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BALANCEAMENTO Organização da Produção J. Muniz BALANCEAMENTO 2011 Jorge Muniz Video – Antiga Tampografia J. Muniz 2 Estação 1 6 min.homem/un. Estação 2 7min.homem/un. Estação 3 3 min.homem/un. Linha de Montagem Seriada (Layout por produto) • O takt-time (TT) é definido a partir da demanda do mercado e J. Muniz • O takt-time (TT) é definido a partir da demanda do mercado e do tempo disponível para produção. (tempo/unidade) • Tempo de Ciclo (TC) = Tempo que leva entre um componente e o próximo sair do mesmo processo. (tempo.máquina/unidade) • Tempo de Processamento = Tempo que uma peça leva para mover-se ao longo de todo um processo ou um fluxo de valor, desde o começo até o fim. (tempo/unidade) 3 Video – Tampografia Fluxo de Peça 1 J. Muniz 4 Tarefa Duração (min) Descrição Precedência Exemplo – Balanceamento de Linha • Você acabou de ser nomeado para implantar uma linha de montagem seriada de um ventilador, com as seguintes operações: J. Muniz A 2 Montagem do corpo B 1 Montagem das botoeiras A C 3,25 Montagem do compartimento do motor D 1,2 Montagem do suporte do compartimento A, C E 0,5 Colocar pás D F 1 Montar e colocar protetor de segurança E G 1 Colocar o cabo de força B H 1,4 Testar F, G 5 Diagrama de Precedências • Qual dos processos define a capacidade máxima de produção? 2min 1min 1min 1.4min J. Muniz 6 A C B D E F G H 3.25min 1.2min 0.5min 1min Tarefa Duração (min) Descrição Precedência A 2 Montagem do corpo B 1 Montagem das botoeiras A C 3,25 Montagem do compartimento do motor D 1,2 Montagem do suporte do compartimento A, C E 0,5 Colocar pás D F 1 Montar e colocar protetor de segurança E O Gargalo J. Muniz F 1 Montar e colocar protetor de segurança E G 1 Colocar o cabo de força B H 1,4 Testar F, G 7 Produção máxima = __________________ = _______________ = 129 unid/diaTempo disponível TCgargalo 420 min/dia 3,25 min/unid Duração do ciclo, TC = __________________________Tempo disponível no período Produção requerida Queremos montar 100 ventiladores por dia J. Muniz O que isso representa? TC = ___________ = 4,2 min/unid420 min/dia 100 unid/dia 8 TAKT TIME Nt = __________________________________Somatório das durações das operações (∑ ti) Duração do Ciclo (TC) 11,35 min/unid Número Teórico de Estações (Postos) de Trabalho J. Muniz Por que devemos arredondar? Nt = ________________ = 2,702 → Nr = 311,35 min/unid 4,2 min/unid 9 Regra básica para agrupamento das operações • Agrupar as operações de tal forma que o somatório das suas respectivas durações mais se aproxime da duração do ciclo de montagem e não seja quebrada a J. Muniz montagem e não seja quebrada a seqüência lógica da montagem. 10 Difinindo as estações de trabalho Tarefa Sucessor Tempo (min) A 6 2 C 4 3.25 D 3 1.2 B 2 1 E 2 0.5 F 1 1 G 1 1 H 0 1.4 A C B D E F G H 2min 3.25min 1min 1.2min 0.5min 1min 1.4min 1min J. Muniz C (4.2-3.25)=0.95 Ocioso = 0.95 Qual Posto é o Gargalo? Qual a duração real do ciclo? D (4.2-1.2)=3 E (3-.5)=2.5 F (2.5-1)=1.5 H (1.5-1.4)=0.1 Ocioso = 0.1 A (4.2-2=2.2) B (2.2-1=1.2) G (1.2-1=0.2) Ocioso = 0.2 11 Estação 1 Estação 2 Estação 3 Eficiência = __________________________________________________Somatório das durações das operações (∑ ti) Núm. real de Postos (Nr) x Dur. do Ciclo de Montagem (TC) Eficiência do Balanceamento J. Muniz Eficiência = _________________ = 0,901 ou 90,1%11,35 min/unid (3).(4,2 min/unid) 12 Balanceamento 4,2 3,75 3,4 J. Muniz 13 D B A F EG C H OPERADOR CALHA Exemplo ( p.132-12) • Um fabricante de armários estruturou a linha de montagem a partir de partes pré-fabricadas e que deve produzir 6 armários por hora. A Figura abaixo representa a sequência das operações com os tempos em minutos. Cada operador trabalha 48 minutos por hora. Determina: A.O tempo de Cliclo B.O número teórico de operadores J. Muniz B.O número teórico de operadores C.A distribuição do trabalho e o número real de operadores D.A eficiência do balanceamento 14 A B C D E 4,4min 0,8min 3,5min 7,0min 14,6min TC = _________ = 8 min/unid.48 min/h 6 unid/h TC < 14,6 ?? USAR 2 OPERADORES PARA A OPERAÇÃO “E” Nt = ___________ = 3,79 postos → 4 postos 30,3 min Exemplo ( p.132-12) Solução 8 min ∑ ti = 4,4+0,8+3,5+7,0+14,6 --> 30,3 min. J. Muniz 15 Eficiência = __________________ = 0,922 ou 92,2%29,5 min/unid (4).