Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO II - Gestão da Produção 1. Pergunta 1 0/0 A “Previsão de Demanda” é um tema que requer atenção por parte de qualquer organização de qualquer segmento. Esse foco se deve a enorme vantagem competitiva, geralmente obtida pelo melhor dimensionamento e alocação de recursos produtivos. Os erros de previsão de demanda são mais comuns do que pensamos. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Os erros de previsão da demanda sistemática são aqueles em que prevalecem os extremos, ou seja, em que as previsões sempre são muito altas ou muito baixas. Porque Nesse caso, o erro pode ser devido ao descuido da pessoa que faz os cálculos, ou mesmo a imprecisão na estimativa dos padrões de demanda. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Ocultar opções de resposta 1. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 2. As asserções I e II são proposições falsas. 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. Resposta correta 4. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 5. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira Comentários Capítulo 6. Os erros de previsão da demanda sistemática são aqueles em que prevalecem os extremos, ou seja, em que as previsões sempre são muito altas ou muito baixas. Nesse caso, o erro pode ser devido ao descuido da pessoa que faz os cálculos, ou mesmo a imprecisão na estimativa dos padrões de demanda. Resposta correta: As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 2. Pergunta 2 0/0 Observam-se diferentes fluxos de processo organizados, em uma fábrica, sendo estes dispostos de acordo com a demanda do fluxo de materiais e insumos. Entre estes tipos de processos, encontra-se a produção sob encomenda ou também conhecido processo por tarefa. A seguir o que seria correto relacionar a este processo? Ocultar opções de resposta 1. A produção não é continua, pois é realizada sem tarefas. 2. Incorreta: A produção é regular e sem pré-requisitos. 3. A produção é feita de acordo com os requisitos do cliente. Resposta correta 4. A produção é encomendada pelo proprietário. 5. A produção para devido a menor pedido. Comentários No capítulo 5 do livro base, é possível compreender que a produção por tarefas e de acordo com as especificações do cliente, com alta personalização e variabilidade, bem como um baixo volume, muitas vezes unitário ou em lotes pequenos. Resposta correta: A produção é feita de acordo com os requisitos do cliente. 3. Pergunta 3 0/0 Muitas organizações operam abaixo de sua capacidade máxima de processamento, seja porque a demanda é insuficiente para preencher completamente sua capacidade, seja por uma política própria, de forma que a operação possa responder rapidamente a cada novo pedido. É frequentemente encontramos algumas partes de suas operações funcionando abaixo da capacidade, enquanto outras partes estão em sua capacidade máxima. Esta situação pode ser denominada como? Ocultar opções de resposta 1. Tempo de máquina. 2. Incorreta: Just in Time. 3. Lead time. 4. Gargalo. Resposta correta 5. Sob demanda. Comentários No capítulo 7 entende-se que pode-se assumir, então, que o tempo de ciclo do processo é dado pela etapa com maior tempo, denominada gargalo. O gargalo limita a produção, que deve se submeter a seu ritmo, independentemente de as outras etapas serem mais rápidas. Resposta correta: Gargalo. 4. Pergunta 4 0/0 Os métodos de previsão de demanda são procedimentos pré-estabelecidos e guiados por uma metodologia que permitem identificar, de forma mais acertada, o volume de procura por produtos em determinado período. Assim, por meio deles, é possível visualizar, analisar e prever o padrão de consumo dos clientes, como também realizar as estimativas para o estoque. O que garante que a empresa tenha os produtos suficientes para entrega aos consumidores, assim como as matérias-primas para desenvolver novas mercadorias e serviços. Cada método de previsão de demanda é direcionado para atender às especificidades do negócio, como sazonalidades, durabilidade do produto, desafios logísticos e outros. Dessa forma, o método deve ser escolhido estrategicamente para promover vantagens competitivas à empresa, resultando em ganhos como otimização de recursos, redução dos custos e eficiência operacional. Fonte: TDGI Brasil. Métodos de previsão de demanda. Acesso: 25 de Jan de 2022 Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I. Os métodos de avaliação qualitativos que consideram as opiniões de gerentes e especialistas em previsão, pesquisa com os consumidores e estimativas de força de vendas, são mais confiáveis do que os métodos de avaliação quantitativa Porque II. Os métodos de avaliação quantitativos usam dados históricos que têm relação com algumas variáveis, tais como campanhas promocionais, situação econômica e ações de concorrência, com o objetivo de prever a demanda ou são baseados nas em dados estatísticas, usando-se dados históricos para planejar o futuro da demanda e compreender as tendências sazonais. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Ocultar opções de resposta 1. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira Resposta correta 2. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II complementa a I 3. Incorreta: As asserções I e II são proposições falsas 4. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa 5. