Prévia do material em texto
INTRODUÇÃO A atividade irá ser realizada com as informações da empresa fictícia PATRICIO ALIMENTOS S.A uma empresa que esta no ramo de produção de atomatados que conquistou reconhecimento no mercado alimentício por todo o estado de Goiás, com a busca por qualidade e melhor eficiência em seus produtos. A empresa começou em 2004 onde começou com apenas a produção de polpa de tomate, onde estas eram revendidas para outras empresa para o seu processamento, com a sua evolução no ramo e vendo o crescimento das vendas, resolveram construir ali uma fabrica para o processamento dessa polpa gerando como produto o extrato de tomate e o molho de tomate. Onde a PATRICIO ALIMENTOS S.A ficou reconhecida como uma empresa onde seu extrato de tomate tinha um reconhecimento muito grande devido sua qualidade e consistência e para manter essa eficiência em processo , era necessário realizar um controle de qualidade muito rígido quanto o processo desde quando os caminhões chegavam para descarregar o tomate até o embarque dos produtos finais para o cliente. O CONTROLE DE QUALIDADE Para que se mantivesse a qualidade no produto era necessário um controle eficiente no processo dos atomatados, principalmente na linha final onde a área da qualidade atuava com mais intensidade. O controle de qualidade será realizado na linha de produção onde iremos acompanhar o processo de envaze do extrato no copo de 340 Gr. , onde também acontece o tamponamento e a rotulagem dessa embalagem. Nesse momento iremos estar coletando 5 latas por turno para vermos se estão lacradas adequadamente . A amostra desse controle de qualidade será definida da seguinte maneira: • Será coletado 5 amostras no início de cada turno pelo período de 30 dias • As coletas serão realizadas pelo operador de produção de cada turno • As coletas serão realizadas no intervalo de 30 minutos entre uma coleta e outra para que não haja interferência na produção ATIVIDADE PRÁTICA – Aula 5 ANÁLISE DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO Data Tema 1 ao 5 Disciplina Sistemas de Avaliação de Qualidade Professor Sérgio Luiz Pirani Nome do aluno Murillo César Ferreira Rodrigues RU 4141397 LISTA DE VERIFICAÇÃO Estágio de fabricação: Linha de produção - Envaze do Extrato Produto: Extrato de tomate Total produzido no turno: 2000 Total de amostras coletadas: 150 Lote: 520001 Amostra n: Responsável: Operador de produção Turno: C Defeito Verificação Subtotal Tampa estufadas ||||||||||| 11 Copo com rótulos com defeito |||||||||||||||||||||||| 25 Embalagem sem data de validade ||||||||||||||||||||||||||| 27 TOTAL 63 Total rejeitado ||||||||| 9 O PLANO DE AÇÃO o Plano de ação será realizado através de dois pontos em apoio com as equipes da linha de produção I e II, onde o intuito é sanar esses problemas para mantermos a qualidade de nossos produtos: 1. Será realizado uma manutenção nas máquinas da linha de produção tanto na máquina que tampa os copos , quanto na rotuladora onde são rotulado os copos. 2. O outro ponto será realizado com as equipes de cada turno , onde o Supervisores vão escolher uma equipe para que fiquem responsável para conferir os produtos e minimizar os produtos com defeito PLANO DE AÇÃO (Matriz 5W2H) Etapas Perguntas a responder Meta estabelecida Status What? O que precisa ser feito? 1° - Manutenção nas máquinas 2ª Reunião e treinamento com a equipe operacional Em andamento Why? Por que será feito? Para Melhorar a qualidade dos produtos Em andamento Where? Onde será feito? Linha de Produção Em andamento When? Quando será feito? Começará no próximo dia , assim que todos forem avisados Em andamento Who? Quem será o responsável? O supervisor de cada turno Em andamento How? Como será realizado? Através de equipes que forem selecionadas para o trabalho Em andamento How much? Quanto custará? R$ 3000 reais Em andamento CONCLUSÃO No inicio do mês tivemos problemas com um de nossos produtos o extrato de tomate de 290 gr onde foram encontrados vários com defeitos em dois aspectos principais a tampa que estava com entrada de ar, e consequentemente iria perder bem mais rápido o segundo foi quanto a estética dos rótulos do produto que estavam tortos, amassados e descaracterizado. Partindo desse ponto foi decidido entre os responsáveis da área da qualidade realizar um controle de qualidade nesse produto, então foram recomendados a ser realizado no período de 30 dias com uma retirada para amostra de 5 embalagem por turno, nesse período de coleta de amostras conforme demonstrado acima fora encontrados 11 com tampas danificadas, 25 com problemas relacionado aos rótulos e uma surpresa que foi encontrado 27 produtos sem prazo de validade, essas amostras foram realizadas por equipes indicadas por cada supervisor de turno O resultado após a implantação do plano de ação (Manutenção nas máquinas e equipes para o acompanhamento da produção), houve uma redução bastante considerável nos produtos com defeito, sendo quase que zerado, e o custo maior a ser gasto nessa implantação no plano de ação foi a manutenção das máquinas de produção e treinamento da equipe que saiu por volta de aproximadamente R$ 3000 reais e o resultado foi surpreendente