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ORIENTADORA: Prof.ª Wanilce do Socorro Pimentel do Carmo ORIENTANDO Maria da Conceição de Lima Dantas Simone Silva Sousa Soede Cabral da Silva Faculdade Metropolitana de Manaus Curso Superior de Tecnologia em Logística Trabalho de Conclusão de Curso ORIENTADORA: Prof.ª Wanilce do Socorro Pimentel do Carmo Faculdade Metropolitana de Manaus Curso Superior de Tecnologia em Logística Trabalho de Conclusão de Curso IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ERP PARA MELHORIA E SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO MANUAL NA EMPRESA TDB ALIMENTAÇÃO LTDA RESUMO O Presente artigo tem como objetivo geral propor a implementação do sistema integrado ERP (Enterprise Resource Planning), as vantagens incluem especialmente a redução de tempo necessário nos processos e a integração dos setores por meio do sistema, aumentando com isso o nível de produtividade da empresa. Palavras-chave: Implementação do Sistema ERP, processo manual, agilidade/beneficio. Objetivo geral: Integrar os setores operacionais na Empresa TDB Alimentação. Objetivo específicos: Melhorar, integrar e analisar Sendo assim, a análise nos leva a seguinte questionamento: como o sistema integrado ERP pode atuar dentro da empresa TDB ALIMENTAÇÃO de modo que se torne um instrumento de eficiência e eficácia na redução de tempo e na eliminação do processo manual? Metodologia : Bibliográfica e pesquisa de campo A fundamentação teórica: o primeiro o Gestão Empresarial; o segundo Sistemas Integrados ERP; e o terceiro sobre Ferramentas da Qualidade. INTRODUÇÃO 4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA Inaugurada em 16 de Julho de 2011 em Manaus/AM, Tambaqui de Banda segue no mercado alimentício, localizado Bairro Parque Dez e outro no Centro de Manaus. Atualmente conta com 108 colaboradores, turistas e moradores de Manaus procuram pelo estabelecimento: peixe tambaqui servido assado na brasa, prato mais consumido do estado do Amazonas. Atualmente, mais 12 mil pessoas são atendidas por mês nas duas sedes, número que reflete no sucesso da receita e na excelência do atendimento 5 Centro da Cidade. Parque Dez Fonte: Google Imagens (2016). Fonte: Google Imagens (2016). 1 GESTÃO EMPRESARIAL As ações de planejamento, organização, direção e controle são competências da gestão empresarial. Por competências, entendemos a capacidade de conhecer determinado assunto e saber aplicá-lo á pratica. Portanto, a atividade do gestor empresarial é colocar em pratica o conhecimento adquirido sobre planejamento, organização, direção e controle. (SCATENA, 2012, p.20). Nesse sentido pode-se dizer que ato de gerir atrelado ao planejamento envolve um conjunto de ações necessárias para a tomada de decisões. 2. ERP (PLANEJAMENTO DE RECURSOS EMPRESARIAIS) PARA AS ORGANIZAÇÕES O Sistema ERP foi desenvolvido em 1990 Conceito do Sistema ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) Objetivo do Sistema ERP Vantagens do Sistema ERP 2.1 Vantagens do ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) Segundo Masoller (2015, p.143), as principais vantagens do ERP, consiste em eliminar redundância e redigitação de dados, aumentar a segurança sobre os processos de negócios, permitir rastreabilidade das transações, padronizar os sistemas e processos, pode ser implantado por módulos, disponibilidade de informações em tempo real, possui um banco de dados único, apresenta estrutura modular, todos os seus módulos integram-se entre si, oferece interface gráfica e atende à todos os nível da empresa. 3. FERRAMENTAS DE QUALIDADE Ferramentas de Qualidade para a tomada de decisões. No estudo desenvolvido serão abordadas duas ferramentas, tais como: O Diagrama de causa e efeito (Ishikawa) e o 5W2H. 3.1 A Ferramenta 5W2H Esta ferramenta é utilizada principalmente no mapeamento e padronização de processos, na elaboração de planos de ação e no estabelecimento de procedimentos associados a indicadores. É de cunho basicamente gerencial e busca o fácil entendimento através da definição de responsabilidades, métodos, prazos, objetivos e recursos associados (MARSHALL, 2010, p. 114-115). 3.2 Diagrama de causa e efeito (Ishikawa) O Diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas mais eficazes e mais utilizadas nas ações de melhoria e controle de qualidade nas organizações. O resultado de qualquer processo na natureza pode ser atribuído a um conjunto de fatores; além disso, uma relação de causa e efeito pode ser encontrada entre eles. Para encontrar essa relação de maneira sistemática utiliza-se o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, porque dispõe os fatores ou as causas em um esquema parecido com uma espinha dorsal de um peixe (RAMOS et al. 2013,p.11). Metodologia Para o desenvolvimento do presente trabalho foi aplicado o estudo de caso na empresa agrupado a ela a sua caracterização, os procedimentos e instrumentos de coleta de dados, tratamento e análise e principalmente a utilização bibliográficas. Na coleta de informações foi feito um levantamento de dados, por meio do questionário de entrevista, chek-list e planilhas referentes ao tempo gasto que uma pessoa leva para lançar os documentos feitos manualmente para o controle de produtos e o alto custo que a empresa tem com papel no seu processo, pela ausência de um sistema de integração entre os setores, também foi utilizado gráfico radar que nos auxiliou para a identificação do problema que afeta negativamente os resultados da empresa. Proposta de Solução Conforme denotado ao longo do trabalho, o objetivo é a implementação do sistema integrado ERP. Redução de tempo no lançamento de documentos Integração dos setores Redução de consumo de materiais Fonte: Google Imagens (2016) 13 . Figura 02 – Acumulo de Papel Figura 03 – Acumulo de planilhas Figura 04 – Processo manual de solicitação de produtos. Fonte: Elaboração Própria (2016) Fonte: Elaboração Própria (2016) Fonte: Elaboração Própria (2016) 7. Proposta de Solução O diagrama de Ishikawa a seguir tem como objetivo principal visualizar, identificar as causas do processo que geram o problema raiz. 7. Proposta de Solução Tabela representativa 5W2H PLANEJAMENTO DA PROPOSTA O presente planejamento da proposta é resultante de visitas técnicas e pesquisas de campo a empresa em estudo e observações diretas in loco. As atividades a serem implementadas originam-se da proposta de solução, onde chegou-se as atividades necessárias para adequação do sistema de integração gerencial ERP e sua vital importância para o processo de integração entre os setores da organização. A empresa PWI sistema ERP Volpe forneceu por e-mail um orçamento de pacotes onde dentro de cada pacote existem módulos dos setores para ser interligados. Segue abaixo os pacotes. PLANEJAMENTO DA PROPOSTA PLANEJAMENTO DA PROPOSTA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO DA PROPOSTA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO DA PROPOSTA PROCESSO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA PLANEJAMENTO DA PROPOSTA PROCESSO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA CONSIDERAÇÕES FINAIS O Sistema ERP propõe-se a melhorar a eficiência da empresa nos processos operacionais, sendo isso obtido pela integração, como observado no caso. Sendo este o objetivo na implementação do Sistema integrado de Gestão Empresarial ERP, pois por meio da implementação do sistema, será possível eliminar o processo manual e consequentemente reduzirá o consumo de papel, tinta, como também a redução do acumulo de planilhas evitando perdas e rasuras nos seus processos manuais além de melhorar o atendimento e garantindo a melhoria do consumidor por meio da satisfação. REFERÊNCIAS ALDAY, H.E.C. Gestão Empresaria. Curitiba: Ed. Gazeta do Povo, 2002; p. 03,21. ANDION, M.C e FAVA, C.R. Gestão Empresaria. Curitiba: Ed. Gazeta do Povo, 2002; p. 27. BALLESTEROM.E.A. Administração da Qualidade e Produtividade. São Paulo: Ed. Atlas, 2001; p. 51. MOSIMANN, C. P e FISCH. S. Controladoria: Seu Papel na Administração de Empresas. 2 Edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2009; p. 03. SELEME, R e STADLER, H. Controle de Qualidade: As ferramentas essenciais. 1 Edição. Curitiba: Ed. Intersaberes, 2012, p. 42,44. SCATENA, M.I.C. Gestão Empresarial: Teoria Implementação e Prática. 1 Edição. Curitiba: Ed. Intersaberes, 2012, p.20. “A Única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz ” Steve Jobs MELHORIA DA PROGRAMAÇÃO DE ROTAS E VISITAS DE DISTRIBUIÇÃO – ESTUDO DE CASO NA EMPRESA REAL BEBIDAS ORIENTANDO: Emerson Piter Anderson Lucena ORIENTADORA: Prof.