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1 Universidade Estadual de Maringá Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia de Produção Fabricação de Aviões de papel Maringá - Paraná Brasil 2 Sumário 1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................................... 3 2. PRODUTO E ETAPAS........................................................................................................................... 3 2.1. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO. ...................................................................................................... 3 2.2. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS. ................................................................................................................. 3 2.3. DISTRIBUIÇÃO DAS ETAPAS EM ELEMENTOS. ........................................................................... 4 3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. ..................................................................................................... 5 4. ANÁLISE DOS TEMPOS ...................................................................................................................... 5 4.1. DISCUSSÃO SOBRE OS TEMPOS……………………………………………………………………….7 5.0. CALCULOS ………………………………………………………………………………………………....8 6.0. CONCLUSÃO………………………………………………………………………………………………10 7.0. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………………………………………….10 . 3 1. Introdução. Ao decorrer do tempo, o método como se analisava o funcionamento dos processos de uma indústria ganhou destaque, incluindo o estudo do tempo de cada processo, gerenciamento da linha de produção, a divisão correta das funções, e a padronização das etapas. Todos esses fatores se bem estudados e analisados conseguem ser melhorados de certa forma que o ganho para a indústria é exponencial. Sob esse viés, surgiu a Engenharia de Métodos. Desde pequenas a grandes empresas, o uso dela é necessário para um rendimento maior da produção e funcionamento. Com ela consegue-se eliminar gargalos da linha de produção, gerir melhor o estoque, padronizar as etapas da produção, tudo isso no melhor tempo possível com a melhor economia de recursos. A simples confecção de aviões de papel pode servir de objeto de estudo para se analisar o tempo, e também das etapas da produção, o qual é o objetivo deste trabalho. Demonstrar que com o estudo dos métodos utilizados, pode-se aumentar e também melhor gerir os recursos humanos e físicos de uma empresa. 2. Produto e etapas. O produto utilizado para o estudo foram os aviões de papel. 2.1. Especificação do Produto. O material utilizado para a confecção dos aviões foram folhas de papel sulfite A4. Entretanto qualquer folha sulfite e de qualquer tamanho podem ser utilizadas, pois a proporção é a mesma. O material utilizado para a confecção dos aviões foram folhas de papel sulfite A4. Entretanto qualquer folha sulfite e de qualquer tamanho podem ser utilizadas, pois a proporção é a mesma. 2.2. Descrição das etapas. O processo consistiu em algumas etapas de dobradura para se completar o avião. Conforme a Figura 1. ▪ 1ª Etapa: Uma folha de papel sulfite. Recomendação: A4. 4 ▪ 2ª Etapa: Dobrar a folha ao meio para a realização de uma marcação no papel onde se localiza o centro da folha. ▪ 3ª Etapa: Utilizando a linha de marcação da etapa anterior, nos cantos superiores do papel, tanto direito quanto esquerdo, dobra-los até a linha de marcação central. Conforme a imagem ▪ 4ª Etapa: Abaixo de onde foi dobrado as “orelhas” do papel, dobrar novamente para baixo. ▪ 5ª Etapa: Realizar novamente a dobradura dos cantos até o meio, semelhante a etapa 2. ▪ 6ª Etapa: O canto pequeno inferior que sobrou da 5ª Etapa, dobra-lo para cima, como se lacrasse o meio. ▪ 7ª Etapa: Realizar a marcação do meio da folha novamente. ▪ 8ª Etapa: Dobrar a folha ao meio, no sentido para fora, essas serão as asas. Conforme a imagem. ▪ 9ª Etapa: Dobrar cada um dos lados para baixo, dando assim as reais asas ao avião de papel. ▪ 10ª Etapa: Processo Concluído. Figura 1 2.3. Distribuição das etapas em elementos. As etapas foram divididas em 3 elementos. Como somente 9 etapas são de dobragem, elas foram divididas em três. 5 ➢ Etapas: 1,2 ,3 e 4. – 1º Elemento. ➢ Etapas: 5,6 e 7. – 2° Elemento. ➢ Etapas 8,9, e 10. – 3º Elemento. 3. Organização do Trabalho. Como os processos de dobragem necessitam de uma ordem linear, um método que se acredita que foi eficiente foi a dobragem de 3 em 3. Assim, obteve-se 3 elementos que eram passados de um integrante para outro. Ainda com esses elementos divididos dessa forma, cada dobrador realizou uma das etapas do processo. Conseguindo analisar qual a melhor ordem entre eles para uma otimização na fabricação. 