em todo o processo produtivo é de 95 operários e 8 supervisores. 1.3 Ambiente externo Externamente, a empresa estabelece relacionamento com cliente exclusivo com base em contrato cujo objeto é o atendimento a solicitações de embarque trimestrais. Considerando as cláusulas do contrato e outras informações disponíveis, seguem algumas características do cliente exclusivo e do ambiente de negócios. a) Característica geral do contrato O contrato tem duração de 5 anos, onde a empresa assume a responsabilidade de fazer entregas trimestrais do produto solicitado, onde a quantidade é informada na virada de cada semestre. A previsão do ano em unidades: 1º Trimestre 150.400 unidades 2º Trimestre 148.000 unidades 3º Trimestre 154.500 unidades 4º Trimestre 166.300 unidades b) Preço e condições Devido a fatores externos como clima e cambio, as solicitações podem variar em -10% e +10%. O preço de venda do produto é de R$ 29,00, e em situações onde a empresa não entrega a quantidade total solicitada, ela paga multa de 5% do preço de venda de cada produto não entregue. 2 ANÁLISE DO DESEMPENHO Considerando-se a experiência na atividade desenvolvida, relatam-se os seguintes resultados observados e apresentam-se as seguintes recomendações. 2.1 Análise da consistência do planejamento A empresa deve estabelecer racionalidade e consistência no planejamento agregado da produção, seguem análises sobre o desempenho da empresa sob a perspectiva das decisões planejadas e do resultado econômico obtido. a) Consistência das revisões da previsão de solicitações de embarque Apesar de ter o plano inicial, as mudanças foram feitas com o objeitvo de atender melhor o cliente. Com alterações como cenário político, aumento nas inteções de compra, clima e dólar, a empresa precisou reformular algumas instalações, insumos e pessoas para os impactos de tais variações fossem sentidos pela empresa de forma mais branda, visando sempre a qualidade dos produtos e a entrega do que foi estabelecido no contrato. b) Planejamento de capacidade e padrão de operação As decisões quanto à estratégia de produção foram tomadas de maneira fundamentada no contrato estabelecido, sofrendo alterações de acordo com o ambiente externo apresentado. c) Dimensionamento dos recursos materiais A política adotada foi a de produzir 5% a mais da quantidade solicitada. Entre os benefícios está o fato de que se o cliente requisitasse mais unidades, a empresa entregaria sem maiores dificuldades, o que poderia acontecer normalmente de acordo com o contrato, além de que se durante o processo algum fornecedor não entregasse as matérias primas ou alguma máquina quebrasse, o volume total da produção não seria atingido de forma violenta, possibilitando a entrega normal do que foi solicitado pelo cliente. Em contrapartida, os recursos empregados foram maiores, aumentado o custo total das operações, além de que no final a empresa teve custos para manter estoques do produtos sobressalentes que não foram vendidos. d) Dimensionamento dos trabalhadores No decorrer da simulação foram feitas novas contratações de operários e supervisores, entendo que a produção pedia novos funcionários. Em geral mão-de-obra contratada foi efetivamente direcionada para o funionamento do processo produtivo, sem gerar ociosidade ou quantidade de horas extras siginificativa. e) Impacto das variações ambientais nos resultados As notícias dadas foram importantes para conhecer os ambiente externo; como clima, mercado internacional e fornecedores de matéria-prima. As informações dadas pelo jornal foram necessárias na tomada de decisões estratégicas da empresa. Tendo em mãos a situação de como se encontra o ambiente econômico no geral, a empresa buscou tomar as melhores decisões, visando a permanência da empresa no mercado, bem como o alcance de melhores resultados ao final de cada período. 2.2 Desempenho obtido pela equipe Ao final do orçamento, a empresa ficou em 3ª posição no ranking, onde obtivemos o lucro total de 177.766,91, sendo o valor de 322.629,30 o melhor desempenho apresentado. Ficamos ainda abaixo do desempenho médio que foi de 185.954,44. Nos períodos 1 e 3 tivemos um desempenho aceitável, onde estivemos acima do desempenho médio. Nos períodos 2 e 4 tivemos resultados abaixo do esperado. A colocação final é resultado de algumas interpretações equivocadas e em consequência alguns erros de previsão. Também, apesar de todo esforço, algumas decisões não foram tomadas assertivamente, gerando consequências e resultados para a empresa não planejados pela equipe. 