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¹Estudante do curso de Administração da Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA R.A. 01610005143 ²Estudante do curso de Administração da Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA R.A. 01610000994 ³Estudante do curso de Administração da Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA R.A. 01610002999 4Estudante do curso de Administração da Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA R.A. 01610005035 5Estudante do curso de Administração da Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA R.A. 01610005122 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO LEAN MANUFACTURING EM UMA EMPRESA DO SETOR MOVELEIRO EM ALAGOAS, CONFORME O PROGRAMA BRASIL MAIS PRODUTIVO Alexsandro Nogueira da Silva 1 Flávio Allan Galvão Batista 2 Liziane do Nascimento Lopes 3 Lígia Maria de Araújo Silva 4 Maria Clara dos Santos 5 Resumo Em busca da melhoria continua na produção, o Sistema Toyota de Produção é um grande aliado as empresas que buscam suas melhoras. O presente trabalho mostra os resultados obtidos através da aplicação do lean manufacturing e suas ferramentas em uma empresa do ramo moveleiro com o intuito da eliminação dos desperdícios e custos desnecessários em seus setores com a iniciativa do Programa Brasil Mais Produtivo (B+P). Palavras-chaves: Melhoria contínua; lean manufacturing; Brasil mais produtivo. Abstract In pursuit of continuous improvement in production, theToyota production system is a great ally the companies thatseek their improvements. The present work shows theresults obta ined through the application of leanmanufacturing and its tools in a furniture company in orde rto eliminate waste and unnecessary costs in its sectors withthe initiative of the Brazil Progra m More productive (B + P). Keywords: Continuous improvement; lean manufacturing; Brazil more productive. 2 1 INTRODUÇÃO Atualmente a utilização de ferramentas no sistema produtivo possibilitam grandes vantagens competitivas para as empresas. A eliminação do que não agrega valor ao produto é um processo contínuo, no qual as ferramentas do Sistema Toyota de Produção (Lean Manufacturing), auxiliam nessa busca. O Programa Brasil Mais Produtivo surgiu com a iniciativa do governo federal de aumentar a produtividade das empresas, com foco nas de pequeno e médio porte do país. Através de estudos e implantação de ferramentas desde a parte estratégica ao chão de fábrica das empresas, de forma a reduzir os desperdícios. Através de consultores foram estudadas as sequências dos processos de produção, layout das áreas do pré-corte, linha de montagem de régua, família de produto de esquadrias, de forma a encontrar os erros e corrigi-los com a implantação das ferramentas do lean manufacturing, fazendo com que a produtividade aumentasse e houvesse a diminuição dos desperdícios. O objetivo do estudo foi concluído com excelência, atendendo a proposta do programa B+P do governo federal. Esse estudo tem como principal objetivo, avaliar os resultados obtidos através da implantação do lean manufacturing na empresa. Contudo, a economia do país vive em uma constante oscilação, no qual o mercado moveleiro passa a sentir os impactos, e não foi diferente com a empresa estudada. A partir do momento em que houve a implantação das ferramentas lean, a empresa conseguiu altos ganhos em produtividade, aumentando seu faturamento. Porém, atualmente o crescimento habitacional e a demanda vindo das empresas de construção civil, diminuírem drasticamente, passando a impactar no cotidiano da empresa estudada, fazendo com que o seu quadro fosse reduzido, como também a sua produção, ficando no aguardo do retorno das atividades por parte das construtoras. Pelo porte e potencial da empresa, eles devem estudar a possibilidade de uma mudança nos produtos ofertados, para continuar no mercado diante das crises. 