ª Wanilce do Socorro Pimentel do Carmo Resumo O artigo trata do estudo de caso da Real Bebidas, empresa regional com uma base de clientes de aproximadamente 13 mil, o artigo tem como objetivo estudar o processo de programação de rotas de visita e entrega e encontrar oportunidade de melhoria no processo de programação que é atualmente realizado de forma manual, por meio do empirismo dos colaboradores da equipe de vendas, o problema proposto se trata da melhoria do processo de programação de visitas e entrega que é afetado pelas rotas longas, para identificar as causas do problema foi usado o diagrama de Ishikawa, para delimitar o plano de ação foi usado o diagrama de Pareto, uma vez delimitado a proposta de solução foi estruturada pelo 5W2H, como resultado do estudo de caso foi proposta a empresa a aquisição do programa desenvolvido pela empresa E-novations, o programa Roadnet Transportation Suite por meio do qual a empresa terá seu processo de programação de rotas de visitas e entregas automatizado. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA CADEIA DE SUPRIMENTO A gestão da cadeia de suprimento consiste na colaboração entre empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e melhorar a eficiência operacional. LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO Dividida em quatro fases: lotes econômicos, busca inicial de racionalização integrada, preocupação com a satisfação plena do cliente, a integração entre os processos ao longo da cadeia de suprimento. PROGRAMAÇÃO DE VISITAS E ENTREGA TMS se divide em três grupos: Monitoramento e controle, Planejamento e execução. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA A Real Bebidas possui um parque fabril estrategicamente localizado no coração da cidade de Manaus o que favorece a logística da empresa na entrega de seus produtos, e com aproximadamente 30 mil². Atualmente a empresa conta com mais de 400 colaboradores próprios e a cada ano sai à frente da concorrência em inovações e práticas gerenciais sendo a ousadia a marca da administração da empresa. A Real Bebidas tem 22% de share de mercado, um percentual que pode crescer, já que entrou no segmento de refrigerantes em lata, o que vai possibilitar atuar em novos mercados, como bares, restaurantes e vendas de autônomos. PROBLEMÁTICA A empresa Real Bebidas da Amazônia LTDA, possui um parque fabril estrategicamente localizado no coração da cidade de Manaus favorecendo a logística na entrega dos produtos. O planejamento das visitas é realizado de maneira rudimentar sem um software ou aplicativo que auxilie nas atividades de planejamento das visitas, Diante do exposto, foi identificado o problema: Como melhorar o processo de programação das visitas afetadas pelas rotas longas? Modelo de Roteirização Centróide Ponto de Geração Classificar PVs Por: Centróide Depósito (DPT) Centróide Ordena a lista de possíveis paradas pela distância do centróide da rota. Rota Gerada por Tamanho 31 Modelo de Roteirização Cliente Mais Próximo Ponto de Geração Classificar PVs Por: Depósito (DPT) Cliente Mais Próximo Cliente Mais Próximo Ordena uma lista de paradas pela distância da parada mais próxima na rota. Rota Gerada Cliente Mais Próximo 32 Modelo de Roteirização Distância do Depósito Ponto de Geração Classificar PVs Por: Distância do Depósito Depósito (DPT) Distância do Depósito Ordena uma lista de paradas pela distância para o deposito. Rota Gerada Pela Distância do Depósito 33 FERRAMENTAS DIAGRAMA ISHIKAWA FERRAMENTAS PARETO FERRAMENTAS 5W2H PROPOSTA DE SOLUÇÃO EMPRESA E-NOVATIONS – CRIADA 2000 ROADNET TRANSPORTATION SUITE TERRITORY PLANNER ROADNET TERRITORY PLANNER Uma ferramenta amplamente reconhecida como a mais sofisticada ferramenta estratégica para o planejamento, balanceamento e gestão de rotas de vendas, pré-vendas, serviços e operações de rota padrão. Basta inserir as principais informações a respeito de clientes e detalhes de sua operação, tais como motoristas e veículos disponíveis, dias de serviço, horários de abertura e fechamento, janelas de atendimento preferenciais, volumes e localização dos clientes. CAPITAL HUMANO Segundo Capítulo O capital humano não fica somente com a competência de cada indivíduo, e sim com sua motivação que agrega no desenvolvimento da organização, então como uma de suas indispensáveis definições O placar do Territory Planner fornece um conjunto completo de métricas para documentar a eficácia de sua estratégia de roteirização atual bem como o potencial de economia através da otimização. Abaixo temos um exemplo claro no qual percebe-se que a tela Placar do Território fornece de maneira detalhada os valores de benchmark que você precisa para explorar diferentes cenários de planejamento. PERFORMANCE E EFICIÊNCIA RESULTADO TERRITORY PLANNER O exemplo abaixo demonstra que o Roadnet permite uma visualização completa de todas as particularidades das paradas ativas, incluindo veículos, tempos de percurso e exceções. Além disso, torna-se possível concentrar em detalhes específicos de qualquer itinerário da rota, e ainda visualizar dinamicamente no mapa os detalhes de cada parada da rota. Está solução versátil, proporciona aos seus analistas uma ferramenta tática e eficiente de roteirização para otimizar diariamente sua operação de entregas e/ou serviços em apenas alguns minutos, não horas. O Roadnet oferece a capacidade de transformar os pedidos de hoje nas rotas de amanhã, buscando a solução mais eficiente para melhorar o seu serviço ao cliente enquanto reduz seus custos. Além de tudo o Roadnet proporciona um retorno sobre o investimento durante o primeiro ano de implantação, reduzindo custos de forma consistente de 10% a 20%. ROADNET COMPARATIVOS ANTES E DEOPOIS CENÁRIO ATUAL REAL BEBIDAS CENÁRIO AJUSTADO REAL BEBIDAS Neste mapa acima, a área escura indica onde todas as rotas são sobrepostas em um único território ao longo de um dia. No exemplo acima, as rotas do território já foram balanceadas para evitar sobreposições e custos elevados. VANTAGENS DO ROADNET • Reduzir significativamente a quilometragem percorrida, o gasto de combustível e as horas extras de trabalho das equipes, garantindo maior rentabilidade • Medir o desempenho dos motoristas diariamente, usando itinerários, mapas e manifestos claramente definidos. • Maximizar a produtividade de motoristas e veículos e ao mesmo tempo respeitar restrições governamentais. • Atendimento e superação as expectativas do consumidor transformando rapidamente exceções em oportunidades. • Avaliar os custos atuais em busca de reduções, a partir de uma análise detalhada com respeito as informações sobre custo por parada/entrega, por quilômetro ou por unidade de medida. • Trabalhar de uma forma inteligente, investindo menos horas no planejamento de roteirização e mais na previsão estratégica. • Obter relatórios diários, além de dados históricos relevantes. CONSIDERAÇÕES FINAIS Percebe-se que após o final das analises, a empresa vai precisar fazer investimentos necessários para que se obtenha os resultados esperados, resultados esses que não dependem apenas de softwares avançados e bastante tecnológicos,idéias, percpções e empenho de cada um garantindo os processo indivídual, garantem a construção do todo dentro da organização. ANALISE DA SITUAÇÃO ATUAL DA CABOTAGEM NO AMAZONAS: UM ESTUDO DE CASO DA EMPRESA LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL ORIENTANDO: Vinícius Mota Martins ORIENTADORA: Prof.ª Wanilce do Socorro Pimentel do Carmo RESUMO No cenário atual do mercado, o transporte aquaviário ganha mais atenção e tende a ser cada vez mais uma opção escolhida que aumenta a vantagem competitiva para as indústrias. Será pontuado o papel da cabotagem e seu desempenho, assim como a utilização de ferramentas da qualidade visando a otimização da operação da empresa. Palavras-Chave: Aquaviário, Cabotagem e Vantagem competitiva. De que maneira a empresa Log-In Logística pode contribuir com a cabotagem para que as mercadorias produzidas no PIM tenham vantagem competitiva? O objetivo geral é discutir a necessidade da cabotagem para o PIM devido ao posicionamento geográfico do estado e seu alto volume de mercadorias conteinerizadas. 3 capítulos: Cabotagem frente a outros modais Importância da gestão eficiente da cadeia de suprimentos Desempenho da cabotagem de containers no Brasil Utilização das ferramentas de qualidade escolhidas para identificar os problemas e propor possíveis soluções INTRODUÇÃO 48 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA A Log-In Logística intermodal S.A. atua no setor de logística e transportes e foi fundada em 2007 com um plano de investimento de R$ 1,4 bilhão até 2014. Possui 13 escritórios regionais localizados nos principais terminais do Brasil. Aproximadamente 500 funcionários Frota: 5 navios porta-containers e 2 graneleiros Terminal de Vila velha A empresa está entre os 3 maiores armadores do Brasil, tendo como concorrentes; Aliança Navegação e Mercosul-line. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A Cabotagem frente a outros modais A Importância da Gestão Competente da Cadeia de Suprimentos Desempenho da Cabotagem de Containers no Brasil O crescimento é exponencial: Em 2010 o Brasil oferecia uma capacidade nominal de 8.800 TEU’s dirigidos à cabotagem, um número que, em agosto de 2016, já chegava aos 12.000 TEU’s, ou seja: 36% de crescimento, ao passo que as atividades de Longo Curso caíram 16% no mesmo período. (BARRETO, 2016) Fonte: Anuário ANTAQ (2016) % de participação de instalações portuárias % de participação do volume de movimentação de cargas conteinerizadas. Porto de Santos Porto Chibatão Porto de Suape Embraport(Santos) Porto de Rio Grande 21.1 16.600000000000001 13.8 7.8 5.9 METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica Ferramentas de busca na internet; Análise documental; Observação no local de trabalho; Pesquisa de campo por meio de entrevistas realizadas com profissionais com atribuições funcionais diretamente ligadas a Cabotagem; Utilização das ferramentas da qualidade BrainStorming e Diagrama de Ishikawa e 5W2H. PROPOSTA DE SOLUÇÃO Tendo observado o processo desde o inicio da contratação do transporte até a entrega da carga no destino final, verificou-se através do Brainstorming a possível causa de dois grandes obstáculos: custo operacional elevado e excesso de burocracia. Fonte: Adaptado do Diagrama de Ishikawa Tabela 1: Custo alto Causa Raiz O que deve ser feito? Quem é o responsável? Onde deve ser feito? Quando deve ser feito? Como será feito? Quanto vai custar? Falta de repasses de custo extras gerado para o responsável Verificar todo custo extra gerado na operação Análise para identificar responsável No ER Manaus Imediatamente valores devem ser direcionados para o setor/empresa responsável por gerar o custo, através de emissão de ND, boleto ou encontro do contas. R$ 2.500,00 Equipamentos enviados fora do padrão exigido pelo cliente Efetuar a troca do container e identificar o motivo da não conformidade Setor de Equipamentos Planta do cliente Imediatamente sinalizada a não conformidade, Log-In aciona seu transportador para efetuar a troca, repassar os devidos custos, evitando reincidência. R$500,00 p/container Custos com armazenagem de containers Analisar o estoque, evitando containers parados há mais de 30 dias Setor de Equipamentos Depot Diariamente Verificar via sistema cntrs parados, cobrar armazenamento FIFO e girar o estoque R$ 2.500,00 Navio operando abaixo da capacidade Total Aumentar o número de clientes atendidos simultaneamente Setor Comercial No ER Manaus Diariamente Comercial atender mais clientes constantes, conscientização do beneficio do modal e combater concorrência R$ 2.500,00 Navio operando em Over Time no Terminal Exigir melhor operação otimizada Gestão da empresa Terminal portuário Em todas operações. haverá acompanhamento da produtividade de movimentação de cntrs p/hora, evitando operar abaixo de 30 movimentos p/hora e perder janela de atracação. R$ 2.500,00 Fonte: Adaptado do 5W2H Fonte: Adaptado do Diagrama de Ishikawa Tabela 2: Excesso de burocracia Causa Raiz O que deve ser feito? Quem é o responsável? Onde deve ser feito? Quando deve ser feito? Como será feito? Quanto vai custar? Falta de plantão de órgãos fiscalizadores Criar projeto para os órgãos fiscalizadores que evidencie a necessidade de plantão de servidores Órgãos governamentais Sede dos órgãos fiscalizadores em 6 meses Elaborar projeto para evidenciar a necessidade de plantão fiscal. Terminal operando 24h p/dia. R$ 1.000,00 Sistemas sem integração Integrar sistema SEFAZ/SUFRAMA Órgãos governamentais Sefaz/Suframa em 6 meses Fazer um simpósio convocando os concorrentes, terminais, agentes de carga, transportadores e os órgãos competentes para assim comprovar que seria mais eficiente integrar os sistemas e desta forma sinalizaria os dois órgãos ao mesmo tempo, evitando impasses e retrabalho R$ 40.000,00 Baixo efetivo dos órgãos de fiscalização Criar projeto para os órgãos fiscalizadores que evidencie a necessidade de mais fiscais para o volume atual de cargas Órgãos fiscalizadores Sede dos órgãos fiscalizadores em 6 meses Elaborar projeto para evidenciar a contingente defasado de fiscais, ocasionando atraso em vistorias R$ 1.000,00 Fonte: Adaptado do 5W2H PLANEJAMENTO DA PROPOSTA O planejamento da proposta deste trabalho é diminuir determinados custos e eliminar o excesso de burocracia para otimização do processo da empresa. Segue abaixo tabela com demonstrativo: Fonte: Elaborado pelo autor Itens Atividades Público-Alvo Tempo Custo 1 Analisar custo-extra Colaboradores/Gestores Semanal R$ 2.500,00 2 Identificar liberações de containers fora do padrão Colaboradores Diariamente R$500,00 por container 3 Analisar estoque Colaborador Quinzenal R$ 2.500,00 4 Exigir otimização de operação dos terminais portuários Gestores Semanal R$ 2.500,00 5 Apresentar projeto de demanda de plantões SEFAZ/SUFRAMA/Receita Federal 6 meses R$ 1.000,00 6 Evidenciar necessidade de integração de sistemas SEFAZ/SUFRAMA/Receita Federal 6 meses R$ 40.000,00 7 Apresentar projeto de aumento de fiscais SEFAZ/SUFRAMA/Receita Federal 6 meses R$ 1.000,00 Total: R$ 54.500,00 CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao analisar a estrutura da empresa Log-In e ambientes em que atua dentro do Amazonas por meio de ferramentas de qualidade específicas para identificar os possíveis problemas e soluções, pode-se observar que o estado possui particularidades que não são encontradas em outros estados do país, como todo o processo necessário para mercadorias que gozam do incentivo da SUFRAMA. O que torna a operação mais complexa e exige mão-de-obra especializada. Concluindo, a concepção deste artigo foi contribuir para que a cabotagem seja disseminada e mais aceita no mercado como um transporte de ótimo custo benefício, além de evidenciar parte do processo da empresa Log-In que pode ser otimizado para gerar mais lucratividade para a empresa e consequentemente vantagem competitiva para as indústrias do PIM REFERÊNCIAS FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter. - Transporte de Cargas no Brasil: Atlas, 2006. BOWERSOX,J. Donald et al. Gestão logística da cadeia de suprimentos: Bookman, 2014. Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Marinha Mercante Brasileira. Rio de Janeiro, 2008. ANTAQ. Agência Nacional de Transporte Aquaviário - Indicadores de desempenho, 2016. PNLT- Plano Nacional de Logística e Transportes, 2011 página 26,27. “Há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada e não seja nada.” Aristóteles TEMA: PROPOSTA DE MELHORIA DE AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE ARMAZENAGEM DE TAMPOS NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA EMPRESA BEMOL ORIENTADO: DOUGLAS PEREIRA SILVA ORIENTADORA: WANILCE PIMENTEL RESUMO O presente trabalho tem como finalidade, analisar a atividade de armazenamento de materiais no centro de distribuição da empresa Bemol, sendo uma atividade de nível crítico na logística por se tratar da guarda temporária e preservação de um bem físico até o momento de sua requisição, tal atividade pode influenciar diretamente nos custos logísticos de uma organização, impactando diretamente no controle do estoque, consequentemente no nível de serviço ao cliente, para tanto a automação na armazenagem visa solucionar várias questões como essa proporcionando melhor desenvolvimento da atividade, assim como também diversas aplicabilidades que torne o processo de armazenagem mais confiável. Palavras-chaves: Armazenagem, Automação, Tampos INTRODUÇÃO Diariamente no CD da empresa são armazenados diversos materiais, devidamente organizados e padronizados, classificados e registrado no sistema, facilitando a identificação a localização e o controle, contudo foi constatado que os tampos volumes que compõem conjuntos de mesas, copas e salas de jantares, são armazenados sem identificação no sistema, ocasionando perda de tempo para localizá-los, o que pode levar ao desnível do estoque desse material. Di ante da problemática no armazenamento de tampos, de que maneira implementar um controle mais eficaz na armazenagem desses tampos, e manter a acurácia do estoque, no centro de distribuição da empresa Bemol? O objetivo geral desse trabalho trata-se de realizar um controle mais eficiente e eficaz no processo de armazenagem desses tampos, buscando a automação e controle do estoque. Os objetivos específicos correspondem em, implementar a automação no processo de armazenamento de tampos, reduzir o tempo de localização desses materiais, classificar identificar, cadastrar, e codificar esses materiais, afim de manter à acuracidade dos níveis de estoque. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA A empresa Bemol foi fundada em 13 de agosto de 1942, pelos irmãos Samuel, Israel e Saul Benchimol como uma firma de representações comerciais. Nos primeiros anos de sua história comercializava medicamentos e, posteriormente, cereais, cimento e eletrodomésticos, ramo em que atua no presente. A empresa emprega hoje cerca de 2.200 colaboradores e possui 21 lojas (16 em Manaus-AM, 1 em Itacoatiara-AM, 1 em Manacapuru-AM e Rio Branco-AC, 2 em Porto Velho-RO, além de 3 Centros de Distribuição: um em Manaus-AM, um em Porto Velho-RO e outro em Rio Branco-AC. A Bemol possui uma infraestrutura moderna com processos eficazes e produtivos contando com um centro de distribuição em Manaus com cerca de 30.000M², utilizar sistemas modernos como o SAP, WMS, MRP, para gerenciar seus processos logísticos, sua estrutura operacional contar com 20 paleteiras, 58 caminhões, 15 empilhadeiras retrátil e uma a gás, 7 Pick up doblô, e pouco mais de 20 matrins. 