2.3 Parecer sobre o desempenho e recomendações O desempenho apresentado pela equipe reflete ações que deram certo e outras que não. Felizmente, o resultado reflete que há espaço para melhoramentos e otimizações que tornariam o processo de produção mais efetivo. Assim, algumas ações poderiam ser feitas como: entender melhor o ambiente externo, aplicação mais inteligente dos recursos disponíveis e evitar desperdícios, analisar mais minuciosamente cada detalhe da produção como horas trabalhadas e pessoal disponível e realizar uma projeção de produção mais real para cada solicitação. CONSIDERAÇÕES FINAIS A simulação de Planejamento da Produção nos apresenta a possibilidade de vivenciar situações mais proximas da realidade, onde no final, pode-se verificar os resultados causados por cada planejamento e como esses resultados afetaram a situação da empresa. Foi importante entender todo o processo de produção e como a análise de contextose, consequentemente, tomada as melhores decisões afeta todo o plano estabelecido inicialmente Durante todo o processo fomos desafiados a exercer competências como: liderança, gestão de pessoas e trabalho em equipe, o que é totalmente normal em ambientes empresariais em todo o mundo. De fato, todo conhecimento e experiência foram adicionados na formações pessoal e profissional de todos os integrantes da equipe. ANEXOS A - Análise qualitativa do desempenho Relatório da avaliação qualitativa gerado automaticamente pelo sistema. 1 - Revisão das previsões de embarque 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Previsão 150.400 148.000 154.500 166.300 Revisão 150.400 148.000 154.500 166.300 A revisão das previsões feita pela equipe está consistente com os limites de oscilação previstos no contrato (-10% a +10%) 2 - Programação da Produção 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Programação 140.400 148.000 158.500 166.300 Programação de produção bastante frágil. Embora, no acumulado dos períodos, alinhou precisamente a produção com a demanda, em vários períodos da simulação programou de maneira insuficiente para atender a demanda revista pela equipe. 3 - Estratégia e Política de Produção 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Invest. ini. H/M 80.000 Venda de H/M 0 2.500 2.500 150 Expansão H/M 0 0 4.500 3.800 Capac. TN 160.000 155.000 159.000 166.300 Capac. HE 0 0 0 0 Capac. 2T 0 0 0 0 A estratégia de capacidade de fábrica, associada ao padrão de operação planejado e a política de estoques, atendem adequadamente as programações de produção ao longo dos trimestres. 4 - Política de Compras de Insumos KIT 1 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Estoque inicial 0 30.000 1.000 1.000 Compras 451.200 415.000 475.500 473.005 Disponível 451.200 445.000 476.500 474.005 Consumo 421.200 444.000 475.500 474.003 Estoque final 30.000 1.000 1.000 2 Mesmo com a programação bem alinhada à capacidade de produção e a política de compras de Kit 1 também consistente com a programação de produção, a quebra na entrega do fornecedor, no período 4, pode ter comprometido a produção planejada. Embalagem 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Estoque inicial 0 9.600 100 100 Compras 150.000 138.500 158.500 166.500 Disponível 150.000 148.100 158.600 166.600 Consumo 140.400 148.000 158.500 158.001 Estoque final 9.600 100 100 8.599 Ao contrário do Kit 1, a política de compras de Embalagem planejada pela equipe é consistente com a programação de produção e capacidade de fábrica disponível. 5 - Política de Recursos Humanos Operários 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Turno normal 140.800 148.800 160.000 166.400 Horas extras 0 0 0 0 Dois turnos 0 0 0 0 Capacidade 140.800 148.800 160.000 166.400 A alocação de operários ao longo dos trimestres mostra-se bastante consistente. A mão de obra de fábrica poderá atender adequadamente a produção programada. Eventuais ociosidades serão mínimas. Entretanto, a efetiva produção dependerá ainda dos Kit 1 e Embalagem disponíveis. Supervisores 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período Turno normal 160.000 160.000 160.000 180.000 Horas extras 0 0 0 0 Dois turnos 0 0 0 0 Capacidade 160.000 160.000 160.000 180.000 Como no caso dos operários, os supervisores também estão bem dimensionados e consistentes com a programação de produção e capacidade de fábrica disponível. B - ANÁLISE QUANTITATIVA DO DESEMPENHO Relatório da avaliação quantitativa gerado automaticamente pelo sistema. Histórico DESEMPENHO MÉDIO: 185.954,44 MELHOR DESEMPENHO: 322.629,30 RANKING 1º DFJT APS_GOP - 2018/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 267.017,14 2º GANA S/A APS_GOP - 2018/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 216.636,81 3º Equipe 3 APS_GOP - 2018/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado 177.766,91 4º SKT APS_GOP - 2018/2 - SPP - Not - T: 1 Lucro Acumulado -73.528,45
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