4. Análise dos Tempos Observando os tempos de produção de cada elemento de cada operário. ➢ Elemento 1: 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Te m p o Aviões Produzidos Elemento 1 Lucas Victor Vinicius 6 Aviões Lucas Victor Vinicius 1 5,4 5,2 4,4 2 15,5 12,3 9,1 3 25,3 20,1 14,2 4 34 27,2 19,2 5 42,5 35,2 28,1 6 50,5 43,3 31,2 7 60,5 48,5 36,3 8 69 55,3 41,1 9 76,4 61,3 46,1 10 86 67,4 51,1 ➢ Elemento 2: Aviões Lucas Victor Vinicius 1 7 3,4 3,2 2 14 8,2 7 3 20,5 12,1 11,2 4 30,5 16,3 15,3 5 39 21,3 20,2 6 46,4 26,4 25 7 53,5 31,4 29,2 8 62 38,2 32,24 9 69,3 40,2 36,44 10 79,2 46,2 40,54 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Te m p o Aviões Produzidos Elemento 2 Lucas Victor Vinicius 7 ➢ Elemento 3: 4.1.1. Discussão sobre os tempos: Analisando os tempos fica evidente que o Vinicius possui um melhor desempenho em todos os elementos. O Victor em segundo lugar. E por último, mas não menos importante, Lucas. Dessa forma, infere-se que levando em consideração os tempos de cada elemento de cada integrante, a melhor forma de organização para uma melhor produção em um menor tempo, seria Vinicius, Victor e Lucas. Entretanto, existe um gargalo no 3º elemento, que ao fim de 2 ciclos, estaria com um déficit de aproximadamente 8 unidades. Uma forma encontrada para corrigir esse problema, foi que o Vinicius ao terminar seu 3º ciclo do 1º elemento, se deslocasse para a bancada do 3º elemento onde Lucas está atrasado com a produção. Vinicius corrigiria o déficit em aproximadamente 30 segundos, assim que corrigido, voltaria para sua bancada e 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Te m p o Aviões Produzidos Elemento 3 Lucas Victor Vinicius Aviões Lucas Victor Vinicius 1 6,2 6 5,1 2 15 12,1 9,4 3 22,3 19,2 14,3 4 29,3 27 19,4 5 37,3 33,2 24,3 6 44,7 39,2 28,1 7 52 45,2 32,5 8 58,4 52,2 37 9 65,4 58,2 42,1 10 72,2 64,4 46,1 8 continuaria seu serviço principal. Victor nessa situação passaria um curto espaço de tempo sem fazer nada, mas o tempo é tão pouco que somente a locomoção dele para outra bancada não seria vantajoso. Observando as combinações possíveis, existem diversas combinações para se alinhar a produção, entretanto, existem as que se saem melhor. A estimativa de números de observações se dá pela fórmula: E pela fórmula obteve-se que o número de ciclos a serem cronometrados para 95% de certeza é de 5% de erro: Elemento 1: 106 amostras Elemento 2: 50 amostras Elemento 3: 120 amostras Como a formula depende da média e também da amplitude, e os valores tiveram uma amplitude significativa, justifica os valores das amostras possuírem esses valores. Assim, os valores não permitem umcálculo preciso do tempo padrão dos elementos. Seriam necessárias mais amostras para calcular o tempo padrão. Calculando o tempo padrão obteve-se: Lucas: ➢ Elemento 1: 0,853 ➢ Elemento 2: 0,795 ➢ Elemento 3: 0,715 Victor: ➢ Elemento 1: 0,672 ➢ Elemento 2: 0,485 ➢ Elemento 3: 0,642 Vinicius: ➢ Elemento 1: 0,505 ➢ Elemento 2: 0,425 9 ➢ Elemento 3: 0,459 5.0 Cálculos dos tempos. Cálculo do Lead Time para o lote de produção de 10 aviões composto por 1 componente e 1 posto de trabalho: Tpr = 1,5min + 1,4min + 1,38min => Tpr = 4,28 min Ts = 0,5min Tc = 0,5min Tt = 0,5min Te = 0,5min TM = Tpr + Ts + Tc + Tt + Te => TM = 4,28 min + 0,5min + 0,5min + 0,5min + 0,5min Tm = 6,28 min Cálculo da capacidade da linha de montagem por avião com 3 operários em 8 h/d menos 30min de parada: Operário 1: 4,28 min -------> 10 aviões 8h = 480min-30min = 450min --------> n1 aviões => n1 = 1051 aviões Operário 2: 3,36min ----> 10 aviões 450min ----> n2 aviões => n2 = 1339 aviões Operário 3: 2,63min ----> 10 aviões 450min ----> n3 aviões => n3 = 1711 aviões Portanto a capacidade da linha de montagem diária por avião = n1 + n2 +n3 = 4101 aviões e por lote = 4101 / 10 = 410 lotes com 10 aviões Cálculo do Tempo Padrão de um operário na produção de um avião TP = (1,5 min/10uni) + (1,4min/10uni) + (1,38min/10uni) TP = 0,428min Tempo de Ciclo TC TC1 = 1,56min + 0,85min + 0,85min => TC1 = 3,26 min TC2 = 1min + 1,4min + 1,2min => TC2 = 3,60min TC3 = 1,28min + 0,78min + 1,38min => TC3 = 3,44min Takt Time 10 Takt Time = Tempo disponível/Número de unidades Takt Time = 450min/2500uni => Takt Time = 0,18min/unidade 3 op 4101 av. n op 2500 av. => n = 2 operários Tempo Padrão com atividades acíclicas Ts = 0,5 min TF = 1,5 min Para cada peça: TP = 30seg/10av. + 1,30min => TP = 1,35min Para a capacidade diária da empresa: 0,05min ------>10 av. 450min n av. => n = 9000 aviões/dia 6.0 Conclusão Sob o prisma do estudo dos tempos e organização destes, a engenharia de métodos se mostrou muito eficaz e vantajosa para uma empresa, a qual sem este controle e estudo apresentaria falhas consideráveis na produção e consequentemente no lucro. A simulação com os aviões de papel, se bem aplicada pode trazer grandes benefícios acadêmicos para os estudantes, os quais terão um contato similar ao de uma empresa, lógico que em proporções muito menores e situações diferentes. Esse estudo possibilitou a correção e melhor aplicação para o caso presente em que foi encontrado a ordem de: Vinicius, Victor e Lucas para os Elementos 1,2,3 respectivamente. 7.0 Referências Bibliográficas RICHARD B. CHASE, F. ROBERT JACOBS, NICHOLAS J. AQUILANO. ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES PARA VANTAGENS COMPETITIVAS. 11ª Edição.