25 coletoras de dados para separação e armazenamento de matérias. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 1 ARMAZENAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE 1.2 ENDEREÇAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS O fácil acesso aos materiais deve ser o primeiro objetivo da armazenagem uma vez que ela agregar valor de tempo aos produtos ali estocados, ou seja, estes devem ser encontrados o mais rápido possível quando requisitado, implicando um sistema planejado de localização de estoque. (VIERA, 2009, P. 233) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2 AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS 2.4 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARMAZÉM- WMS O WMS pode ser definido como a implantação de técnicas avançadas e tecnologia para otimizar toda as funções de um armazém, almoxarifado ou centro de distribuição, ou seja, e a integração do software com hardware de forma a otimizar espaços equipamentos, controle de inventários e recursos de mão de obra e equipamentos. E a máxima automação do processo de armazenagem ele inclui o computador que o centro do processamento, os dispositivos periféricos, terminais remotos e recursos de códigos de barra, coletores de dados radiofrequência, para dar maior produtividade a operação e aos recursos humanos. (VIERA, 2009, p. 102) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 3 CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS “A classificação é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. ” (VIANA, 2006, p. 51) METODOLOGIA A metodologia usada para o desenvolvimento deste trabalho foi pesquisa de campo, realizada no centro de distribuição da empresa Bemol, onde foi feito o acompanhamento do processo operacional, por meio da verificação in loco (no lugar). Foi realizado acompanhamento junto a alguns colaboradores, acerca dos processos operacionais para levantamento de supostos problemas inerente ao processo de armazenagem e separação de matérias para abastecimento das lojas. Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura resposta, ou, de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. (LAKATOS; MARCONI 2006, p.83) A pesquisa bibliográfica e um dos elementos importantes na fundamentação desse trabalho, onde foi feito o levantamento através de pesquisa em livros e artigos científicos na internet, sobre os diversos temas aplicados nesse trabalho, que tem como objetivo fundamenta por meio do conhecimento obtido na literatura escrita estudada para embasar este trabalho. A pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, em livros, revistas, jornais, boletins, monografias teses dissertações, com objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o mesmo. (LAKATOS; MARCONI, 2006, p. 71) PROPOSTA DE SOLUÇÃO Para solução do problema de armazenagem de tampos no centro de distribuição da empresa, primeiramente deve-se entender como funcionar a armazenagem desses tampos. Tampo de vidro Tampo de granito Fonte: CD Bemol Fonte: CD Bemol 01 a 10 ARMAZENAGEM 2,0 Endereçamento 3,0 Organização na área de armazenagem 3,0 Materiais avariados 0,0 Instalações de armazenagem 4,0 Armazenamento de materiais 1,0 Equipamentos de armazenagem 2,0 Sistema de armazenagem 4,0 Etiqueta de instalações 1,0 Software de gerenciamento de armazenagem 8,00 Armazenagem de tampos 4,5 Localização de materiais Fonte: Pesquisador 2016 Tabela 01- Planilha de avaliação Fonte: adaptada autor Marshall 2016 Tabela 2 – Plano de ação 5W2H Causa do problema Oque será feito? Quem será o responsável? Onde será feito? Quando deve ser feito? Por quê deve ser feito? Como deve ser feito? Quanto custa? Processo manual de armazenagem de tampos Sem identificação no sistema Automação do processo de armazenagem de tampos Empresa Lit. Solutions Centro de distribuição da empresa Bemol Prazo de 15 dias 01/12/2016 Até 15/15/2016 Para controle do estoque, e redução do tempo de localização desse material Em etapas Cadastro e codificação dos tampos, Associação do material/ Identificação do item, implementa os parâmetros de automatização R$12.000,00 grandes benefícios que trará a implementação da proposta, foi elaborado um gráfico que mede o tempo que se leva para localizare separar esse material no método manual sem o uso da automação do processo e com a automação implementada. Fonte: Pesquisador 2016 Gráfico 1 - Tempo de separação e localização de tampos tempo de separação manual 00:20 1 1.38888888888889E-2 tempo de separação automatizado 00:02 1 1.38888888888889E-3 PLANEJAMENTO DA PROPOSTA ESTIVIDADES RESPONSÁVEIS PRAZO CUSTO Cadastro, codificação Compras/departamento de cadastro 5 dias Sem ônus R$ 1.500,00 Imputação dos dados associação e identificação do material Lit solutions 1 dia R$ 2.000,00 Definição do parâmetro de automatização Lit solutions 5 dias R$ 6.000,00 Apresentação do novo procedimento Lit solutions 1dia R$ 2.000,00 Treinamento do novo procedimento Equipe de expedição 2 dias Sem ônus R$ 1.000,00 Implementação do novo processo de armazenagem de tampos Lit solutions 1 dia R$ 2.000,00 Fonte: Pesquisador 2016 PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Fonte: Pesquisador 2016 g CONSIDERAÇÕES FINAIS O desenvolvimento deste trabalho contribuiu para o crescimento intelectual do acadêmico, por meio deste foi possível compreender de maneira mais aprofundada a importância de se gerencia estrategicamente atividades de alta criticidade da logística como armazenagem e estoque, da importância de se implementar processos automatizados que permitam operacionalizar níveis de serviço mais eficiente na cadeia logística que auxiliem em tomada de decisão, provendo de maneira mais eficaz os recursos disponíveis. Para sociedade este trabalho tem como finalidade servi de referência a fim de contribuir com o entendimento e esclarecimento do tema estudado com base nos mais diversos autores fundamentados neste presente trabalho. g REFERÊNCIAS ABREU, Aline França de; ABREU, Pedro felipe de. Tecnologia de informação aplicada à cadeia de suprimentos. Curitiba: Iesde, 2011 ACCIOLY, Felipe; AYRES, Antonio de Pádua Salmeron; SUCUPIRA, Cezar. Gestão de estoque. Rio de Janeiro: Fgv, 2008. BULLER, Luz Selene. Logística empresarial. Curitiba: Iesde, 2012. CASTIGLIONI, Jose Antonio de Mattos; PIGOZZO, Linomar. Transporte e Distribuição. São Paulo: Erica, 2014. FENILI, Renato Ribeiro. Gestão de Materiais. Brasília: Enap, 2015 FERNANDES, Kleber dos Santos. Logística fundamentos e processos. Curitiba: Iesde, 2012. LACERDA, Leonardo. Automação na armazenagem: desenvolvendo e implementando projetos de sucesso. 2000. Disponível em: <http://www.ilos.com.br/web/tag/automacao-armazenagem/>. Acesso em: 20 set. 2016. MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. “Não confunda derrotas com fracassos nem vitorias com sucesso, na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitorias, a diferença é que enquanto só campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam na vitória” Roberto Shinyashiki PAPEL DA LOGÍSTICA COMO MELHORIA NO SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS DA EMPRESA ORANGE CARGO ORIENTANDO: BRYAN KENNEDY CERDEIRA FERNANDES JOCIVAL DA SILVA BEZERRA ORIENTADORA: WANILCE DO SOCORRO PIMENTEL DO CARMO RESUMO No mercado atual as empresas tendem a torna-se cada vez mais competitivas impulsionando a buscar novas alternativas que lhes proporcione e garanta a sobrevivência quanta a concorrência. O presente trabalho foi desenvolvido mediante a um estudo de caso na empresa ORANGE CARGO, prestadora de serviços da organização GOLLOG, a proposta está voltada para melhoria no processo de armazenagem com foco no endereçamento. O objetivo geral é mostrar como uma boa logística pode melhorar os procedimentos e como especifico propor novos mecanismos de planejamento, uso de ferramentas de qualidade e implantação de modelo de endereçamento. Palavras-chaves: Armazenagem, processo, endereçamento. INTRODUÇÃO Capítulos: O trabalho está dividido em três capítulos: o primeiro abordará a Gestão da Armazenagem e suas funções, o segundo será sobre ferramentas de estratégia e sua importância e o terceiro abordará o Endereçamento para Localização e Controle. Metodologia: A metodologia desse trabalho tem como embasamento conceitos e relatos advindos de um estudo de caso realizado na empresa, no qual buscou analisar todos esses processos de transação dentro da empresa. Proposta de solução: A proposta esta voltada para o layout juntamente com a nova redistribuição de materiais no estoque e o sistema de endereçamento, esses três pontos também impulsionam em medidas no seu planejamento e na capacitação do seu pessoal. Quanto o método de localização proposto, está voltado para a combinação do modelo fixo e aleatório, visto que a empresa trabalha com o número amplo de clientes muitos deles sendo fixo e outros apenas por período sazonal. 