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II justifica a I Comentários A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira, conforme é apresentado no Livro Gestão da Produção – Cap. 6 Os métodos de avaliação qualitativos: consideram-se as opiniões de gerentes e especialistas em previsão, pesquisa com os consumidores e estimativas de força de vendas para transformá-las em estimativas quantitativas; Os métodos de avaliação quantitativos: são divididos em i) causais, que usam dados históricos que têm relação com algumas variáveis, tais como campanhas promocionais, situação econômica e ações de concorrência, com o objetivo de prever a demanda; e ii) análise de séries temporais com base nas estatísticas, usando-se dados históricos para planejar o futuro da demanda e compreender as tendências sazonais. 5. Pergunta 5 0/0 Na gestão da produção muitas terminologias são empregadas, o que pode facilitar os processos no dia a dia, porém é importante que o gestor saiba reconhece-las. A seguir relacione os conceitos com as siglas corretas. Relacione o segundo grupo com os enumerados no primeiro grupo. I. Takt time. II. Tempo de ciclo. III. Lead time. ( )Período de tempo que leva para que as mercadorias sejam entregues depois que alguém as encomendou. ( )Conceito de produção relacionado à taxa de fabricação que deve ser mantida para atender a demanda do cliente. ( )Tempo necessário para a execução de uma peça ou o tempo de uma etapa do processo de fabricação. Marque a alternativa que tem a ordem correta de numeração do segundo grupo: Ocultar opções de resposta 1. Correta sequência III, I e II. Resposta correta 2. Correta sequência I, II e III. 3. Correta sequência II, III e I. 4. Correta sequência III, II e I. 5. Correta sequência I, III e II. Comentários No livro base capitulo 7 é possível compreender que, Takt time representa o tempo em que se deve produzir uma proporção do produto, podendo ser unidade, litro, quilo ou metro; Tempo de ciclo indica o tempo que o processo leva para concluir uma unidade do produto; Lead time tempo requerido para um produto se mover através de todo o processo produtivo ou cadeia de valor,do início até o final. Resposta correta: Correta sequência III, I e II. 6. Pergunta 6 0/0 Os negócios que possuem os setores de produção e logística ressaltam cada vez mais a importância de haver áreas que focam em adquirir mais qualidade, rapidez e menor custo nos processos. Uma alternativa de alcançar esses resultados é por meio do PCP. O Planejamento e Controle de Produção é um processo que auxilia o gerenciamento dos processos de produção, conseguindo ter uma noção maior das suas necessidades, consequentemente reduzindo custos e aumentando o lucro. Além disso, ele é baseado em planejar cada etapa de quando, quanto, onde e a ordem de produzir seus produtos. É um sistema que permite controlar, prever e otimizar os recursos. Sem um planejamento de produção, torna-se difícil o negócio se manter competitivo e oferecer seus produtos ou serviços com a qualidade necessária. Fonte: CONSEQ Consultoria. Como realizar planejamento e controle da produção. Acesso: 25 de Jan. de 2022. Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I. A previsão da demanda é a base para o planejamento estratégico, venda e finanças de uma empresa, contudo, para a gestão da produção não representa uma informação muito importante para o Planejamento e Controle da Produção. Porque II. A previsão da demanda somente auxilia no volume de produtos ou serviços que a organização pretende disponibilizar para o mercado durante um determinado período, sendo, então a partir dessa previsão que o Planejamento e Controle da Produção desenvolve os planos para o sistema produtivo, configurando-se então, como uma base para o planejamento operacional. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Ocultar opções de resposta 1. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa 2. Incorreta: As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II não justifica a I 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II justifica a I 4. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira 5. As asserções I e II são proposições falsas Resposta correta Comentários As asserções I e II são proposições falsas, conforme apresentado no Livro Gestão da Produção – Cap. 8, onde temos que “A previsão da demanda, de acordo Tubino (1999), é a base para o planejamento estratégico, venda e finanças de uma empresa, mas também é a informação mais importante para o PCP, pois representa o volume de produtos ou serviços que a organização pretende disponibilizar para o mercado durante um determinado período. É a partir dessa previsão que o PCP desenvolve os planos para o sistema produtivo.” 7. Pergunta 7 0/0 O objetivo do PCP é definir o que e como a empresa produzirá. Esse planejamento procura coordenar e integrar máquinas, pessoas, matérias-primas, produtos em processo, processos produtivos e produtos acabados em um sistema que deve funcionar de forma precisa e que gere resultados compatíveis com a sua capacidade produtiva e a sua previsão de vendas. Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I. Para atingir seus objetivos, o PCP atua sobre os meios de produção no intuito de aumentar a eficiência e zelar para que os objetivos de produção sejam plenamente alcançados, visando a uma maior eficácia. Porque II. A eficácia produtiva pode ser entendida como a utilização racional e intensiva dos recursos empresariais, sendo relacionada aos processos pelos quais o produto passa. Enquanto a eficiência é o atingimento das metas e está ligada aos resultados finais dos processos produtivos. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Ocultar opções de resposta 1. Incorreta: As asserções I e II são proposições falsas. 2. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. Resposta correta 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II complementa a I. 4. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 5. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não complementa a I. Comentários Capítulo 8. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa, pois os conceitos da asserção II estão invertidos, isto é, a eficiência produtiva pode ser entendida como a utilização racional e intensiva dos recursos empresariais, sendo relacionada aos processos pelos quais o produto passa. Enquanto a eficácia é o atingimento das metas e está ligada aos resultados finais dos processos produtivos. 8. Pergunta 8 0/0 Para elaboração de um arranjo físico, as informações sobre o volume e as especificações dos produtos que serão produzidos têm uma relação direta com o tipo de arranjo físico a ser escolhido. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta que contém as vantagens do Layout em linha. I. Alta flexibilidade; II. Baixo custo unitário; III. Capacidade para produzir altos volumes. Assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 1. Está correta somente a sentença I 2. Está correta somente a sentença II 3. Estão corretas somente as sentenças II e III Resposta correta 4. Incorreta: Está correta somente a sentença III 5. Estão corretas as sentenças I , II e III Comentários Capítulo 5. As vantagens do Arranjo Físico por projeto são: Baixo custo unitário para grandes volumes; especialização de equipamentos; movimentação de materiais e insumos ao longo da linha; As desvantagens do Arranjo Físico por projeto são: Pode ter baixa flexibilidade do mix; não muito robusto se houver interrupções; trabalho pode ser repetitivo. Resposta correta: Estão corretas somente as sentenças II e III. 9. Pergunta 9 0/0 Observam-se diferentes fluxos de processo organizados, em uma fábrica, sendo estes dispostos de acordo com a demanda do fluxo de materiais e insumos. Entre estes tipos de processos, encontra-se o processo em Lotes, também conhecido como Batch Shop. A seguir a que seria correto relacionar a este processo? Ocultar opções de resposta 1. A produção é encomendada pelo proprietário. 2. A produção é regular e sem muita variabilidade. Resposta correta 3. Incorreta: A produção não é continua, pois é realizada sem tarefas. 4. A produção para devido a menor pedido. 5. A produção é feita de acordo com os requisitos do cliente. Comentários No capítulo 5 do livro base, é possível compreender que a produção em lotes, destina- se a produtos mais padronizados e sem muita variabilidade, havendo pedidos ou necessidades de estoque relativamente periódicos (lotes), o processo normalmente já é estabelecido para o produto ou família de produtos. Resposta correta: A produção é regular e sem muita variabilidade. 10. Pergunta 10 0/0 A Empresa COMIGO NÍNGUÉM PODE, tem uma capacidade máxima de produção de 10.000 mil peças/mês, trabalhando em um único turno de 44 horas semanais (de segunda à sexta-feira) e seu quadro de funcionários alocados no sistema produtivo, é composto por 15 funcionários. Suponha que a fábrica iniciou o mês de Janeiro com nenhuma peça em estoque, e que ao longo dos próximos 6 meses, irá manter sua capacidade de produção máxima, independente da formação ou não de estoques. Considerando que as demandas da Tabela abaixo, serão produzidas e imediatamente entregues, é possível afirmar que: image.png7.68 KB Assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 1. A empresa terá no máximo 500 peças em estoque 2. A empresa conseguirá atender a demanda todos os meses 3. Incorreta: No mês de maio a empresa fechará o mês com estoque mais elevado desses seis meses 4. No mês de abril, a empresa terá como estoque final, o mesmo estoque inicial do mês de janeiro 5. No final do mês de junho a empresa não conseguirá atender a demanda em 5.000 peçasResposta correta Comentários Conforme exemplos apresentados no Livro Gestão da Produção - Cap. 6 e ao completarmos a tabela com os dados informados temos que no final do mês de junho a empresa não conseguirá atender a demanda em 5.000 peças image.png9.58 KB Conforme tabela podemos verificar que a empresa não conseguirá atender a demanda todos os meses, ou seja, em Junho faltara 5000 unidades No mês de abril, a empresa terá como estoque final 1500 unidades (destacado em amarelo) que não e o mesmo estoque inicial do mês de janeiro A empresa terá no máximo 2500 unidades no mês de fevereiro e não 500 peças, destacada em verde No mês de maio a empresa fechará o mês sem estoque, ou seja, zerado, não sendo assim o estoque mais elevado desses seis meses 1. Pergunta 1 0/0 Percebe-se que em muitas empresas a área de recebimento ainda não ganhou a atenção necessária em termos de equipamentos e layout. Ressalta-se que manuseio e movimentos desnecessários de materiais por causa de layout geram custos e aumentam os riscos com refugo. Dessa forma, podemos deduzir que o layout deve proporcionar... Ocultar opções de resposta 1. Aumento do capital social. 2. Menor necessidade de máquinas novas. 3. Redução de colaboradores ociosos. 4. Interação entre operação e administração. 