2 O SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 3 Segundo Albertin e Pontes (2016), o Sistema Toyota de Produção surgiu após a segunda guerra mundial, com o intuito de melhorar os processos, diminuindo os custos a partir da eliminação de desperdícios, aumentando a qualidade e satisfação dos clientes. A denominação de Lean Manufacturing foi criada por James P. Womack e Daniel T. Jones, no livro “A Máquina que mudou o Mundo”. O termo manufatura enxuta, possui vários conceitos, como por exemplo: Sistemas de produção enxuta, são sistemas operacionais que maximizam o valor agregado por cada atividade de uma empresa eliminando-se recursos desnecessários e demoras excessivas. Abrangem estratégia operacional da empresa, o projeto do processo, a gestão da qualidade, a administração das restrições, o layout, o projeto da cadeia de suprimentos e a tecnologia e gestão de estoques que podem ser usados tanto por empresas prestadoras de serviços como por empresas manufatureiras. (KRAJEWSKI, MALHOTRA, RITZMAN, Lee. J., Manoj K., Larry P. 2017. p. 231). A organização da área de produção deve ser organizada de maneira que permita o fluxo contínuo dos processos, integrando máquinas, ferramentas e a mão de obra. Os sistemas industriais japoneses se destacam por uma “cultura organizacional” voltada para a melhoria contínua e a resolução de problemas. Os problemas são considerados oportunidades de melhoria em todos os níveis da organização e são eliminados na sua fonte ou causa-raiz. Quando existe alguma anomalia (situação indesejada), o superior ou liderança deve iniciar imediatamente sua correção. (Albertin, Marcos Ronaldo, Pontes, Heráclito Lopes Jaguaribe 2016, p. 65), A melhoria contínua tem grande valor quando se refere a manufatura enxuta, tendo como principais objetivos: otimizar e integrar os sistemas, visando reduzir os desperdícios, gerando assim, qualidade, no qual o processo passa a ter uma flexibilidade melhor para realização das atividades, atende sua demanda com maior agilidade, e assim, reduz seus custos de produção. “Um padrão contém informações necessárias de como devem ser executadas as tarefas e permite que as tarefas realizadas por diferentes operadores tenham resultados previsíveis e repetidos.” (Albertin, Marcos Ronaldo, Pontes, Heráclito Lopes Jaguaribe, 2016, p. 68). Ou Seja, padronizar os processos trazem benefícios para a empresa, reduzindo os custos e aumentando a sua capacidade produtiva, além de promover o conhecimento sobre os procedimentos e estarem preparados para o surgimento de problemas. KRAJEWSKI, MALHOTRA, RITZMAN, Lee. J., Manoj K., Larry P. (2017), indicam oito tipos de desperdícios, sendo eles: 1. Superlotação 4 2. Processamento inadequado 3. Espera 4. Transporte 5. Movimentação 6. Estoque 7. Defeitos 8. Subutilização de funcionários. Através do estudo detalhado dos oito tipos de desperdícios, é possível tomar um posicionamento em relação aos problemas encontrados, traçando objetivos que os reduzam. 3 ESTUDO DE CASO O trabalho foi realizado em uma empresa do setor moveleiro situada na cidade de Maceió/AL, fundada em 1969 como uma serralheria e ao longo do tempo foi crescendo tendo uma visão de preservação do meio ambiente, uniu-se as novas tecnologias e acessórios para ampliar sua oferta no mercado. Atualmente a empresa tem como principais clientes as empresas de construção civil e varejo, e para manter a relação entre o custo e a criatividade, é necessário bastante empenho por parte por parte da equipe. O estudo iniciou a partir da análise de fundamentos teóricos e sobre a implantação das ferramentas do lean manufacturing através do programa brasil mais produtivo. Ao realizarmos a visita técnica, focamos a analise na área do pré-corte, linha de montagem de régua, família de produto deesquadrias, de forma a avaliar se a melhoria continua prevaleceu nos processos da empresa, conforme a implantação realizada através do programa. Antes da implantação do programa foram encontradas as seguintes dificuldades: ✓ Grandes volumes de estoques em processos; ✓ Ociosidade de mão de obra; ✓ Layout inadequado; ✓ Desperdício de movimentação. 