(8 min/unid) AA BB CC DD EE 4,4min 0,8min 3,5min 7,0min 14,6min Video – Tampografia Fluxo de Peça 2 J. Muniz 16 Linha de Montagem de Multiprodutos • Uma empresa deseja produzir na mesma linha de montagem os produtos X, Y e Z, conforme seqüência abaixo. Sabendo-se que o operador trabalha 48 minutos por hora, e que devem ser produzidos 90 produtos por hora, determinar: J. Muniz produzidos 90 produtos por hora, determinar: 17 A B C D E Produto X Y Z Quantidade / hora 20 16 25 Operação A (min) 2,4 4,0 3,8 Operação B (min) 1 2,2 ------ Operação C (min) ------ 1 1,8 Operação D (min) 2 1,1 2,1 Operação E (min) 1,3 ------ ------ Linha de Montagem de Multiprodutos J. Muniz Operação E (min) 1,3 ------ ------ Tempo total (min) 6,7 8,3 7,7 Deve-se determinar o tempo ponderado para cada operação: TA: (2,4 x 20 + 4,0 x 16 + 3,8 x 25) / 61 produtos = 3,39 min TB: (1 x 20 + 2,2 x 16 + 0 x 25) / 61 produtos = 0,90 min TC: 1,00 min TD: 1,80 min TE : 0,43 min TC = 48 min / 90 produtos = 0,53 min / produto Ti = 7,52 min � Nt = 7,52 / 0,53 = 14,19 operadores 18 Posto 1 2 3 4 Operação A B + C D E No. De Operadores 7 4 4 1 Tempo 3,39 / 7 1,90/4 1,80/4 0,43 Tempo / operador 0,48 0,47 0,45 0,43 Linha de Montagem de Multiprodutos J. Muniz PRODUÇÃO = 48 minutos / 0,48 = 100 produtos Ex: 90 produtos de X � 6,7 minutos x 90 produtos X = 603 minutos 90 produtos de Y � 8,3 minutos x 90 produtos Y = 747 minutos 90 produtos de Z � 7,7 minutos x 90 produtos Z = 693 minutos Nx = 603 / 48 = 12,56 Ny = 747 / 48 = 15,56 Nz = 693 / 48 = 14,43 19Organização da Produção - FEG/UNESP - 2010 Divisão do trabalho vs. Tempo de Ciclo J. Muniz Figure 5.7 Precedence diagram showing the relationship between activities for the ‘computer test and repair’ task 20 Divisão do trabalho - A J. Muniz Figure 5.8 ‘Long-thin’ arrangement of stages for the ‘computer test and repair’ task 21 Divisão do trabalho - B J. Muniz Figure 5.9 Intermediate configurations of stages for the ‘computer test and repair’ task 22 Divisão do trabalho - C J. Muniz Figure 5.10 ‘Short-fat’ arrangement of stages for the ‘computer test and repair’ task 23 Eficiência do Balanceamento J. Muniz Figure 5.11 Balancing loss is that proportion of the time invested in processing the product or service that is not used productively. For the ‘computer test and repair’ process, (a) is the theoretical perfect balance, (b) is the best balance for four stages, and (c) is the best balance for two stages 24 Variabilidade do tempo nos estágios J. Muniz Figure 5.12 Processing time variability in a synchronized process. Cycle time will need to accommodate the longest activity time at any of the stages 25 Produtos na fila vs. Utilização J. Muniz Figure 5.14 Units arriving at a process with variable arrival times and a constant activity time (10 minutes) 26 Produtos na fila vs. Utilização J. Muniz Figure 5.15 The relationship between process utilization and number of units waiting to be processed for the variable arrival timesin the example 27 Capacidade/Variabilidade vs. Utilização J. Muniz Figure 5.16 The relationship between process utilization and number of units waiting to be processed for variable arrival and activity times. (a) Decreasing variability allows higher utilization without long waiting times. (b) Managing capacity and/or variability 28 Atividade 3 Na nova fábrica de garrafas devem ser produzidos três tipos diferentes de garrafas: para vinho com peso de 200g cada, para cerveja com 150g cada e para champanha com 300g cada. A produção de garrafas é muito delicada e apresenta perdas; assim da produção realizada, perde-se 5% das garrafas de vinho, 10% das garrafas de cerveja e 15% das garrafas de champanha. A empresa deve entregar mensalmente 11.300 garrafas de vinho, 100.000 garrafas de cerveja e 10.000 garrafas de champanha, e estuda a compra de um J. Muniz processo de fabricação ilustrado abaixo: 29 Produto Vinho Cerveja Champanha kg por hora 8 12 10 A 3 2,8 2,5 B 1,2 2,4 1,7 C 1,5 0,8 - D 1 2 2 E - - 1,6 Tempo total 6,7 8 7,8 Tempos por Operação (min) A. Qual o balanceamento do processo para atender a demanda e sua eficiência sabendo que o Operador trabalha 48 min por hora? AA BB CC DD EE