5. Adequado fluxo contínuo do material. Resposta correta Comentários A resposta pode ser compreendida no capítulo 5 do livro onde, é evidente que existe uma integração entre o layout da fábrica e o fluxo do processo de produção. A maneira com a qual os recursos são organizados, dispostos no chão de fábrica, estabelece o que chamamos de layout. Esse arranjo é como a ‘estrutura’ pela qual o processo é executado e o fluxo de materiais e insumos segue por toda fábrica. Resposta correta: Adequado fluxo contínuo do material. 2. Pergunta 2 0/0 Em um mercado tradicional, oferta e demanda se ajustam considerando as condições específicas deste mercado. Quando a movimentação de materiais não sofre alterações fora da sua média, nem alterações sazonais, é correto afirmar que temos: Ocultar opções de resposta 1. Demanda crescente 2. Demanda decrescente 3. Demanda normal Resposta correta 4. Incorreta: Demanda sazonal 5. Demanda compulsória Comentários Capítulo 6. - Demanda normal: a movimentação de materiais não sofre alterações fora da sua média nem alterações sazonais; - Demanda sazonal: é quando a demanda do material está sujeita a grandes alterações em determinados pedidos, como o chocolate em época de Páscoa; - Demanda crescente: apresenta uma tendência sempre crescente, sempre superior ao período anterior; - Demanda decrescente: é quando ocorre, mês a mês, uma menor solicitação de um item ou produto, independentemente do estoque; - Demanda compulsória: é quando mantemos em estoque um item de saída esporádica. A resposta correta é: Demanda normal. 3. Pergunta 3 0/0 As operações de produção têm relação direta com o volume e variedade do bem ou serviço produzido. Assim, as operações de baixo volume normalmente apresentam uma alta variedade e vice-versa. Neste sentido, cada tipo de processo em manufatura ou serviço implica na forma de como as atividades das operações são organizadas, levando-se em conta seu volume e variedade Relacione o segundo grupo com os enumerados no primeiro grupo. I. Processo em Lotes II. Fluxo Contínuo III. Linha de Montagem IV. Processo por Tarefa ou Projeto ( )A produção é indicada para alta personalização e variabilidade e por consequência, baixo volume, muitas vezes unitário ou em lotes pequenos ( )Os produtos são mais padronizados e sem muita variabilidade, sendo que o processo normalmente já é estabelecido para o produto ou família de produtos. ( )A variabilidade é muito pequena e, normalmente há uma linha ou processo produtivo dedicado a cada produto. ( )O volume de produção é superior ao processo em lotes e a variabilidade dos produtos é relativamente menor. Marque a alternativa que tem a ordem correta de numeração do segundo grupo: Ocultar opções de resposta 1. II; III; IV; I 2. Incorreta: IV; I; III; II 3. IV; I; II; III Resposta correta 4. III; II; I; IV 5. I; IV; II; III Comentários A alternativa que apresenta a sequência correta é: IV; I; II; III conforme Livro Gestão da Produção = Cap. 5 onde temos que: Processo por Tarefa ou Projeto: A produção é feita de acordo com as especificações do cliente, com alta personalização e variabilidade, bem como um baixo volume, muitas vezes unitário ou em lotes pequenos Processo em Lotes: Produtos são mais padronizados e sem muita variabilidade, havendo pedidos ou necessidades de estoque relativamente periódicos (lotes), o processo normalmente já é estabelecido para o produto ou família de produtos. Fluxo Contínuo: variedade muito baixa de produtos e um alto volume, as etapas de produção estão bem delimitadas em uma sequência predeterminada. Linha de Montagem: volume de produção é superior ao processo em lotes e a variabilidade. dos produtos é relativamente menor. 4. Pergunta 4 0/0 Os autores Slack, Chambers e Johnston (2002), conceituam que, planejamento da capacidade é a consideração de métodos alternativos de produção. Sendo que apontam três principais políticas. Sendo essas apresentadas a seguir, relacione o correto conceito a estas políticas. Relacione o segundo grupo com os enumerados no primeiro grupo. I. Capacidade constante. II. Acompanhamento da demanda. III. Gestão da demanda. ( )Política que regula a capacidade ponderando variações da demanda no processo produtivo. ( )Nesta política, há um esforço de variação da demanda, objetivando ajuste na capacidade. ( )Esta política descarta variações de demanda, mantendo-se em contínuo grau produtivo. Marque a alternativa que tem a ordem correta de numeração do segundo grupo: Ocultar opções de resposta 1. III, II e I. 2. II, III e I. Resposta correta 3. I, III e II. 4. I, II e III. 5. II, I e III. Comentários No capítulo 8 do livro é possível compreender que, política de capacidade constante: ignora as flutuações de demanda e mantém o nível produtivo constante; política de acompanhamento da demanda: capaz de ajustar a capacidade refletindo no processo produtivo as flutuações da demanda observadas no período; gestão da demanda: tentativa de mudança da demanda com o intuito de ajustá-la à capacidade. Resposta correta: II, III e I. 5. Pergunta 5 0/0 Muitas organizações operam abaixo de sua capacidade máxima de processamento, seja porque a demanda é insuficiente para preencher completamente sua capacidade, seja por uma política própria, de forma que a operação possa responder rapidamente a cada novo pedido. É frequentemente encontramos algumas partes de suas operações funcionando abaixo da capacidade, enquanto outras partes estão em sua capacidade máxima. Esta situação pode ser denominada como? Ocultar opções de resposta 1. Just in Time. 2. Tempo de máquina. 