80 INTRODUÇÃO Planejamento da proposta: O planejamento está voltado para o diagnóstico feito durante o período de análise na empresa, cujo problema se alenca ao sistema de armazenamento. Todas essas medidas tem a finalidade de implantar dentro da organização medidas que visem melhoria no processo de endereçamento, com mais eficiência e efetividade. Considerações Finais: O trabalho teve grande importância pela temática discutida e aplicada dentro da organização, pois teve como foco apresentar fatos relevantes ao problema como forma de melhoria e também como medida preventiva das realidades diversas imposta pelo mercado, buscando soluções através do conhecimento técnico que podem ser apresentadas como inovações e revoluções no modo de gestão da empresa. 81 GESTÃO DE ARMAZENAGEM E ESTOQUE Serviços de armazenagem: é uma atividade de fundamental importância dentro da logística de uma empresa, pois é através dela que a estocagem passa a ter um ordenamento e uma melhor distribuição tanto dos seus produtos acabados como dos seus insumos, que agregam-se com a finalidade de manter um ambiente mais adequado e de maneira organizada. Hoffmann(2011): Segundo Hoffmann (2011) devido a grandes impactos causados pela globalização que afetam as empresas no que diz respeito à forma de gestão e do sistema produtivo indo das compras de insumos até a distribuição e entrega do produto ou serviço final, sofrem com as devidas mudanças. PROCESSO DE ARMAZENAGEM Sistema de armazenamento: O sistema de armazenamento dentro de uma empresa sofre suas adequações de acordo com o dinamismo do mercado devido a crescente exigência dos clientes por altos padrões de qualidade. Esses fatores entretanto, devem sempre ser analisados para que as empresas possam ter um melhor desempenho frente ao mercado. Processo de armazenagem: O processo de armazenagem por outro lado, apresenta-se como peça fundamental, pois é através dele que os materiais são mantidos nos estoques das empresas e seguem todo o planejamento de tempo, quantidade, espaço e rotatividade. FUNÇOES DA ARMAZENAGEM Funções de armazenagem: As funções da armazenagem se definem como parte que estar agregada ao sistema logístico, pois adotar um sistema de armazenagem racional de matérias-primas e insumos. Nesse processo, são gerados estoques de produtos que são distribuídos gerando a necessidade de armazenagem de produto acabado. Siqueira e Teixeira(2010): De acordo com Siqueira e Teixeira (2010) o setor onde são armazenadas suas matérias-primas, produtos acabados, ou seja, o estoque é considerado como um local de grande importância, pois é lá que boa parte do patrimônio da empresa se encontra, sendo assim deve ser um ambiente organizado, bem administrado, planejado para que assim possa ter bons resultados frente à baixa de custo. LOGÍSTICA COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA Gerenciamento estratégico: Quando falamos em gerenciamento estratégico, é preciso ter claro em que consiste o ambiente estratégico das empresas e como a logística se insere neste contexto. Branco(2010): Conforme BRANCO (2010) define a logística como parte do gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Sendo lá planejado,implantado e controlado o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. CAPITAL HUMANO Segundo Capítulo O capital humano não fica somente com a competência de cada indivíduo, e sim com sua motivação que agrega no desenvolvimento da organização, então como uma de suas indispensáveis definições MECANISMO E MODELO DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA Bowesox (2001): Segundo afirma Bowesox (2001) a logística é um mecanismo feito pelas empresas por meio da valorização e a preocupação com a satisfação dos clientes, entretanto elas colocam em prática estratégias que fidelizem seus clientes e os aproximem pelo menor preço. SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO Endereçamento: Um bom endereçamento é aquele que qualquer pessoa que entre no estoque consiga localizar o item, pois ajuda na localização, contribui para um bom controle do estoque e na entrada e a saída do mesmo. O endereço logístico dentro de um estoque pode ser entendido da mesma forma que identificamos as residências ou moradias, através de ruas, números de casas e ou edifícios, andares e números de apartamentos, sempre facilitando o bom contato e a melhor forma de trabalho. Dias(2009): Segundo Dias (2009), os armazéns devem manter suas estantes identificadas por letras, números ou símbolos cuja sequencia deverá ser da esquerda para a direita em relação à entrada principal, possibilitando o controle e uma melhor visão do processo. METODOLOGIA Metodologia: A metodologia utilizada para o andamento deste trabalho foi desenvolvida por meio de estudo de caso realizado na empresa ORANGE CARGO que atua junto ao setor aéreo como prestadora de serviço a GOLLOG, lá foram observado todos os aspectos referente aos procedimentos logísticos no armazém e sua interação com todo o processo produtivo. Trabalho: O trabalho está voltado para uma pesquisa de métodos qualitativos, onde busca a averiguação entre pessoas e os cenários que elas atuam, esse modelo de trabalho tem uma visão mais ampla do ambiente organizacional. PROPOSTA DE SOLUÇÃO Figura 1 Foto do Armazém da Orange Cargo Fonte: Orange Cargo PROPOSTA DE SOLUÇÃO Figura 2: Diagrama de Ishikawa (Causas e Efeitos) Espinha de Peixe Fonte: Robson Seleme ( 2012 ) PROPOSTA DE SOLUÇÃO CAUSA O QUE QUEM QUANDO ONDE POR QUE COMO QUANTO Treinamento Treinamento no procedimento de armazenagem Setor Administrativo e operacional Após finalizado o novo planejamento ORANGE LTDA Para melhor entender o processo Através de curso de qualificação R$ 2.500,0 Estrutura Desenhar ruas Gerência 3 Dias Após aprovação planejamento Armazem Melhorar o endereçamento Através de marcações como linhas e numerações no piso do galpão R$ 650,0 Erro na Armazenagem Endereço e Localização Liderança 5 Dias Após revisão do planejamento Armazem Melhorar o armazenamento e controle Alocando as mercadorias obedecendo sua classificação R$ 5.000,0 Endereçamento Implementação de um módulo no sistema LMS TI Após implementação do módulo no sistema 1 dia de treinamento para os colaboradores Armazem Melhorar o processo de localização Levando conhecimento a todos os setores da empresa sobre endereçamento das mercadorias R$ 35.000,00 5W2H Fonte: Adaptação Robson Seleme ( 2012 ) PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Figura 4: Desenho da nova estrutura Fonte: Autoria própria: Fonte: Autoria própria Figura 3: Desenho da nova estrutura PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Planejamento: O planejamento está voltado para o diagnóstico feito durante o período de análise na empresa, cujo problema se Alenca ao sistema de armazenamento. Todas essas medidas tem a finalidade de implantar dentro da organização medidas que visem melhoria no processo produtivo, com mais eficiência e efetividade. Medidas sugeridas: As medidas a serem sugeridas foram desenvolvidas pela visão sistemática do processo da empresa que nos levou a proposta de solução, cuja a finalidade está em adequar as atividades que executam ao propósito de uma boa logística. CONSIDERAÇÕES FINAIS O presente artigo buscou atingir o objetivo proposto pela pesquisa em analisar o sistema de armazenagem dentro da empresa Orange cargo, do seu funcionamento, manuseio e organização. Por meio deste, conseguimos ter uma visão técnica de como funciona um processo dentro de uma empresa, quanto as suas atividades desenvolvidas, de forma a propor por meio do diagnóstico melhoria no seu planejamento e controle de suas mercadoria no seu estoque. REFERÊNCIAS BALLOU, Ronald. Logística Empresarial: Transporte administração de matérias e distribuição física, São Paulo: Atlas, 2012. GUARNIERI, Patrícia. WMS – Warehouse Management System: adaptação proposta para o gerenciamento da logística reversa. 2006. 14 f. Tese (Doutorado) - Curso de Gestão Empresarial, Cefet, Paraná, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n1/a11v16n1.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2013. NOVAES, A. G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Rio de Janeiro, Editora Campus. 2007. . Fim "A vitória é reservada para aqueles que estão dispostos a pagar seu preço." Sun Tz. (Samurai) TEMA: PROPOSTA DE MELHORIA NO LAYOUT DO DEPARTAMENTO ESTOQUE NA EMPRESA R N O LOURENÇO MINIMERCADOS. ORIENTANDO: Helder Amâncio Jessica Salgado Jerssica Rodrigues ORIENTADORA: Prof.