5 Mesmo trabalhando com a demanda repassada por meio de pedidos, não havia padronização nos processos, sem indicadores de controle, onde o processo produtivo era lento, fadigante e com excesso de funcionário. A partir foram levantados indicadores sobre a produtividade e movimentação de forma a mensurar os resultados antes e depois da implantação do programa. Adotaram a ferramenta de trabalho padronizado para atingir os resultados esperados, diminuindo os desperdícios, aprimorando a utilização da mão de obra e, redistribuindo as atividades, criando fluxos contínuos. Segue imagem do layout anterior e o atual: Layout anterior Fonte: Gilmar Vieira de Melo; Thalles Fulgêncio Correia Belo. Layout Atual Fonte: Gilmar Vieira de Melo; Thalles Fulgêncio Correia Belo. Na visita técnica observamos que o layout implantado ainda continua, porém a equipe que trabalhava na fábrica diminuiu, a partir do momento em que a produção do kit porta passou a não ter tanta participação no faturamento da empresa. 6 Atualmente a demanda por parte das empresas de construção civil diminuíram, fazendo com que baixassem a produtividade e consequentemente a redução do quadro de funcionários. A empresa possui um projeto tecnológico que projeta todo tipo de móveis, necessitando apenas da mão de obra para montagem. Mas segundo o gerente, eles não investem nesse projeto, no qual preferem continuar com o marceneiro responsável pela fabricação, realizando as etapas desde o corte da matéria prima até o produto final. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Esse estudo teve como objetivo a avaliação da aplicação do Lean Manufacturing aplicadas a empresa em conformidade com o Programa Brasil Mais Produtivo, gerou resultados positivos no qual foi observado ao longo do tempo a diminuição de desperdícios, tempo de deslocamento, reorganização do layout, aumentando a sua capacidade de produção, sem custos elevados, padronização dos processos, atendendo assim, a iniciativa do programa. Realizando uma revisão bibliográfica sobre o sistema Toyota de produção em especial a produção enxuta e a melhoria continua, de forma compreender e aplicar a situação encontrada. Contudo, embora a área a empresa tendo o objetivo de oferecer aos clientes a maior variedade de produtos para incrementar móveis e ambientes, deveria tomar um novo posicionamento em relação aos novos mercados e não ficar totalmente estagnada na venda para a construção civil ou lojas de varejos, devendo repensar sobre o investimento no projeto tecnológico de fabricação. Para futuros estudos recomenda-se: a aplicação de um novo posicionamento estratégico, aproveitando a estrutura e qualificação da empresa, de forma a se manter no mercado. Após a implantação do lean manufacturing, o objetivo do programa brasil mais produtivo foi alcançado. Mas, o cenário econômico do país vive em uma constante mudança e a empresa precisa está disposta a se adaptar as novidades. 5 REFERÊNCIAS 7 ALBERTIN, Marcos Ronaldo, PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe. Gestão de processos e técnicas de produção enxuta. Curitiba: Inter Saberes, 2016. KRAJEWSKI, MALHOTRA, RITZMAN, Lee. J., Manoj K., Larry P. Administração de produção e operações. São Paulo: Pearson Education, 11ª. ed. 2017. MELO, Gilmar Vieira de, e BELO, Thalles Fulgêncio Correia. Aplicabilidade do lean manufacturing para a melhoria do processo produtivo em uma empresa do setor moveleiro no estado de Alagoas em conformidade com o programa Brasil mais produtivo do governo federal. Disponível em: <http://www.facima.edu.br/instituto/revista/arquivos/ano3/revista_facima_ano_3_lean_manuf acturing.pdf> Acesso em: 06 de maio de 2019. PROGRAMA BRASIL MAIS PRODUTIVO. Sobre o B+P. Disponível em: <http://www.brasilmaisprodutivo.gov.br/home.aspx>. Acesso em: 06 de maio de 2019. WOMACK, J. P.; JONES, D.T. A Máquina que Mudou o Mundo. Rio de Janeiro: Campus, 7. ed.2004. 6 IMAGENS DA VISITA TÉCNICA 8 9 10 11
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