3. Sob demanda. 4. Incorreta: Lead time. 5. Gargalo. Resposta correta Comentários No capítulo 7 entende-se que pode-se assumir, então, que o tempo de ciclo do processo é dado pela etapa com maior tempo, denominada gargalo. O gargalo limita a produção, que deve se submeter a seu ritmo, independentemente de as outras etapas serem mais rápidas. Resposta correta: Gargalo. 6. Pergunta 6 0/0 Para elaboração de um arranjo físico, as informações sobre o volume e as especificações dos produtos que serão produzidos têm uma relação direta com o tipo de arranjo físico a ser escolhido. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta que contém as vantagens do Layout em linha. I. Alta flexibilidade; II. Baixo custo unitário; III. Capacidade para produzir altos volumes. Assinale a alternativa correta: Ocultaropções de resposta 1. Está correta somente a sentença II 2. Incorreta: Está correta somente a sentença III 3. Estão corretas as sentenças I , II e III 4. Está correta somente a sentença I 5. Estão corretas somente as sentenças II e III Resposta correta Comentários Capítulo 5. As vantagens do Arranjo Físico por projeto são: Baixo custo unitário para grandes volumes; especialização de equipamentos; movimentação de materiais e insumos ao longo da linha; As desvantagens do Arranjo Físico por projeto são: Pode ter baixa flexibilidade do mix; não muito robusto se houver interrupções; trabalho pode ser repetitivo. Resposta correta: Estão corretas somente as sentenças II e III. 7. Pergunta 7 0/0 Observam-se diferentes fluxos de processo organizados, em uma fábrica, sendo estes dispostos de acordo com a demanda do fluxo de materiais e insumos. Entre estes tipos de processos, encontra-se o processo em Lotes, também conhecido como Batch Shop. A seguir a que seria correto relacionar a este processo? Ocultar opções de resposta 1. A produção é feita de acordo com os requisitos do cliente. 2. A produção é encomendada pelo proprietário. 3. A produção é regular e sem muita variabilidade. Resposta correta 4. Incorreta: A produção para devido a menor pedido. 5. A produção não é continua, pois é realizada sem tarefas. Comentários No capítulo 5 do livro base, é possível compreender que a produção em lotes, destina- se a produtos mais padronizados e sem muita variabilidade, havendo pedidos ou necessidades de estoque relativamente periódicos (lotes), o processo normalmente já é estabelecido para o produto ou família de produtos. Resposta correta: A produção é regular e sem muita variabilidade. 8. Pergunta 8 0/0 A organização de um setor produtivo é feito por meio de um arranjo físico eficiente e produtivo. Ele é responsável pela aparência e pela segurança da unidade. Mas sua elaboração depende de uma série de fatores e está relacionada diretamente com o tipo de processo produtivo definido. Assinale a opção a seguir que mostra corretamente o tipo de arranjo físico mais provável e adequado à atividade indicada: I. Setor de raio x de um hospital - um arranjo físico posicional. II. Uma linha de produção de veículos automotivos - um arranjo físico em linha. III. Os laboratórios de uma universidade - um arranjo físico celular. Assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 1. Estão corretas somente as sentenças II e III; 2. Incorreta: Está correta somente a sentença I; 3. Estão corretas as sentenças I, II e III; Resposta correta 4. Está correta somente a sentença II; 5. Está correta somente a sentença III; Comentários Capítulo 5. - Arranjo físico Celular: neste arranjo, as diversas máquinas e postos de trabalho envolvidos no processo de transformação são alocados em um só local (a célula). - Arranjo físico em Linha: a sequência da operação a ser utilizada no processo produtivo é a direcionadora deste arranjo. Aqui todas as máquinas e postos de trabalho são organizados em linha, seguindo a sequência da operação, e o material/produto segue este caminho pré-estabelecido. - Arranjo físico posicional ou posição fixa: é geralmente utilizada para projetos, ou seja, produtos únicos com produção unitária ou eventualmente a ser produzido em quantidade muito pequena. A resposta correta é: Estão corretas as sentenças I, II e III. 9. Pergunta 9 0/0 A “Previsão de Demanda” é um tema que requer atenção por parte de qualquer organização de qualquer segmento. Esse foco se deve a enorme vantagem competitiva, geralmente obtida pelo melhor dimensionamento e alocação de recursos produtivos. Os erros de previsão de demanda são mais comuns do que pensamos. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Os erros de previsão da demanda sistemática são aqueles em que prevalecem os extremos, ou seja, em que as previsões sempre são muito altas ou muito baixas. Porque Nesse caso, o erro pode ser devido ao descuido da pessoa que faz os cálculos, ou mesmo a imprecisão na estimativa dos padrões de demanda. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Ocultar opções de resposta 1. As asserções I e II são proposições falsas. 2. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 3. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 4. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. Resposta correta 5. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira Comentários Capítulo 6. Os erros de previsão da demanda sistemática são aqueles em que prevalecem os extremos, ou seja, em que as previsões sempre são muito altas ou muito baixas. Nesse caso, o erro pode ser devido ao descuido da pessoa que faz os cálculos, ou mesmo a imprecisão na estimativa dos padrões de demanda. Resposta correta: As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 10. Pergunta 10 0/0 Percebe-se que em muitas empresas a área de recebimento não recebe uma atenção necessária em termos de equipamentos e layout. Ressalta-se que manuseio e movimentos desnecessários de materiais por causa de um layout mal planejado geram custos e aumentam os riscos com refugo. Desta forma, podemos deduzir que o layout deve proporcionar? Ocultar opções de resposta 1. Mais produtividade devido aos colaboradores poderem interagir entre si. 2. Redução de colaboradores no processo produtivo. 3. Segurança adequada e um fluxo contínuo do material. Resposta correta 4. Maior economia de maquinas em operação. 5. Aumento de produtividade por necessitar de gerenciamento. Comentários Resposta encontra-se no livro capitulo 5, onde é evidente que existe uma integração entre o arranjo físico, o layout da fábrica e o fluxo do processo de produção. A maneira com a qual os recursos são organizados, dispostos no chão de fábrica, estabelece o que chamamos de layout. Esse arranjo é como a ‘estrutura’ pela qual o processo é executado e o fluxo de materiais e insumos segue por toda fábrica. A empresa deve adequar-se às necessidades dos processos, levando assim a melhores patamares de produtividade. Resposta correta: Segurança adequada e um fluxo contínuo do material. 1. Pergunta 1 0/0 A Empresa COMIGO NÍNGUÉM PODE, tem uma capacidade máxima de produção de 10.000 mil peças/mês, trabalhando em um único turno de 44 horas semanais (de segunda à sexta-feira) e seu quadro de funcionários alocados no sistema produtivo, é composto por 15 funcionários. Suponha que a fábrica iniciou o mês de Janeiro com nenhuma peça em estoque, e que ao longo dos próximos 6 meses, irá manter sua capacidade de produção máxima, independente da formação ou não de estoques. Considerando que as demandas da Tabela abaixo, serão produzidas e imediatamente entregues, é possível afirmar que: image.png7.68 KB Assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 1. A empresa terá no máximo 500 peças em estoque 2. No mês de maio a empresa fechará o mês com estoque mais elevado desses seis meses 3. No mês de abril, a empresa terá como estoque final, o mesmo estoque inicial do mês de janeiro 4. Incorreta: A empresa conseguirá atender a demanda todos os meses 5. No final do mês de junho a empresa não conseguirá atender a demanda em 5.000 peças Resposta correta Comentários Conforme exemplos apresentados no Livro Gestão da Produção - Cap. 6 e ao completarmos a tabela com os dados informados temos que no final do mês de junho a empresa não conseguirá atender a demanda em 5.000 peças image.png9.58 KB Conforme tabela podemos verificar que a empresa não conseguirá atender a demanda todos os meses, ou seja, em Junho faltara 5000 unidades No mês de abril, a empresaterá como estoque final 1500 unidades (destacado em amarelo) que não e o mesmo estoque inicial do mês de janeiro A empresa terá no máximo 2500 unidades no mês de fevereiro e não 500 peças, destacada em verde No mês de maio a empresa fechará o mês sem estoque, ou seja, zerado, não sendo assim o estoque mais elevado desses seis meses 2. Pergunta 2 0/0 A Empresa JÓIA, tem um quadro de funcionários estável e consegue produzir 2500 unidades de seu produto por mês. Suponha que a fábrica iniciou o mês de janeiro com 500 unidades em estoque e manterá a sua capacidade de produção máxima nos próximos 6 meses (janeiro a junho). Considerando que as demandas da Tabela abaixo, serão produzidas e imediatamente entregues, é possível afirmar que: image.png8.41 KB 1. A empresa não conseguirá atender a demanda no mês de junho. 2. No final do mês de junho, a empresa ficará com 200 unidades em estoque, que se configurará como estoque inicial no mês de julho. 3. No mês de maio, a empresa terá como estoque final, o mesmo estoque inicial do mês de janeiro. 4. Nos meses de fevereiro a junho a empresa terá como estoque inicial as mesmas quantidades. Assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 5. Incorreta: I e III apenas 6. I, II, e III apenas 7. I e IV apenas 8. II e III apenas Resposta correta 9. II, III e IV apenas Comentários A partir dos exemplos apresentados no Livro Gestão da Produção - Cap. 6 e ao fazermos os apontamentos na tabela temos que somente as sentenças II e III estão corretas, conforme tabela preenchida abaixo Nesta temos todos os meses a empresa consegue atender a demanda No final do mês de junho a empresa ficará com 200 unidades em estoque, destacado em amarelo, que se configurará como estoque inicial no mês de julho No mês de maio, a empresa terá como estoque fina, destacado em verdel, o mesmo estoque inicial do mês de janeiro, ou seja, 500 unidades Nos meses de fevereiro a junho a empresa não terá como estoque inicial as mesmas quantidades, pois conforme destacdo em azul, no mês de abril a empresa tera 1300 unidades image.png9.9 KB 3. Pergunta 3 0/0 O objetivo do PCP é definir o que e como a empresa produzirá. Esse planejamento procura coordenar e integrar máquinas, pessoas, matérias-primas, produtos em processo, processos produtivos e produtos acabados em um sistema que deve funcionar de forma precisa e que gere resultados compatíveis com a sua capacidade produtiva e a sua previsão de vendas. Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I. Para atingir seus objetivos, o PCP atua sobre os meios de produção no intuito de aumentar a eficiência e zelar para que os objetivos de produção sejam plenamente alcançados, visando a uma maior eficácia. Porque II. A eficácia produtiva pode ser entendida como a utilização racional e intensiva dos recursos empresariais, sendo relacionada aos processos pelos quais o produto passa. Enquanto a eficiência é o atingimento das metas e está ligada aos resultados finais dos processos produtivos. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Ocultar opções de resposta 1. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não complementa a I. 2. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. Resposta correta 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II complementa a I. 4. Incorreta: As asserções I e II são proposições falsas. 5. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. Comentários Capítulo 8. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa, pois os conceitos da asserção II estão invertidos, isto é, a eficiência produtiva pode ser entendida como a utilização racional e intensiva dos recursos empresariais, sendo relacionada aos processos pelos quais o produto passa. Enquanto a eficácia é o atingimento das metas e está ligada aos resultados finais dos processos produtivos. 4. Pergunta 4 0/0 Para melhor equilibrar as incontingências de um método de planejamento agregado, deve-se ter em mente que alguns custos fazem parte deste processo. Para o gestor é adequado saber identificá-los. Assim, faça a correlação correta com os custos e seus conceitos. Relacione o segundo grupo com os enumerados no primeiro grupo. I. custo das horas extras. II. custo de contratação de pessoal. III. custo de deixar estoques. IV. custo de subcontratações. V. custo de retardamento das entregas. ( )o pagamento para que outro produtor fabrique parte ou o todo de uma operação. ( )adicional cobrado por hora em relação ao que é cobrado por horas normais trabalhadas. ( )caracteriza-se pela perda do cliente, além de prejudicar o nome da empresa. ( )incorrem pelo processo de recrutamento, seleção e treinamento. ( )falta de circulação de mercadoria, em razão de esta ficar parada. Marque a alternativa que tem a ordem correta de numeração do segundo grupo: Ocultar opções de resposta 1. IV, I, V, II e III. Resposta correta 2. Incorreta: II, V, I, III e IV. 3. I, II, III, IV e V. 4. V, III, I, IV e II 5. III, IV, II, V e I. Comentários No capítulo 6 do livro é possível verificar que: custos das horas extras: Custo está no adicional e é cobrado por hora em relação ao que é cobrado por horas normais trabalhadas. Custo de contratação de pessoal: em que entram todos os custos com processo de recrutamento, seleção e treinamento. Custos de deixar estoques: o dinheiro que não circula, em razão de a mercadoria ficar parada. Custo de subcontratações: é o custo para outro produtor fabricar uma parte do produto ou ele todo. Custo de retardamento das entregas: seu maior custo é o de perder os clientes e de prejudicar o nome da empresa. Resposta correta: IV, I, V, II e III. 5. Pergunta 5 0/0 Observam-se diferentes fluxos de processo organizados, em uma fábrica, sendo estes dispostos de acordo com a demanda do fluxo de materiais e insumos. Entre estes tipos de processos, encontra-se o processo em Lotes, também conhecido como Batch Shop. A seguir a que seria correto relacionar a este processo? Ocultar opções de resposta 1. A produção não é continua, pois é realizada sem tarefas. 2. A produção para devido a menor pedido. 3. Incorreta: A produção é encomendada pelo proprietário. 4. A produção é feita de acordo com os requisitos do cliente. 5. A produção é regular e sem muita variabilidade. Resposta correta Comentários No capítulo 5 do livro base, é possível compreender que a produção em lotes, destina- se a produtos mais padronizados e sem muita variabilidade, havendo pedidos ou necessidades de estoque relativamente periódicos (lotes), o processo normalmente já é estabelecido para o produto ou família de produtos. Resposta correta: A produção é regular e sem muita variabilidade. 6. Pergunta 6 0/0 Na gestão da produção muitas terminologias são empregadas, o que pode facilitar os processos no dia a dia, porém é importante que o gestor saiba reconhece-las. A seguir relacione os conceitos com as siglas corretas. Relacione o segundo grupo com os enumerados no primeiro grupo. I. Takt time. II. Tempo de ciclo. III. Lead time. ( )Período de tempo que leva para que as mercadorias sejam entregues depois que alguém as encomendou. ( )Conceito de produção relacionado à taxa de fabricação que deve ser mantida para atender a demanda do cliente. ( )Tempo necessário para a execução de uma peça ou o tempo de uma etapa do processo de fabricação. Marque a alternativa que tem a ordem correta de numeração do segundo grupo: Ocultar opções de resposta 1. Correta sequência III, II e I. 2. Correta sequência II, III e I. 3. Incorreta: Correta sequência I, III e II. 4. Correta sequência III, I e II. Resposta correta 5. Correta sequência I, IIe III. Comentários No livro base capitulo 7 é possível compreender que, Takt time representa o tempo em que se deve produzir uma proporção do produto, podendo ser unidade, litro, quilo ou metro; Tempo de ciclo indica o tempo que o processo leva para concluir uma unidade do produto; Lead time tempo requerido para um produto se mover através de todo o processo produtivo ou cadeia de valor, do início até o final. Resposta correta: Correta sequência III, I