ª Wanilce do Socorro Pimentel do Carmo RESUMO A grande maioria das médias e pequenas empresas, tem dificuldade em seu controle de estoques, ao longo deste trabalho descrevemos os conceitos básicos para um bom controle de estoque com ênfase no layout, mostrando técnicas de armazenagem. O estudo de campo foi desenvolvido na empresa alvo, R N O LOURENÇO MINIMERCADOS, por se tratar de uma empresa pequena e trabalha distribuição de cestas, foi escolhida como objetivo deste estudo. Palavras-Chave: Armazenagem, Estoque, Layout. Logística responsável por integrar as informações para execução das atividades Armazenagem como diferencial competitivo dentro da organização Analisar e identificar as causas que impactam o processo Propor um método prático dentro do departamento estoque simplificando as atividades. Justificando-se por meio da reorganização física espacial do setor Fundamentação Teórica: Administração de Materiais Layout Visando a Otimização Gestão da Qualidade INTRODUÇÃO 99 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA Fundada em 26 de outubro de 2010, a empresa R N O Lourenço Minimercados localizada na rua Jequié n 25 – Lírio do Vale II conta com uma área de 90 m², distribuídos em expedição, administração e um armazém. A empresa atua no seguimento alimentício e produtos de limpezas, possuem oito funcionários, distribuídos pelos setores da empresa, seus clientes são vendedores diretos que compras suas cestas básicas para revenda e algumas empresas. Fundamentação Teórica Layout Visando a Otimização: De que maneira se utilizar os espaços A importância da qualificação A escolha do layout ideal Administração de Materiais: Ligação com a logística Processos Interligados Estoque para itens de varejo Gestão da Qualidade: Para que serve as ferramentas Diagrama de Ishikawa 5W2H METODOLOGIA Este trabalho foi desenvolvidoa partir de um estudo de campo (na empresa R N O LOURENÇO), e de pesquisa bibliográfica referente ao tema levantado. Para Marconi & Lakatos (2010, p. 26), “as fontes para a escolha do assunto podem originar-se da experiência profissional ou pessoal, de estudos e leituras, da observação da descoberta de discrepância entre trabalhos”. Segundo Fachin (2006), É frequentemente empregada em investigações que procuram avaliar a eficácia de um conjunto de processos para auxiliar a sociedade; e buscar controlar a influência de obstáculos no meio social, os quais poderiam interferir na relação entre as variáveis independentes e as dependentes. PROPOSTA DE SOLUÇÃO A aplicação dessa solução foi por meio de estudos científicos e de campo os quais apontaram as necessidades da empresa, em ter um estoque organizado e um layout eficiente. O estoque em questão não possui endereçamento, e o armazenamento dos insumos e produtos acabados necessitam de adequações. 5.1 CAUSAS NÃO EVIDENCIDAS GERAM TRANSTORNOS NA EMPRESA Figura 01: Estoque sem endereçamento Figura 02: Falta de identificação/ produto acabado e insumos misturados Fonte: Estoque R N O LORENÇO(2016) Fonte: Estoque R N O LORENÇO (2016) Fonte: Adaptação do Autor Carpinetti (2014) 5.2 FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA LEVANTAMENTO DAS CAUSAS -> Falta de organização -> Pouco espaço -> Controle de saída de material. -> Produtos acabados são armazenados junto dos insumos. AMBIENTE MÃO DE OBRA Estoque Desorganizado MÉTODO MÁQUINA MEDIDA MATERIAL >Colaboradores desconhecem qual a importância em se ter um layout bem definido. > Falta de conhecimento da área >Domínio no conhecimento do setor de estoque Gestor possui baixo conhecimento sobre armazenagem MATERIAL 5.3 MEIOS VISANDO A OTIMIZAÇÃO ESPACIAL DO ESTOQUE O objetivo será a instalação de corredores com um mix de porta-paletes e gôndolas, visando à otimização da área em que estará sendo aplicada. Corredores verificou-se a possibilidade de instalar três corredores com espaços apropriados entre as prateleiras, para evitar que as peças caiam, evitando a perda de materiais, também para que os funcionários possam transitar facilmente. Prateleiras serão identificadas por letras, cuja sequencia deve ser iniciada em A no sentido de baixo para cima da estante e o escaninho por números no sentido do corredor principal para a parede lateral. Figura 04 (Layout proposto) RUA1 A RUA 2 B C RUA 3 RUA 4 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2016) 5.3 MEIOS VISANDO A OTIMIZAÇÃO ESPACIAL DO ESTOQUE Figura 05 (Método FIFO) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2016) 5.4 SISTEMA DE ESTOGEM UTILIZADA Fonte: Adaptação do Autor Carpinetti (2014 5.5 O QUE DEVERÁ SER FEITO PARA SOLUCIONAR AS CAUSAS Causas O quê será feito Como será feito (Ação) Responsável (Quem) Quando será feito Quanto (R$) -> Controle de saída de material Acompanhamento do FIFO Treinamentos Consultoria Sinergia 03/10/2016 R$ 350,00 -> Produtos acabados são armazenados junto dos insumos Definir local de armazenagem Separando insumos de produtos acabados Consultoria Sinergia 03/10/2016 R$ 350,00 -> Falta de organização Criação de ruas com no máximo 3 prateleiras Através de instalação por empresa contratadas CARBOQUÍMIICA DA AMAZÔNIA 01 Á 30/09/2016 R$ 3.000,00 -> Pouco espaço Implantação do mix de prateleira e gôndolas Através de instalação por empresa contratadas CARBOQUÍMIICA DA AMAZÔNIA 01 Á 30/10/2016 R$ 3.000,00 >Colaboradores desconhecem qual a importância em se ter um layout bem definido Treinamento sobre planejamento e controle de estoque. Treinamento SEBRAE 28 e 29/10/2016 R$ 160,00 > Falta de conhecimento da área Treinamento de Almoxarifado, planejamento e controle Treinamento SEBRAE 26 e 27/10/2016 R$ 160,00 >Domínio no conhecimento do setor de estoque Gestor possui baixo conhecimento sobre armazenagem Aprimorar o conhecimento do Gestor sobre a armazenagem. Através de cursos e treinamentos SEBRAE 11 e 12/10/2016 R$ 160,00 Total 67 Dias R$ 7.180,00 109 PLANEJAMENTO DA PROPOSTA O objetivo deste trabalho é aprimorar o layout do departamento de estoque da empresa R N O LOURENÇO por meio da logística visando facilitar a localização dos produtos, otimização dos espaços e reduzir o tempo na preparação das cestas e separar os insumos do produto acabado. Para agilizar este processo, a empresa precisa organizar espaços específicos, facilitando os carregamentos da empresa para o consumidor. A disponibilização do espaço é insuficiente para movimentação dos colaboradores, evitando perda de tempo. Na organização do depósito (mostrado na Figuras 05 e 06), a separação é feita por tipo de produto, para agilizar a saída dos produtos, e é feita por meio do PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair), chamado também de FIFO (first in, first out). Isto se dá devido à data de vencimento dos produtos, identificada por uma placa a frente do lote. Figura7 método FIFO (identificação por cores) Fonte: Estoque R N O LOURENÇO (2016) Figura 8 método FIFO (identificação por cores) Fonte: Estoque R N O LOURENÇO (2016) PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Será aplicado um mix de porta paletes e gôndolas (figuras 09 e 10) Figura 9 (mix de porta paletes e gôndolas) Figura 10 (mix de porta paletes e gôndolas) Fonte: Estoque R N O LOURENÇO (2016) Fonte: Estoque R N O LOURENÇO (2016) PLANEJAMENTO DA PROPOSTA 112 Figura 11 (aplicação de rua) Figura 12 (aplicação de rua) Fonte: Estoque R N O LOURENÇO (2016) Fonte: Estoque R N O LOURENÇO (2016) PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Inserção de ruas (figuras 09 e 10). CONSIDERAÇÕES FINAIS De que maneira a reparação do layout poderá contribuir para o crescimento da empresa e tornar eficiente o serviço prestado? A importância da otimização do espaço; Benefícios que seriam alcançados por meio de um layout desenvolvido; Embasamento teórico e conhecimentos técnicos foi implantado um modelo de estoque baseado no perfil da empresa REFERÊNCIAS FRANCISCHINE&GURGEL, Paulino G. & Floriano do Amaral, Administração de materiais e do patrimônio – São Paulo: Cengage Learning, 2010. LAKATOS, E. Maria; MARCONI, M, de Andrade, Fundamentos de Metodologia Cientifica: Técnicas de Pesquisa- 7. Ed. – São Paulo: Atlas, 2010. MACHADO, José Fernando, Método Estatístico- 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. MARQUES, Wagner Luis, Administração de Logística- 2 Ed..- Paraná: Vera Cruz, 2013. PALADINE, Edson Pacheco, AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE- 2 Ed- São Paulo: Atlas, 2011. POLACINSKI et al. Implantação dos 5Ss e proposição de um SGQ para uma indústria de erva-mate. SANTOS, Luiz Fernando Barcerllos dos, Evolução do pensamento administrativo-Curitiba:InterSaberes,2013. SEBRAE, Serviços de Apoio a Micros e Pequenas Empresas, Programa Gestão da Qualidade- Brasília: Sebrae, 2005. VIANA, João José, Administração de materiais- Ed compacta 5º Ed- São Paulo: Atlas, 2010. FRANCISCHINE&GURGEL, Paulino G. & Floriano do Amaral, Administração de materiais e do patrimônio – São Paulo: Cengage Learning, 2010. LAKATOS, E. Maria; MARCONI, M, de Andrade, Fundamentos de Metodologia REFERÊNCIAS BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos- Logística empresarial – 5º Ed- São Paulo: Bookman, 2006. BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda, Gestão de qualidade, produção e operações- 2 Ed – São Paulo: Atlas, 2012. CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro, Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas-3. Ed. São Paulo: Atlas, 2012. CHRISTOPHER, Martin Mathias Holweg, Suply Chain 2.0– Vol 41 – Cambridge, 2011. DIAS, Marco Aurélio P, Administração de materiais- Ed compacta 5º Ed- São Paulo: Atlas, 2010. FACHIN, Odilia, Fundamentos de Metodologia- 5. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2006. FILHO, Geraldo Vieira, Gestão da Qualidade Total: uma abordagem prática-5. Ed. Campinas: Alinea, 2014. “Ninguém vai para o porto seguro da glória, sem passarpelo canal estreito do arrependimento”. Willian Dyer. Julio Cezar Rodrigues da Silva Filho Lucas Menezes da Silva ORIENTADORA: Prof.ª Wanilce do Socorro Pimentel do Carmo Proposta de melhoria no processo produtivo da empresa Sabores de Tradição: Implantação de equipamentos de panificação, confeitaria e embalagem. RESUMO Este estudo busca expor os conhecimentos obtidos ao decorrer do curso, cujo assunto abordado é resultado de uma pesquisa de campo executada em uma empresa do CIDE por meio do método quantitativo, baseado em observações feitas em cada etapa do processo produtivo e diagnósticos de entrevistas, abordando a problemática: Como adquirir equipamentos adequados para produção mais eficiente em uma confeitaria? INTRODUÇÃO Esta pesquisa partiu de um estudo de campo na empresa Sabores de tradição . Buscar alternativas para modernizar o processo de produção; É imprescindível que sejam feitos controles rigorosos no processo para que haja uma constante no padrão de qualidade dos produtos. Foram utilizadas ferramentas da qualidade como o Diagrama de Ishikawa e o 5W2H para encontrar os problemas e planejar as melhorias. 120 Através de um questionário de auto avaliação organizacional foi possível obter informações com a finalidade de melhoria do ambiente interno organizacional. Gráfico de Avaliação Organizacional Ponto Forte Gestão Rh Máquinas Marketing Materiais Meio Ambiente Meio Físico Comunicação Procedimentos Financeiro 3 4 2 4 3 3 3 5 4 4 Ponto a Melhorar Gestão Rh Máquinas Marketing Materiais Meio Ambiente Meio Físico Comunicação Procedimentos Financeiro 1 1 3 1 2 2 2 0 1 1 Ponto Fraco Gestão Rh Máquinas Marketing Materiais Meio Ambiente Meio Físico Comunicação Procedimentos Financeiro 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 OBJETIVOS DO PROJETO Descrever o processo produtivo da empresa, identificar os problemas enfrentados pela produção e sugerir melhorias para o processo. Sugerir a implementação de equipamentos que elevassem a produção dos produtos, assim como para embalagem de modo a conseguir um equilíbrio na atividade, reduzindo tempo, custo e maiores taxas de lucro. Com a crise de 2008 o Sr. Jorge Carlos Seco Neves cruzou o oceano. Aportou em Manaus, cidade de sua mulher. Em Coimbra, sua cidade natal, Jorge dava aulas de panificação e confeitaria e participava de diversas competições onde ganhou vários prêmios e reconhecimento na culinária portuguesa. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA Atualmente a Sabores De Tradição conta com 6 funcionários, e se encontra em uma incubadora no Centro de Desenvolvimento Empresarial (CIDE), na cidade de Manaus. Na Av. Rodrigo Otávio n.1910 – Bloco ll Crespo. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 1 LOGÍSTICA Desde a antiguidade os militares já usavam a logística para planejar guerras. 1.1 A LOGÍSTICA BRASILEIRA Para Fleury (2012), a logística no Brasil passou por muitas mudanças. 1.2 DIMENSÕES LOGÍSTICAS Segundo Penof (2013), o atual modelo de logística global é formado por três dimensões que servem para otimizar e gerenciar o processo e o fluxo de materiais: funcional, setorial e geográfica. 2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS Para Suzano (2013), a produção depende de uma ação conjunta de três fatores: capital, natureza e trabalho. 2.1 CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS Chiavenato (2014) cita sua classificação em cinco tipos diferentes: Matérias-primas, Materiais em processamento, Materiais semiacabados, Materiais acabados ou componentes, Produtos acabados. Fonte: Adaptação: autores da pesquisa, 2016. 3 PANIFICAÇÃO Suas (2012) cita que ao longo da história, o homem tem buscando alimentos cada vez mais saudáveis. O período Neolítico foi de mudanças na sociedade nômade que dependiam da caça e da coleta. 3.1 ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS Para Sebess (2014) todos os alimentos necessitam ser mantidos livres de quaisquer modificações, contaminações ou sujeiras para que estejam hábeis para o consumo. Fonte: Doremus, 2016. METODOLOGIA Com finalidade de alcançar os objetivos propostos, foi utilizada a opção por uma pesquisa de campo, onde foram realizadas algumas observações no setor de produção da empresa Sabores de tradição, localizada no Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (CIDE). Coleta de dados; Entrevista estruturada; Observações não estruturadas. A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa, baseada nas observações feitas nas rotinas de trabalho em cada etapa do processo produtivo. Diagnóstico das entrevistas; Utilização das ferramentas da qualidade: Diagrama de Ishikawa, 5W2H. Fonte: Sabores de Tradição, 2016. Com a forma de uma espinha de peixe, o Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta gráfica que permite o gerenciamento e o controle da qualidade em diversos processos. Fonte: Adaptação: autores da pesquisa, 2016. Máquina Medida Massas; Embalagem Metas; Cobrança Método Tempo de execução Mão de Obra Falta de treinamento Falta de equipamentos adequados ao processo A ferramenta 5W2H nada mais é que um planejamento, um plano de Ação. Para fazer a planilha 5W2H é necessário ter em mente as causas do problema e realizar cada etapa de maneira cuidadosa sempre de forma correta. PROPOSTA DE SOLUÇÃO Com o auxílio de significativas ferramentas para análises que possibilitassem definir medidas para a solução dos problemas, foi permitido traçar as etapas para alcançar os resultados. Falta de máquinas adequadas para a otimização no processo produtivo; Processo limitado; Também foi possível constatar que ao fim de todo o processo de fabricação dos alimentos, a empresa não dispõe de um equipamento adequado para o processo de embalagem dos produtos. Fonte: Sabores de Tradição, 2016. PLANEJAMENTO Com base em estudos realizados para detectar as possíveis modernizações no processo produtivo da empresa Sabores de Tradição com a implantação de equipamentos de panificação e embalagem para um aumento significativo na produção de seus bens, foi definido um plano de ação com base na ferramenta 5W2H para estabelecer metas e prazos para uma possível solução do problema. Identificar fases; iniciar pesquisa. Gestor funcionário Produção 35 dias R$ 43,00 Analisar o processo de obtenção das maquinas e efetuar a compra. Gestor Administração; Financeiro 90 dias R$ 190.000,00 Implementação dos equipamentos Técnicos e especialistas Produção 7 dias R$ 550,00 Treinamento dos funcionários e monitoramento da qualidade no processo produtivo Empresa terceirizada Gestor Produção ; Administração 3 dias R$ 500,00 135 dias R$ 191.093,00 Fonte: Adaptação: autores da pesquisa, 2016. TABELA 1 - Plano de Ação 5W2H Quadro 1 – índice de produtividade mensal da empresa Quadro 2 – índice de produtividade após a obtenção da máquina Fonte: Adaptação: autores da pesquisa, 2016. Fonte: Adaptação: autores da pesquisa, 2016. CONSIDERAÇÕES FINAIS A questão da baixa produtividade da empresa pode ser resolvida através das melhorias planejadas e do bom treinamento de seus colaboradores, medindo seus desempenhos e motivando-os para que sua eficiência mantenha um nível de qualidade. REFERÊNCIAS FLEURY, Paulo Fernando; Logística empresarial: a perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Atlas: 2012 PENOF, David Garcia; Gestão da Produção e Logística. São Paulo: Saraiva: 2013 SUZANO, Márcio Alves; Administração da Produção e Operações com Ênfase em Logística. São Paulo: Interciência: 2013 CHIAVENATO, Idalberto; Gestão da Produção. São Paulo: Manole: 2014 SUAS, Michel; Panificação e Viennoiserie. Rio de Janeiro: Cengage: 2012 SEBESS, Mariana; Técnicas de Confeitaria Profissional. São Paulo: Senac: 2014 Obrigado! “Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.” (Jean Cocteau) O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MANAUS-AM PARA BOA VISTA-RR ORIENTANDO: Adriele Larrok da Silva ORIENTADORA: Prof.