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Podcast Disciplina: Administração da produção Título do tema: Planejamento de vendas e uso de indicadores produtivos Autoria: Charlie Hudson Turette Lopes Leitura crítica: Elaine Cristina Marques Esper Abertura: Olá ouvinte! No podcast de hoje vamos falar sobre como o OEE contribuiu para o aumento de produtividade de uma máquina plastificadora. O caso que vamos contar hoje é real e aconteceu em uma indústria de embalagens. Essa organização trabalhou muitos anos sem usar nenhum indicador de produção e por isso não tinha o controle do que acontecia no seu chão de fábrica. Em 2019, a empresa passou por uma mudança de gestão. A nova gestão preocupada com a perda de mercado contratou um engenheiro de produção e um administrador para implantar e gerenciar indicadores e melhorias. Foi elaborado um plano de metas, e um dos itens desse plano era a implantação de um indicador de resultado da planta fabril e dos equipamentos. O OEE foi escolhido, pois avalia três mensuradores (disponibilidade, performance e qualidade) do processo produtivo e ainda, abrange 6 tipos de perdas, sendo elas: paradas que provocam falha de máquinas, paradas para setup ou ajustes, pequenas interrupções por mau funcionamento do equipamento, redução de velocidade do equipamento, produtos defeituosos ou retrabalho e perdas do ajuste de máquina. O OEE contribuiu e muito para o crescimento da empresa em um curto prazo, que foi de 6 meses. O crescimento geral da produtividade da fábrica neste período foi de 58%, mas hoje vamos focar apenas em um equipamento deste processo produtivo: a Plastificadora! A plastificação é um processo que insere uma camada plástica no produto. O objetivo desta etapa é criar uma camada protetora para o material, possibilitando o uso do produto em ambientes úmidos como geladeira e freezer, além de ser também usada para fins estéticos. Essa camada pode ser brilhosa ou fosca, permitindo que o cliente obtenha o acabamento desejado. Por ser um serviço manual e desgastante para o operador e para os auxiliares, o serviço era feito com uma velocidade muito abaixo da normal, visto que não existia nenhum controle de produção ou meta. Durante todo o mês de Junho daquele ano a motivação do operador e dos auxiliares foi trabalhada com reuniões de brainstorming para procurar melhorias, fazendo com que a equipe se sentisse uma peça importante do projeto de implantação do OEE. Durante esses brainstormings surgiram três oportunidades de melhoria. Foram elas: 1. As bobinas utilizadas para plastificação ficavam muito longe do setor, o que gerava uma perda de tempo desnecessária, pois o operador tinha que se deslocar do seu posto de trabalho para o estoque a cada mudança de serviço para trocar ou pegar mais bobinas. Essa perda se enquadra em uma perda de disponibilidade do equipamento. 2. Algumas bobinas necessitam de corte antes de se iniciar o serviço. Esses cortes atrasavam a continuidade do trabalho, gerando mais uma perda de disponibilidade da máquina. 3. A falta de motivação da equipe de operadores e auxiliares que não possuíam qualquer meta ou controle e, por isso, executavam o serviço no tempo que parecia mais confortável para todos. Na verdade, a equipe trabalhava muito mais, pois tinha de se deslocar muito. O que parecia confortável era na verdade uso desnecessário de energia. A terceira oportunidade de melhoria foi a primeira a ser resolvida. Com o operador e auxiliares mais motivados, foi a hora de realocar as bobinas para eliminar o deslocamento desnecessário do operador. Quando estes dois problemas foram resolvidos, verificou-se uma melhora no OEE de 71% nesta máquina. Faltava então, o problema de corte das bobinas. Com o expressivo aumento do OEE, a empresa se animou e comprou um cortador de bobina que possibilitou o auxiliar de almoxarifado cortar as mesmas de acordo com a programação e deixar ao lado da máquina reduzindo a zero os tempos de deslocamento e operação gastos pelo operador nesse processo. Essa modificação fez com que o OEE passasse dos 100%, fazendo com que a produção teórica do setor fosse reajustada para o próximo ano. Ou seja, a performance da máquina, ou velocidade, estava subdimensionada, era possível ter menor tempo de ciclo em cada peça. Vocês perceberam como simples ações levaram a produtividade da plastificadora passar dos 100% planejado? Este é o poder que o OEE possui em um processo produtivo. Ele prova que não é preciso fazer um grande investimento para se ter um retorno maior de produtividade. A simples ação de motivar a equipe e trocar as bobinas de lugar já foi suficiente para um aumento expressivo dos resultados. Essas mudanças não custaram nenhum investimento expressivo à empresa, ou troca e compra de maquinários. Lembre-se que quando você realiza mudanças positivas sem gastar capital, a empresa fica mais aberta a fazer um investimento que você julgue necessário. Fechamento: Este foi nosso podcast de hoje! Até a próxima!
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