e II. 7. Pergunta 7 0/0 Para fazermos previsão de demanda de itens de estoque, temos vários métodos e podemos classificar os métodos de previsão de demanda em duas categorias: qualitativo e quantitativo. Dentre as técnicas de previsão abaixo, a única considerada qualitativa é: Ocultar opções de resposta 1. Média móvel centrada 2. Método de ajustamento exponencial 3. Método Delphi Resposta correta 4. Regressão simples 5. Regressão múltipla Comentários Capítulo 8. Os métodos de previsão de demanda qualitativos são aqueles que se baseiam na subjetividade, no julgamento e na intuição daqueles que fazem a previsão. O principal método qualitativo é o que chamamos de Método Delphi, no qual se juntam pessoas que possuem conhecimento sobre o negócio. Resposta certa: Método Delphi 8. Pergunta 8 0/0 Para elaboração de um arranjo físico, as informações sobre o volume e as especificações dos produtos que serão produzidos têm uma relação direta com o tipo de arranjo físico a ser escolhido. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta que contém as vantagens do Layout em linha. I. Alta flexibilidade; II. Baixo custo unitário; III. Capacidade para produzir altos volumes. Assinale a alternativa correta: Ocultar opções de resposta 1. Está correta somente a sentença II 2. Está correta somente a sentença I 3. Estão corretas as sentenças I , II e III 4. Estão corretas somente as sentenças II e III Resposta correta 5. Incorreta: Está correta somente a sentença III Comentários Capítulo 5. As vantagens do Arranjo Físico por projeto são: Baixo custo unitário para grandes volumes; especialização de equipamentos; movimentação de materiais e insumos ao longo da linha; As desvantagens do Arranjo Físico por projeto são: Pode ter baixa flexibilidade do mix; não muito robusto se houver interrupções; trabalho pode ser repetitivo. Resposta correta: Estão corretas somente as sentenças II e III. 9. Pergunta 9 0/0 Os autores Slack, Chambers e Johnston (2002), conceituam que, planejamento da capacidade é a consideração de métodos alternativos de produção. Sendo que apontam três principais políticas. Sendo essas apresentadas a seguir, relacione o correto conceito a estas políticas. Relacione o segundo grupo com os enumerados no primeiro grupo. I. Capacidade constante. II. Acompanhamento da demanda. III. Gestão da demanda. ( )Política que regula a capacidade ponderando variações da demanda no processo produtivo. ( )Nesta política, há um esforço de variação da demanda, objetivando ajuste na capacidade. ( )Esta política descarta variações de demanda, mantendo-se em contínuo grau produtivo. Marque a alternativa que tem a ordem correta de numeração do segundo grupo: Ocultar opções de resposta 1. II, I e III. 2. I, III e II. 3. I, II e III. 4. II, III e I. Resposta correta 5. Incorreta: III, II e I. Comentários No capítulo 8 do livro é possível compreender que, política de capacidade constante: ignora as flutuações de demanda e mantém o nível produtivo constante; política de acompanhamento da demanda: capaz de ajustar a capacidade refletindo no processo produtivo as flutuações da demanda observadas no período; gestão da demanda: tentativa de mudança da demanda com o intuito de ajustá-la à capacidade. Resposta correta: II, III e I. 10. Pergunta 10 0/0 Em um mercado cada dia mais competitivo, cada dia de produção faz a diferença. Ao mesmo tempo, a produção no atacado distribuidor é cobrada continuamente para reduzir os custos enquanto mantém o mesmo nível de qualidade de serviço. Parece difícil balancear as duas coisas, mas não é se você conhece o conceito de lead time na produção. (Adptado de: Maximatech, acesso em 17 fev. 2023) Sobre o Lead time produtivo, análise as alternativas a seguir e marque a correta. Ocultar opções de resposta 1. O Lead time mensura o tempo que foi necessário para o produto se deslocar em todo o processo produtivo; Resposta correta 2. Incorreta: O Lead time mensura o número de fornecedores envolvidos no processo produtivo; 3. O lead time é responsável por mensurar a qualidade dos produtos; 4. O aumento do lead time da produção é o resultado esperado do Just in time. 5. O Lead time mensura o tempo ocioso dos trabalhadores; Comentários Capítulo 7. Lead time (LT): Segundo o Lean Enterprise Institute (2008, p. 12) é “o tempo requerido para um produto se mover através de todo o processo produtivo ou cadeia de valor, do início até o final. No nível da fábrica, isto frequentemente significa o tempo de ‘porta a porta’ [entrada de matéria prima e saída produto acabado].”. Pode-se considerar o intervalo de tempo entre o início da produção de uma unidade de produto e o momento em que ele é finalizado. Esse conceito pode gerar um pouco de confusão, o mesmo termo é usado para operações logísticas, como o prazo de entrega de um pedido (um livro comprado pela internet, por exemplo), representado pelo tempo do pedido até a entrega física ao cliente. É comum se referir a um fornecedor com maior ou menor LT, representando o prazo de entrega. Em nosso caso, dentro do processo produtivo, o LT significa a soma dos tempos de todas as etapas do processo de produção. Podemos dizer que, se marcarmos uma matéria-prima básica e dermos entrada no processo, quando ela sair como produto acabado esse intervalo de tempo é o que chamamos de lead time da produção (BROWN et al., 2006). Resposta correta: O Lead time mensura o tempo que foi necessário para o produto se deslocar em todo o processo produtivo;
Compartilhar