ª Wanilce Pimentel ESTUDO DE CASO EM UMA TRANSPORTADORA DE CARGAS RODOVIARIO DO AMAZONAS RESUMO O presentetrabalho, teve como objetivo estudar a redução de tempo das viagens rodoviárias de cargas entre Manaus-AM e Boa Vista-RR, em uma empresa de transportes rodoviário de cargas do Amazonas. Utilizou-se técnicas de pesquisa em livros, sites e questionários aplicados ao responsável pela supervisão durante o estágio. Para o desenvolvimento foram traçados o objetivo geral e específicos. O geral é mostrar como a empresa pode reduzir o tempo de operação por meio do desenvolvimento de um planejamento estratégico; para isso foram realizadas entrevistas com questionários de perguntas objetivas para a obtenção de informações coerentes com a observação direta; os objetivos específicos foram elaborados de acordo com o objetivo geral sendo a análise e identificação das dificuldades de liberação física e fiscal e propor um planejamento estratégico com ênfase na redução do prazo de entregas de cargas rodoviário. Palavras-chave: Transporte, Planejamento Estratégico, Nível de Serviço 141 INTRODUÇÃO O tempo de viagem rodoviária de cargas entre Manaus X Boa Vista Como minimizar o tempo no transporte rodoviário de cargas Desenvolvimento de um planejamento estratégico com foco no processo interno Analisar e identificar as dificuldades de liberação física e fiscal interna Propor um planejamento estratégico com ênfase na redução do prazo de entregas de cargas via modal rodoviário Justificando-se por meio da alta competitividade do mercado econômico Fundamentação Teórica: Logística e Transporte Transporte Rodoviário de Cargas Lead Time CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA Fundada em 22 de maio de 1978 com matriz em Manaus-AM Possui filiais em 12 estados: Pará: Belém, Santarém, Marabá e, Itaituba Rondônia: Porto Velho e Ji-Paraná Boa Vista-RR Bento Gonçalves-RS Aparecida de Goiânia-GO Fortaleza-CE Belo Horizonte-MG Cuiabá-MT Itajaí-SC Rio Branco-AC Guarulhos-SP Campo Grande-MS Santana-AP Possui porto em Belém, Santarém, Santana e Manaus Frota: 156 caminhões-trator 109 veículos de coleta/entrega 1.713 Semirreboque, 46 empurradores 53 balsas graneleiras 40 balsas carreteiras FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA Logística e Transporte: Evolução da logística Evolução do transporte Relação entre logística e transporte Transporte Rodoviário de Cargas: Documentos para transporte Rodoviário de Cargas Fiscalização fiscal Fiscalização física dos veículos Lead Time: Diagrama de Ishikawa PDCA: Plan Do, Check e, Action METODOLOGIA Este trabalho foi desenvolvido como um estudo de caso usando a pesquisa descritiva, exploratória e a observação direta para coleta de dados; para criação planejamento da proposta de solução foram usadas as ferramentas da qualidade Diagrama de Ishikawa e PDCA O estudo de caso [...] É um tipo de pesquisa qualitativa e ou quantitativa, entendido como uma categoria de investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada (Prodanov; Freitas 2013, p. 60) PROPOSTA DE SOLUÇÃO Fonte: adaptado do autor Marshall Junior, Isnard PROPOSTA DE SOLUÇÃO Troca de informações entre os setores e manutenção periódica das frotas Rotinas contínuas e diárias de troca de informações Troca de e-mails, contato via fone, reuniões semanais indicadores de desempenho: lead time, faturamento e satisfação do cliente Fonte: Adaptado do autor Isnard Marshall Junior Check DO PLAN Act PROPOSTA DE SOLUÇÃO Fonte: Pesquisador, 2016 Comercial Tráfego Recebe a programação da coleta Seleciona o veículo e aciona a manutenção Manutenção Realiza o acompanhamento da viagem junto ao cliente Recebe o pedido de frota do cliente Programa a coleta e aciona o tráfego Expedição Tráfego Vistoria o veículo e faz os reparos necessários Libera o veículo para coleta e aciona o tráfego Realiza coleta Recebe a documentação e aciona a Expedição Comercial Recebe e emiti a os documentos de transportes rodoviário Realiza a liberação da frota para viagem e aciona o comercial ATRASO NAS VIAGENS RODOVIARIAS DE CARGAS ENTRE MAO > BVB CAUSAS AÇÃO CORRETIVA RESPONSAVEL DATA CUSTOS R$ Falha de comunicação Troca de e-mails, contato via fone e reuniões semanais Liderança de cada setor Diariamente (15 min.) R$ 1,25 Homem/hora Perda de informações Troca de informações constantes e diariamente Liderança de cada setor Diariamente (2X dia 10min) R$ 1,50 Homem/hora Treinamento Treinamento especifico para setor e dificuldade Setor de RH (Empresa terceirizada) 02 a 06 de Jan/2017 R$ 2.500,00 Vistoria Periódica Vistoria periódica de veículos de 3 em 3 meses Setor de inspeção de frota 4 dias de 3 em 3 meses R$ 233,33 Homem/dia Manutenção Periódicas Realizar manutenção dos veículos de acordo com a necessidade e vistoria realizada Setor de Manutenção 16 a 27 de Jan/2017 R$ 616,00 Homem /dia Fonte: Adaptado do autor Marshall Junior, Isnard Indisponibilidade de materiais Solicitação e aquisição de material Setores de manutenção e compras De acordo com o pedido de materiais Variação de acordo com os reparos PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Fonte: Adaptado do autor Marshall Junior, Isnard Fonte: Adaptado do autor Marshall Junior, Isnard ATRASO NAS VIAGENS RODOVIARIAS DE CARGAS ENTRE MAO > BVB CAUSA AÇÃO CORETIVA RESPONSAVEL DATA CUSTO R$ Falha de comunicação Troca de e-mails, contato via fone e reuniões diárias Liderança de cada setor Diariamente (15 min.) R$ 1,25 Homem/hora Perda de informações Troca de informações constantes e diariamente Liderança de cada setor Diariamente (2X dia 10min) R$ 1,50 Homem/hora Treinamento Treinamento especifico para setor e dificuldade Setor de RH (Empresa terceirizada) 02 a 06 de Jan/2017 R$ 2.500,00 Vistoria Periódica Vistoria periódica de veículos de 3 em 3 meses Setor de inspeção de frota 4 dias de 3 em 3 meses R$ 233,33 Homem/dia Manutenção Periódicas Realizar manutenção dos veículos de acordo com a necessidade Setor de Manutenção 16 a 27 de Jan/2017 R$ 616,00 Homem /dia Indisponibilidade de materiais Solicitação e aquisição de material Setores de manutenção e compras De acordo com o pedido de materiais Variação de acordo com os reparos PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Fonte: Pesquisador, 2016 Comercial Recebe o pedido > Trafego - Média de 2h Trafego Realiza coleta > Expedição - Média de 1 a 2 dias após solicitação de retirada Expedição Emissão de doc. > Vistoria - Média de 2h Expedição Libera frota para viagem/caso reprove aguarda retorno da MT-Média de 10min. Inspeção de frota e Manutenção Aprova / Reprova > manutenção - Média de 1 a 2 dias sem repasses de informações PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Tempo médio para viagem é de 36 Se necessário manutenção – comum nesses caso – são 60 horas Média de viagem é de 12 à 24 Horas A media total com o atual processo são 72 horas para mais ou menos, desde a saída do cliente até a cidade de Boa Vista-RR PLANEJAMENTO DA PROPOSTA Vistoria e realiza reparos - 2h Encaminha frota para MT - 1h Repasse do pedido de coleta instantâneo para o trafego Vistoria e libera, caso reprove retorna para MT - 15min. Liberapara viagem, ag. retorno da Mt - 10 min Comunica ao cliente início de viagem, previsão de chegada e follow-up Encaminha frota para coleta e realiza retirada de quando solicitada – 3 a 4h Emiti doc. e ag. vistoria por parte da MT Comercial Trafego Manutenção Trafego Expedição Inspeção de frota Expedição Comercial Viagem! PLANEJAMENTO DA PROPOSTA O tempo entre uma atividade e outra é bem menor que o apresentado anteriormente, a realização total do processo de liberação para viagem é de 7 horas após a solicitação retirada do cliente, uma redução de 65 até mesmo se houver reprovação – em grande parte por pneu furado, careca e/ou murcho – o tempo médio de viagem cai de 72 para 31 horas. CONSIDERAÇÕES FINAIS Este trabalho apresentou de maneira especifica um planejamento estratégico voltado para uma transportadora de cargas do amazonas, propondo um método mais simples e eficaz de trabalho capaz de aumentar a produtividade operacional, proporcionar maior agilidade na resolução de problemas internos, aumento do nível de serviço e, cumprimento do lead time podendo reduzir a NCC por parte da empresa; resultando no aumento do faturamento e o quadro de cliente em virtude da busca por cumprimento do prazo e qualidade de serviço REFERENCIAS ALVARENGA ROSA, RODRIGO DE. Gestão de Operações e Logística I. Santa Catarina: CAPES: UAB, 2011 CAIXETA-FILHO, José Vicente; SILVEIRA MARTINS, Ricardo (org.). Gestão logística do Transporte de cargas. São Paulo: Atlas, 2014 CAXITO, Fabiano. Logística: um enfoque prático. São Paulo: Saraiva, 2011 MARSHAL JUNIOR, ISNARD; ALVES CIERCO, AGILBERTO; VARANDA ROCHA, ALEXANDRE; BACELAR MOTA, EDMARSON; LEUSIN, SÉRGIO. Gestão da Qualidade. 7 Edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006 PAOLESCHI, BRUNO. Logística Industrial Integrada do Planejamento, Produção, Custo, e Qualidade à Satisfação do Cliente. 3 Edição São Paulo: Ética Ltda., 2011 Portal de Serviços SUFRAMA WSSINAL 2016. Disponível em: <www.portalsuframa.gov.br>. Acesso em: 03 set 2016 Portal Guia do TRC 2015. Disponível em: <www.guiadotrc.com.br> Acesso em: 25 agosto 2016 Portal Jus Brasil 2016. Disponível em: <www.jusbrasil.com.br> Acesso em: 03 set 2016 “Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível” Charles Chaplin METODOMEDIDA N.A. MAQUINAMATERIAL Navio operando abaixo da capacidade Total Navio operando em Over Time no Terminal CUSTO ALTO Falta de repasses de custo extras para o responsável Custos com armazenagem de containers Equipamentos fora do padrão exigido pelo cliente METODOMEDIDA N.A.N.A. MATERIALMAQUINA Excesso de burocracia Baixo efetivo dos orgãos de fiscalização Ausência de plantão fiscal Sistemas sem integração PESSOASPLANTAPROCEDIMENTOPOLÍTICALOCALIZAÇÃO DE MERCADORIATreinamentoEstruturaErro de armazenagemEndereçamentoNA PESSOAS PLANTA PROCEDIMENTO POLÍTICA LOCALIZAÇÃO DE MERCADORIA Treinamento Estrutura Erro de armazenagem Endereçamento NA Fonte: Autores da pesquisa, 2016.
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